隨著廠網(wǎng)分開,競價上網(wǎng)日趨激烈,如何降低發(fā)電成本,提高發(fā)電企業(yè)競價上網(wǎng)的競爭能力,加強內(nèi)部管理,挖潛節(jié)能,是發(fā)電廠必須認真研究的一件大事,采用高壓變頻器對電廠高耗能用電設(shè)備進行技術(shù)改造,不僅能降低廠用電,降低供電煤耗,增大上網(wǎng)用電量帶來直接經(jīng)濟效益,而且能提高機組安全可靠性.減少機組故障。
1變頻調(diào)速節(jié)能原理
從流體力學(xué)的原理得知,使用鼠籠型感應(yīng)電機驅(qū)動的風(fēng)機,軸功率P與風(fēng)量Q,風(fēng)壓H的關(guān)系為
可見風(fēng)量Q和電動機的轉(zhuǎn)速N是成正比關(guān)系的,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速的立方成正比關(guān)系。所以當(dāng)需要80%的額定風(fēng)量時,通過調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%,即調(diào)節(jié)頻率到40Hz即可,這時所需功率將為原來的51.2。
軸功率P與風(fēng)量Q,風(fēng)壓H的關(guān)系如圖1所示,從風(fēng)機的運行曲線圖來分析采用變頻調(diào)速后的節(jié)能效果。
當(dāng)所需風(fēng)量從Q1減小到Q2時,如果采用調(diào)節(jié)門的辦法,管網(wǎng)阻力將會增加,管網(wǎng)特性曲線上移,系統(tǒng)的運行工況點從A點變到新的運行工況點B點運行,所需軸功率P2與面積H2×Q2成正比;如果采用調(diào)速控制方式,風(fēng)機轉(zhuǎn)速由n1 下降到n2,其管網(wǎng)特性并不發(fā)生改變,但風(fēng)機的特性曲線將下移,因此其運行工況點由A點移至c點。此時所需軸功率P3與面積HB×Q2:成正比。從理論上分析,所節(jié)約的軸功率Delt(P)與H2HBCB的面積成正比。
考慮減速后效率下降和調(diào)速裝置的附加損耗,通過實踐的統(tǒng)計,風(fēng)機類通過調(diào)速控制可節(jié)能30%~60%左右。
2項目改造的意義
我廠3#發(fā)電機組裝機容量為125 MW,3#爐送風(fēng)機兩臺雙側(cè)布置,目前風(fēng)量調(diào)節(jié)由人工調(diào)節(jié)檔板來實現(xiàn),沒有考慮到能源節(jié)約,而實際工況,在冬季滿負荷時,檔板開度通常在40%~50%之間(平均45%),夏季檔板開度通常在60%~70%之間(平均63%),運行電流在76~80A之問,在檔板節(jié)流上造成相當(dāng)大的能源浪費,所需風(fēng)量有35%~55%節(jié)余,節(jié)能空間很大,為此節(jié)能降耗的工作開展具有重要意義。
此外,3#爐送風(fēng)機電機容量偏大,設(shè)計院的選型設(shè)計為800kW,但設(shè)備采購時不知為何變?yōu)閘 000kw。而且3#機組長期負荷是110Mw左右運行,送風(fēng)機電機容量富裕量過大,改造十分必要,決定上該項目,于是我廠通過多方考察論證后,作出抉擇,去年就購置了廣州智光公司兩套型號zINvERT—6H1000/06YA的高壓變頻裝置,并且于今年元月份趁3#機組小修的機會投入運行,運行效果良好。
3變頻改造后實際節(jié)能效果
通過兩個多月的運行,節(jié)能效果十分顯著,廠用電率大幅度下降,煤耗降低。為了搞清究竟能節(jié)省少電能,對此,我廠生技科組織人員于2006年228日進行工頻與變頻兩種狀況試驗。試驗時,鍋爐運行參比條件基本相同,在負荷為125 MW、113 MW100 MW、90 MW進行能耗對比測試,為了減少測試帶來的誤差,每種負荷情況下測量四次,取平均值,測試所用儀器為DK——45C三相多功能現(xiàn)場校驗儀(j精度:0.l級)。測試的數(shù)據(jù)如附表所示。
3.1數(shù)據(jù)分析
從送風(fēng)機變頻運行實測功率與工頻運行實測功率對照表中可以看出,在機組負荷運行在125 MW時,A側(cè)送風(fēng)機變頻在變頻狀態(tài)下4次測得的平均功率為552.825 kW,A側(cè)送風(fēng)機變頻在工頻狀態(tài)下4次測得的平均功率為744.66kW,故平均節(jié)能值為工頻與變頻狀態(tài)下功率之差為191835 kW,同理B側(cè)節(jié)能值為209.115 kW,因此A、B兩側(cè)送風(fēng)機在機組負荷為125MW條件下的平均節(jié)能值為200.475 kW,節(jié)能效果為26.83%。同理,負荷在113MW、100 MW、90 MW時平均節(jié)能值分別為225.678 kW、255838 kW、296.925 kW,相應(yīng)的平均節(jié)能率為34.48%、35.70%、43.04%。
3.2節(jié)能計算
運行時間按照全年運行7200 h,根據(jù)負荷曲線,假設(shè)運行的概率為5%的時間運行在90MW,15%的時間運行在125MW,55%的時間運行在113MW,25%的時間運行在1OO MW。
直接經(jīng)濟效益分析
1)根據(jù)以上條件計算,平均一臺風(fēng)機按照上述工況在工頻與變頻情況下節(jié)約電量為
△W=200.475×7200×15%+225.678×7200×
55%+255.838×7.200×25%+296.925×7 200×5%
=216 513+893 692.8+460 508.4+106 893
=1677 606.8kW•h
2)增加上網(wǎng)電價收入=年節(jié)約量×上網(wǎng)電價(注明:我廠3#機組上網(wǎng)電價0.36 248元/KW•h
=1677 606.8 kW•h×0.36 248元/kW•h
=608 098.91元
=60.81萬元
從試驗情況來看,變頻裝置節(jié)能效果比較顯著,在鍋爐運行參比條件相同情況下,#3機組負荷運行范圍為90 MW到125 MW時,單臺變頻裝置平均節(jié)能的效果為200.475~296.925 kW之間,平均節(jié)能率波動范圍為26.83%~43.04%。
氧量對節(jié)能效果有一定的影響,在滿足鍋爐備工況風(fēng)量的前提下,氧量調(diào)得越低,節(jié)能效果越大,但增加不多。故實際運行時節(jié)能效果將比試驗時偏高一些,但幅度不大。
大氣壓力、真空度對節(jié)能效果也有一定影響,試驗期間,大氣壓力平均值為100.9 kPa,空氣密度較夏天大,故正常運行時的送風(fēng)機出力較試驗時偏大,實際節(jié)能效果較試驗偏低。試驗期間,真空為-96kPa,夏天時運行真空為-91 kPa,帶相同負荷時鍋爐出力增大,送風(fēng)機節(jié)能效果降低。由于氣候原因,實際節(jié)能效果稍低于試驗工況。
由于采用變頻調(diào)速后,風(fēng)機經(jīng)常工作在低轉(zhuǎn)速下,因而大大減小了風(fēng)機葉輪的磨損,減少了風(fēng)機振動和軸承的磨損。延長了風(fēng)機的大修周期,節(jié)省了檢修費用和時間。
同時由于工作時間不用調(diào)節(jié)風(fēng)門,避免了原來調(diào)節(jié)風(fēng)門時易發(fā)生的揣振現(xiàn)象對設(shè)備造成的損害。變頻調(diào)速系統(tǒng)可作為軟起動器,從而避免了直接起動時對電機的影響。
4結(jié)束語
高壓變頻裝置由于其節(jié)能效果明顯,特別是在低負荷時更為顯著,采用變頻調(diào)速后,實現(xiàn)了電機的軟起動,延長電機壽命,送風(fēng)機擋板全開,也減少了風(fēng)道的振動與磨損。良好的節(jié)能效果,會愈來愈為電力系統(tǒng)所應(yīng)用,具有良好的使用價值,對建設(shè)節(jié)約型社會具有重要的意義。