技術(shù)頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) > 技術(shù)頻道 > 應(yīng)用方案 > PLC在型材輥壓生產(chǎn)線飛剪控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

PLC在型材輥壓生產(chǎn)線飛剪控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

時(shí)間:2007-05-28 12:12:00來源:lihan

導(dǎo)語:?我們?cè)O(shè)計(jì)了一種采用直流伺服機(jī)驅(qū)動(dòng)、PLC控制剪切工作臺(tái)實(shí)現(xiàn)連續(xù)不停機(jī)剪切的飛剪控制系統(tǒng)。
型材輥壓生產(chǎn)線是生產(chǎn)汽車門、窗等型材的關(guān)鍵設(shè)備,其剪切系統(tǒng)自動(dòng)化程度及定尺精度的高低將直接影響企業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。型材剪切一般有定尺停剪和飛剪兩種。定尺停剪控制簡(jiǎn)單,定尺精度高,但生產(chǎn)效率低,特別是對(duì)于有縫焊機(jī)的輥壓線,頻繁起停將會(huì)影響焊機(jī)焊極的使用壽命;飛剪控制比較復(fù)雜,方法也較多,相對(duì)簡(jiǎn)單的一種就是由型材本身帶動(dòng)剪切工作臺(tái)實(shí)現(xiàn)飛剪的方法[1~2]。這種剪切方法只適用于剛性較大的型材,而對(duì)于截面積較小的型材必須加牽引機(jī),控制復(fù)雜。針對(duì)上述不足,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種采用直流伺服機(jī)驅(qū)動(dòng)、PLC控制剪切工作臺(tái)實(shí)現(xiàn)連續(xù)不停機(jī)剪切的飛剪控制系統(tǒng)。應(yīng)用結(jié)果表明,該系統(tǒng)運(yùn)行可靠,同步精度較高,定尺誤差較小,適用于剪切各種規(guī)格的型材,不僅提高了企業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量,而且具有廣泛的推廣應(yīng)用價(jià)值。 1 采用伺服機(jī)的型材輥壓生產(chǎn)線飛剪控制系統(tǒng)的組成    型材飛剪系統(tǒng)是一種連續(xù)剪切型材的加工機(jī)械,相對(duì)于定尺停剪系統(tǒng),可提高生產(chǎn)效率。采用伺服機(jī)的型材輥壓生產(chǎn)線飛剪控制系統(tǒng)原理如圖1所示。
圖中,S1、S2、S3為接近開關(guān),S4、S5、S6為滾輪式行程開關(guān),負(fù)責(zé)工作臺(tái)的終端停車及超程保護(hù)。伺服機(jī)通過絲杠拖動(dòng)工作臺(tái)運(yùn)動(dòng),由液壓缸帶動(dòng)刀具完成沖切任務(wù),其運(yùn)行過程如下:    (1)型材以恒速向前移動(dòng),由測(cè)長(zhǎng)輪測(cè)定型材長(zhǎng)度,當(dāng)?shù)竭_(dá)預(yù)定值時(shí),起動(dòng)伺服機(jī),工作臺(tái)開始移動(dòng)。 (2)當(dāng)工作臺(tái)與型材的移動(dòng)速度達(dá)到同步時(shí),液壓缸動(dòng)作,刀具開始沖切,接近開關(guān)S2檢測(cè)到?jīng)_切到位信號(hào)時(shí),刀具抬起。 (3)工作臺(tái)繼續(xù)移動(dòng),當(dāng)?shù)毒呋氐匠跏嘉恢脮r(shí),接近開關(guān)S1有信號(hào)輸出,伺服機(jī)反轉(zhuǎn),工作臺(tái)高速返回。 (4)到接近開關(guān)S3位置時(shí),工作臺(tái)停止,根據(jù)切割的根數(shù),決定是繼續(xù)運(yùn)行還是停車。 2 飛剪伺服同步控制系統(tǒng)的組成與參數(shù)計(jì)算    伺服同步控制系統(tǒng)由直流伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服同步控制器、PLC及測(cè)長(zhǎng)輪等組成,其控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
測(cè)長(zhǎng)輪光電編碼器輸出的脈沖信號(hào)分兩路,一路送給PLC的高速計(jì)數(shù)口,做測(cè)長(zhǎng)用;另一路先經(jīng)光電隔離及F/V環(huán)節(jié)將頻率信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),再經(jīng)放大器放大后,作為伺服驅(qū)動(dòng)器的速度給定信號(hào)。連續(xù)剪切時(shí),必須保證工作臺(tái)的移動(dòng)速度與型材線速度嚴(yán)格同步,在F/V變換器與伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)確定的情況下,放大器放大倍數(shù)的確定將是實(shí)現(xiàn)伺服同步的關(guān)鍵。已知系統(tǒng)參數(shù)如下: F/V環(huán)節(jié)輸入輸出特性:Kf=(0~25kHz)/(0~5V); 伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):最大給定電壓=5V,額定轉(zhuǎn)速ne=1500r/min,轉(zhuǎn)速反饋系數(shù)α=/ne=1/300(V.min.r-1); 測(cè)長(zhǎng)輪直徑:DL=110mm=0.110m; 光電編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù):N=5000; 型材最大移動(dòng)速度:Vm=15m/min=0.25m/s; 絲杠節(jié)距:T=10mm=0.01m。 3 PLC控制系統(tǒng)的組成及軟件設(shè)計(jì)    型材輥壓飛剪系統(tǒng)采用日本富士NB1系列可編程序控制器控制,可實(shí)現(xiàn)定尺停剪、飛剪及剪切長(zhǎng)度、剪切根數(shù)的自動(dòng)控制,同時(shí)具有自保護(hù)、自診斷和報(bào)警等功能。剪切長(zhǎng)度及剪切根數(shù)等參數(shù)由PLC通過串行通信從上位機(jī)讀入。PLC剪切控制系統(tǒng)的輸入信號(hào)包括:測(cè)長(zhǎng)輪光電編碼器LF輸出的電脈沖(A、B兩相),接近開關(guān)S1~S3,行程開關(guān)S4~S6,伺服準(zhǔn)備好信號(hào)VRDY;輸出信號(hào)包括:伺服上電SON1,伺服使能ENBL(Y115),伺服速度給定Y117、Y116、Y120、Y121,沖切電磁閥、抬起電磁閥、加速閥及溢流閥等,其PLC外部接線圖略。控制流程如圖3所示。
系統(tǒng)通過對(duì)光電編碼器LF輸出脈沖的檢測(cè)來計(jì)算對(duì)應(yīng)的型材長(zhǎng)度。NB1系列U型PLC的高速計(jì)數(shù)指令功能是當(dāng)條件滿足時(shí)發(fā)出一中斷信號(hào),并控制相應(yīng)的動(dòng)作。由于系統(tǒng)剪切長(zhǎng)度是可以改變的,故需要通過PLC中算術(shù)運(yùn)算將剪切長(zhǎng)度轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù)。    為了使系統(tǒng)能夠安全可靠工作,對(duì)軟件和硬件均作必要的處理。軟件主要是延時(shí)保護(hù),因?yàn)橄到y(tǒng)工作過程主要是順序動(dòng)作。當(dāng)某一工序到下一工序的時(shí)間超過確定值時(shí),說明該工序的相關(guān)部分出現(xiàn)故障,命令系統(tǒng)停止運(yùn)行,等候維修。圖中長(zhǎng)度檢測(cè)到延時(shí)是根據(jù)型材的剪切長(zhǎng)度與軋制速度的比值來確定;剪切到位和刀具抬起延時(shí)是根據(jù)沖切刀具動(dòng)作的快慢來確定,本系統(tǒng)取3s;Y115為伺服使能信號(hào),延時(shí)打開的目的是保證工作臺(tái)高速返回停車時(shí)有足夠的制動(dòng)時(shí)間。硬件是采用4個(gè)保護(hù)開關(guān),前兩個(gè)是接近開關(guān)S1、S2,主要是檢測(cè)型材是否切下和刀具是否抬到位,若未按規(guī)定動(dòng)作,則視為故障,系統(tǒng)停止運(yùn)行;另兩個(gè)是限位開關(guān)S4、S6,作用是在前面保護(hù)均失效,工作臺(tái)到達(dá)S4(或S6)位時(shí),強(qiáng)制系統(tǒng)停止運(yùn)行。    本系統(tǒng)充分利用了PLC的邏輯運(yùn)算、數(shù)值處理、高速計(jì)數(shù)、中斷及沿觸發(fā)等功能,使整個(gè)系統(tǒng)控制方便靈活,外圍設(shè)備減少,并能大大縮短現(xiàn)場(chǎng)的安裝和調(diào)試周期。    實(shí)際調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),連續(xù)飛剪的定尺精度往往不如定尺停剪的精度高,其主要原因如下:   (1)測(cè)長(zhǎng)輪與型材之間有相對(duì)滑動(dòng),使計(jì)數(shù)不準(zhǔn),可設(shè)法增加測(cè)長(zhǎng)輪與型材之間的摩擦力,如增大氣閥壓力等; (2)工作臺(tái)每次返回的初始位置不一致,可增加一初始位置定位系統(tǒng),提高位移控制精度,但系統(tǒng)要相對(duì)復(fù)雜一些; (3)伺服同步精度低,剪切時(shí)工作臺(tái)相對(duì)于型材有相對(duì)運(yùn)動(dòng),可適當(dāng)調(diào)整電位器RP1。 (4)由于伺服同步控制器在轉(zhuǎn)速環(huán)外,因此系統(tǒng)元件(包括放大器、F/V變換器和電阻等)參數(shù)值隨環(huán)境溫度的變化對(duì)定尺精度有一定的影響,可在此基礎(chǔ)上增加一位置環(huán)。 4 結(jié)束語    該系統(tǒng)自1998年8月在凌云汽車零部件有限公司通過項(xiàng)目驗(yàn)收并開始投運(yùn),連續(xù)兩班無故障運(yùn)行至今,目前仍運(yùn)行良好。由于系統(tǒng)采用上位機(jī)及PLC控制,定尺停剪與飛剪任意選擇,設(shè)定參數(shù)可在線調(diào)整,因此系統(tǒng)具有操作簡(jiǎn)單,維修方便,控制精度較高,適用范圍廣等特點(diǎn),大大提高了企業(yè)的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量,使企業(yè)效益明顯提高。剪切長(zhǎng)度為2680mm的型材,定尺停剪誤差≤±0.5mm,飛剪誤差≤±1mm。運(yùn)行結(jié)果表明,本剪切系統(tǒng)已達(dá)到該廠90年代引進(jìn)的德國(guó)原裝生產(chǎn)線飛剪控制系統(tǒng)的自動(dòng)化水平及控制精度,系統(tǒng)可進(jìn)一步推廣應(yīng)用,以發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。 參考文獻(xiàn) 1陳軍,李全利.MiniPLC在自動(dòng)飛鋸系統(tǒng)中的應(yīng)用.電氣自動(dòng)化,1994,16(2):52~53 2王文彩,李廣才.直焊管飛鋸切割微機(jī)控制系統(tǒng).電測(cè)與儀表,1990,27(3):37~39 3馮培昌,藏云泉,周曉云.飛剪及軋后設(shè)備的微機(jī)參數(shù)檢測(cè)與控制系統(tǒng).電氣傳動(dòng),1993,23(6):29~35 4陳伯時(shí).電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng).第2版.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1992.

標(biāo)簽:

點(diǎn)贊

分享到:

上一篇:S7-200 PLC的自由口通信在水...

下一篇:微能WIN-V63矢量控制變頻器在...

中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)(www.treenowplaneincome.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來源“中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

網(wǎng)站簡(jiǎn)介|會(huì)員服務(wù)|聯(lián)系方式|幫助信息|版權(quán)信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)-工業(yè)自動(dòng)化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)

網(wǎng)站客服服務(wù)咨詢采購(gòu)咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2024 ,All Rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備 14004826號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報(bào)中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)