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泓格I-8000在鍋爐智能控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

時(shí)間:2007-07-26 14:54:00來源:shixiang

導(dǎo)語:?采用泓格公司的I-87K以及I-8000 ICPDAS模塊對(duì)鍋爐采用智能控制技術(shù),進(jìn)行了設(shè)備改造
摘要:為了提高上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)保障中心20t/h鍋爐(以下簡(jiǎn)稱上柴鍋爐)系統(tǒng)的智能控制和管理水平,保證蒸汽高產(chǎn)量、高效率生產(chǎn),合理控制燃燒,提高鍋爐的熱效率,采用泓格公司的I-87K以及I-8000 ICPDAS模塊對(duì)鍋爐采用智能控制技術(shù),進(jìn)行了設(shè)備改造,智能控制系統(tǒng)的功能以及可靠性、安全性都達(dá)到了用戶的要求,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到或超過預(yù)期的目標(biāo)。 關(guān)鍵詞:I-87K I-8000 1 系統(tǒng)開發(fā)的必要性 上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)保障中心20t/h鍋爐的原控制系統(tǒng)因各種客觀原因,系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)自控系統(tǒng)故障而采用手操運(yùn)行。為了進(jìn)一步提高工作狀態(tài)參數(shù)的實(shí)時(shí)綜合監(jiān)控和智能控制水平以及加強(qiáng)鍋爐技術(shù)的管理水平,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備可能存在的隱患或發(fā)生的故障,提高鍋爐的系統(tǒng)的安全性,必須實(shí)施鍋爐控制系統(tǒng)的智能控制和管理。同時(shí),在上柴鍋爐的控制系統(tǒng)中包括汽包液位控制,爐膛負(fù)壓控制,蒸汽壓力控制(包括爐排和送風(fēng)),除氧系統(tǒng)中的蒸汽壓力和液位的控制。但傳統(tǒng)的自動(dòng)控制不能滿足客戶的要求,加之鍋爐控制系統(tǒng)的復(fù)雜和安全性要求,急需對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行改造。為此,我們利用了泓格I-87K以及I-8000 ICPDAS模塊對(duì)上柴廠的兩臺(tái)供熱鍋爐采用了智能控制方式,其應(yīng)用效果十分明顯。 2 工作原理 2.1 常規(guī)控制的弊端和智能控制的必要性 作為鍋爐控制設(shè)備和控制系統(tǒng),其首要保證的是安全性,其安全因素包括鍋爐的蒸汽壓力,鍋爐內(nèi)的液位,以及燃燒系統(tǒng)的引風(fēng)和送風(fēng)的控制。上柴鍋爐的蒸汽主要用于生產(chǎn)、供熱、后勤服務(wù)等。尤其在生產(chǎn)上,廠內(nèi)的蒸汽壓縮機(jī)以及一些數(shù)控機(jī)床對(duì)蒸汽的壓力要求比較的高,蒸汽壓力的過高會(huì)增加對(duì)機(jī)器設(shè)備損傷,蒸汽壓力的過低又不能正常啟動(dòng)設(shè)備,都對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)設(shè)備造成很大的負(fù)面影響。而一些后勤服務(wù)主要是對(duì)蒸汽流量的要求,蒸汽流量不夠?qū)?huì)使后勤服務(wù)的質(zhì)量跟不上。所以基于上柴鍋爐的特性,同時(shí)要保證蒸汽流量和蒸汽壓力,而在鍋爐系統(tǒng)中,蒸汽壓力和蒸汽流量之間是相互聯(lián)系的,當(dāng)蒸汽流量發(fā)生變化時(shí),勢(shì)必蒸汽壓力會(huì)產(chǎn)生變化。常規(guī)控制中,系統(tǒng)只是將各個(gè)回路作為單回路來控制,各個(gè)回路之間是相對(duì)獨(dú)立的,不能同時(shí)保證蒸汽壓力和蒸汽流量的穩(wěn)定,這樣不僅會(huì)損傷廠內(nèi)重要生產(chǎn)設(shè)備,還不能夠很好的保證供熱和后勤服務(wù),這對(duì)企業(yè)帶來了較大的經(jīng)濟(jì)損失。在全國(guó)鍋爐行業(yè)中,對(duì)鍋爐的最基本、最重要的要求是安全性。常規(guī)控制中,只是列出一些重要參數(shù)的報(bào)警顯示,并沒有在系統(tǒng)軟件方面對(duì)報(bào)警點(diǎn)做相應(yīng)的處理,這給鍋爐的安全性帶來了安全方面的隱患。所以,對(duì)鍋爐的智能改造是很有必要的。 假如采用智能控制系統(tǒng),效果則會(huì)完全不一樣。在智能控制系統(tǒng)中,采用模糊控制技術(shù),將鍋爐系統(tǒng)的各個(gè)回路都聯(lián)系在一起,只要其中一個(gè)參數(shù)發(fā)生了變化,其他的參數(shù)會(huì)提前作出相應(yīng)的變化。在鍋爐的系統(tǒng)中,首先發(fā)生變化的是蒸汽流量的變化,而蒸汽流量的變化會(huì)使蒸汽壓力發(fā)生變化,蒸汽壓力的變化同時(shí)會(huì)對(duì)汽包液位、爐膛負(fù)壓產(chǎn)生一定的影響。當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到蒸汽流量發(fā)生變化時(shí),會(huì)在第一時(shí)間內(nèi)作出一系列的參數(shù)的調(diào)整,以保證蒸汽流量變化后蒸汽壓力、爐膛負(fù)壓及其他參數(shù)的穩(wěn)定。而在智能控制系統(tǒng)中,對(duì)安全方面也作出了比較全面的技術(shù)處理,對(duì)一些非重要參數(shù)做聲光報(bào)警并記錄,而對(duì)一些重要參數(shù),如蒸汽壓力的過高、汽包液位的過高、汽包液位的過低、爐膛負(fù)壓的過高等,系統(tǒng)會(huì)依據(jù)參數(shù)的類型,作出相應(yīng)的處理,當(dāng)涉及到安全方面,如蒸汽壓力過高、汽包液位過高、汽包液位過低,系統(tǒng)會(huì)停爐并伴有聲光報(bào)警,當(dāng)系統(tǒng)的安全參數(shù)解除時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的切除停爐設(shè)定,并自動(dòng)切到智能控制。智能控制系統(tǒng)會(huì)合理的控制燃燒回路,為燃料配置合理的空氣量,以保證燃料的充分燃燒,提高鍋爐的熱效率和環(huán)保。目前,經(jīng)有關(guān)專業(yè)部門的鑒定,鍋爐的灰渣含碳量均低于14%,含氧量在8%左右,具有相當(dāng)?shù)乃健? 2.2 系統(tǒng)架構(gòu) 根據(jù)上述分析的智能控制技術(shù),控制系統(tǒng)必須有穩(wěn)定的控制器和相應(yīng)穩(wěn)定性和精度高的控制模塊,由于鍋爐系統(tǒng)的安全性要求高,不準(zhǔn)許發(fā)生任何意外情況,而這就對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各信號(hào)的采集精度及模塊的穩(wěn)定性有相當(dāng)?shù)囊蟆2捎闷胀ǖ男盘?hào)采集模塊顯然時(shí)不行的,而國(guó)外知名模塊的價(jià)格也相當(dāng)昂貴,而泓格的I-8000系列的模塊具有國(guó)外同類知名模塊的功能,而且價(jià)格比較的適中,同時(shí)他的體積比較小,便于現(xiàn)場(chǎng)的安裝,滿足設(shè)計(jì)要求。為此,我們選用了相應(yīng)功能的模塊來完成采集和控制任務(wù)。在模擬量采集方面,我們選用了I-87018模塊,它是8路差動(dòng)輸入模塊,可高精度的采集現(xiàn)場(chǎng)過來的電壓或電流信號(hào);在熱電歐信號(hào)方面,我們采用了I-87013模塊,它可同時(shí)采集4路毫伏信號(hào);在控制輸出方面,我們采用4路電壓或電流輸出的I-87024,實(shí)時(shí)的將控制信號(hào)傳送給執(zhí)行機(jī)構(gòu);在數(shù)字量采入方面,我們采用I-87053,它具有16路的開關(guān)量采集點(diǎn);在數(shù)字量控制方面,我們采用了16路I-87057,它可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的控制開關(guān)的控制。智能控制的系統(tǒng)架構(gòu)圖見圖一所示。
基于鍋爐控制系統(tǒng)的安全因素,為便于“集中管理,分布控制”,本智能控制系統(tǒng)采用了控制和管理分開的方式,這樣即使管理機(jī)發(fā)生故障或因人為操作等原因造成管理機(jī)不能正常工作,但這不影響控制機(jī)的工作。在智能控制系統(tǒng)中,我們的管理機(jī)和控制機(jī)是相互聯(lián)系又相互獨(dú)立的??刂茩C(jī)主要是控制鍋爐的正常運(yùn)行,控制機(jī)沒有人機(jī)接口界面;管理機(jī)主要是實(shí)時(shí)的記錄鍋爐系統(tǒng)內(nèi)的各個(gè)參數(shù)、報(bào)警記錄等,并完成報(bào)表和經(jīng)濟(jì)量的記錄。本智能控制系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)兩臺(tái)鍋爐的管理機(jī)可以通過以太網(wǎng)分別操作不同的控制機(jī),現(xiàn)場(chǎng)的操作人員只是通過管理機(jī)進(jìn)行一些相應(yīng)的操作,并實(shí)時(shí)的了解鍋爐的運(yùn)行狀態(tài)。在圖一所示的架構(gòu)圖上,I-7520與I-8000模塊采用的是RS-485通信、I-7520與工控機(jī)之間采用了RS-232通信,而控制計(jì)算機(jī)之間是通過以太網(wǎng)相連并通信,從而實(shí)現(xiàn)了分級(jí)控制、分級(jí)管理,充分考慮了鍋爐的安全性,是一種比較優(yōu)良的智能控制系統(tǒng)。 2.3 鍋爐智能控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程 在鍋爐燃燒過程中,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都要求限定在一定的范圍內(nèi)。為了確保燃燒過程的穩(wěn)定、可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,我公司采用先進(jìn)的智能控制技術(shù),由泓格I-8000系列模塊中的I-87013、I-87017、I-87053等自動(dòng)檢測(cè)各路溫度壓力等信號(hào),經(jīng)信號(hào)處理,隔離放大,A/D轉(zhuǎn)換后輸入計(jì)算機(jī)運(yùn)算、判斷、分析、處理后,發(fā)出各控制信號(hào)。經(jīng)RS-485轉(zhuǎn)換后,再由泓格I-8000系列模塊中的I-87024、I-87057等輸出,控制鼓、引風(fēng)機(jī)和爐排轉(zhuǎn)速,改變鼓、引風(fēng)量和給煤量,使?fàn)t膛負(fù)壓、汽包水位及蒸汽壓力控制在預(yù)定的范圍內(nèi),保證鍋爐燃燒在最佳工況和最節(jié)能條件下運(yùn)行。 2.4 智能控制系統(tǒng)功能 本智能控制系統(tǒng)能自動(dòng)地完成對(duì)給水 、給煤、送風(fēng)、引風(fēng)等進(jìn)出鍋爐的物料量的自動(dòng)控制,使鍋爐的汽包水位、蒸汽壓力、蒸汽溫度、風(fēng)煤配比系數(shù),煙氣含量、爐膛負(fù)壓等運(yùn)行參數(shù)維持在規(guī)定的最佳數(shù)值附近,以保證鍋爐的安全運(yùn)行、平穩(wěn)操作達(dá)到降低煤耗,節(jié)約電能提高供汽質(zhì)量的目的。 1、風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)及爐排電機(jī)均實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng); 2、變頻調(diào)速系統(tǒng)能夠自動(dòng)控制鍋爐的燃燒工況,在負(fù)載變化時(shí)結(jié)合專家智能與計(jì)算機(jī)的控制,保證鍋爐的最佳運(yùn)行工況; 3、變頻調(diào)速系統(tǒng)保證在負(fù)載調(diào)節(jié)過程中,爐膛負(fù)壓恒定不變,而給煤量與供氧量隨負(fù)荷的變化自動(dòng)控制在最佳值。 4、能夠自動(dòng)根據(jù)用戶熱量需求的變化,調(diào)節(jié)供熱量,實(shí)現(xiàn)精確供熱,從而實(shí)現(xiàn)綜合節(jié)能。 2.5 效益分析 本智能控制系統(tǒng)應(yīng)用后,實(shí)現(xiàn)了鍋爐全自動(dòng)控制,自動(dòng)運(yùn)行率達(dá)到95%以上,基本實(shí)現(xiàn)了無人操作;運(yùn)用傳統(tǒng)的三沖量加智能控制技術(shù),鍋爐的汽包水位穩(wěn)態(tài)偏差在正負(fù)15mm以內(nèi);在外界負(fù)荷變化的情況下,鍋爐的蒸汽壓力穩(wěn)態(tài)偏差在正負(fù)50KPa以內(nèi);爐膛壓力的穩(wěn)態(tài)偏差小于正負(fù)10Pa;由于本智能控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了合理燃燒,灰渣含碳量小于14.5%(負(fù)荷率80%~100%)。本智能控制系統(tǒng)投運(yùn)以后保證了鍋爐的安全運(yùn)行、平穩(wěn)操作達(dá)到降低煤耗,提高供汽質(zhì)量,深受上柴廠生產(chǎn)保障中心的喜愛。圖二為生產(chǎn)過程中的歷史曲線。 [align=center] 圖二 智能控制下的歷史曲線[/align] 3 所選模塊特性 3.1 I-8000的I/O擴(kuò)展模塊單元I-87K9 ◆支持串行I/O模塊 ◆RS-485最大115.2K bps ◆兼容16C550,16字節(jié)FIFO ◆直接驅(qū)動(dòng)256個(gè)I-7000模塊 ◆ 最大距離4000英尺(1.2Km) ◆隔離電壓:2500VDC 3.2 模擬輸入模塊I-87017 ◆8路模擬差分輸入 ◆輸入阻抗:20M歐 ◆采樣率:10Hz ◆C.M.R.:86dB ◆過壓保護(hù):-35~+35V ◆隔離:3000Vrms 3.3 RTD輸入模塊 I-87013 ◆4路RTD(熱電阻)差分輸入 ◆輸入類型:2/3/4線RTD ◆精度:+/-0.1% ◆采樣速率:10Hz ◆C.M.R.:150dB@50/60Hz ◆隔離:3000Vrms 3.4 模擬輸出模塊 I-87024 本智能控制系統(tǒng)中,除了控制一些變頻調(diào)速以外,還要控制一些非變頻調(diào)速的電機(jī),泓格提供的I-87024是4路隔離模擬量輸出模塊,它不僅能提供+/-10V、0~10V、+/-5V、0~5V的電壓輸出,還能夠提供0~20mA/4~20mA的電流輸出,這樣智能控制系統(tǒng)不僅可以用I-87024的模擬輸出信號(hào),給變頻器提供0~10V的控制信號(hào),還可以用I-87024給一些非變頻的控制對(duì)象提供4~20mA的控制信號(hào)。由于I-87024控制精度是滿量程的+/-0.1%,還具有14位的分辨率,采用了光電隔離方式,從而提高了智能控制系統(tǒng)的特性,保護(hù)了智能控制系統(tǒng)。 4 應(yīng)用體會(huì) 泓格公司提供的I-8000系列模塊在安全性要求極高的鍋爐系統(tǒng)中能夠穩(wěn)定的運(yùn)行,且故障率極低,說明其品質(zhì)是可靠的。最重要的是泓格產(chǎn)品具有雙重“看門狗”以及運(yùn)行可靠的總線隔離系統(tǒng),極大的提高了系統(tǒng)的可靠性以及運(yùn)行的穩(wěn)定性。泓格公司給開發(fā)者提供了極為便利的開發(fā)環(huán)境,為其產(chǎn)品提供了完善的設(shè)備接口驅(qū)動(dòng)(如I-8000庫函數(shù)以及OPC服務(wù)器等),并提供了大量的例程,便于程序開發(fā)人員的參考,所有這些均有利于降低開發(fā)者的開發(fā)時(shí)間,提高開發(fā)的效率。智能控制系統(tǒng)投入運(yùn)行,不僅自動(dòng)地完成對(duì)給水 、給煤、送風(fēng)、引風(fēng)等進(jìn)出鍋爐的物料量的自動(dòng)控制,使鍋爐的汽包水位、蒸汽壓力、蒸汽溫度、風(fēng)煤配比系數(shù),煙氣含量、爐膛負(fù)壓等運(yùn)行參數(shù)維持在規(guī)定的最佳數(shù)值附近,保證鍋爐的安全運(yùn)行、平穩(wěn)操作達(dá)到降低煤耗,節(jié)約電能提高供汽質(zhì)量,并且提高了用戶對(duì)鍋爐設(shè)備的管理水平,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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