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基于PROFIBUS的西門子變頻器在連鑄切割機中的應(yīng)用

時間:2007-10-12 13:22:00來源:shixiang

導(dǎo)語:?基于PROFIBUS的西門子變頻器在連鑄切割機中的應(yīng)用
1 引言 濟鋼集團第三煉鋼廠是濟鋼集團“十五”期間的重點投資項目,引進的是國內(nèi)外一流的先進設(shè)備和自動化控制技術(shù),其裝備達到國內(nèi)一流、國際先進水平。在轉(zhuǎn)爐、連鑄自動化控制體系中,根據(jù)現(xiàn)場總線的特點和系統(tǒng)的需要應(yīng)用了多種總線(Profibus、ControlNet、Devicenet)構(gòu)成的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)(FCS),這些總線控制系統(tǒng)給轉(zhuǎn)爐、連鑄系統(tǒng)提供了安全而可靠的解決方案。1#連鑄機是引進VAI(奧鋼聯(lián))的板坯連鑄機,是目前我國技術(shù)最先進、自動化程度最高、配套設(shè)施最完善的連鑄機之一,其切割機系統(tǒng)選用的是基于PROFIBUS的MM440變頻器構(gòu)成的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)。 2 連鑄機控制系統(tǒng) 濟鋼三煉鋼工程包括鐵水予處理,120t轉(zhuǎn)爐、LF/VD精煉及板坯連鑄機等多個項目,整個工廠的EIC三電自動化控制系統(tǒng)的配置達到世界先進水平。連鑄機系統(tǒng)做到三電自動化控制的一體化,包含過程控制級L2和基礎(chǔ)控制L1級和L0,同時也予留出與L3級的通訊接口及數(shù)據(jù)存放區(qū),下面將三級系統(tǒng)分述如下。 3級(Lelvel3): 制訂全廠生產(chǎn)計劃,產(chǎn)品協(xié)調(diào)及產(chǎn)品跟蹤,L3系統(tǒng)涉及三煉鋼廠各生產(chǎn)工序和后部的中厚板車間,L3系統(tǒng)的實現(xiàn)需要各工藝單元,生產(chǎn)管理及調(diào)度部門結(jié)合工廠的實際情況來考慮,另立項目,統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 2級(Lelvel2):各工藝控制單元的計算機操作指導(dǎo),特殊工藝過程的設(shè)定計算及工藝過程的數(shù)據(jù)收集。 1級(Level1):實時控制級,根據(jù)操作指令,過程計算機的設(shè)定計算及現(xiàn)場元件的檢測信號,完成生產(chǎn)設(shè)備的邏輯順序控制和PID調(diào)節(jié)。 0級(Level0):L0級主要是傳動設(shè)備本身的控制、I/O控制和管理。在現(xiàn)代化的控制系統(tǒng)中,AC/AC的傳動裝置(變頻裝置)由本身自帶CPU的數(shù)字裝置控制和監(jiān)視,并與L1級在網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)通訊。 L0到L3級的自動化系統(tǒng)完成整個工廠的生產(chǎn)計劃,產(chǎn)品管理,工藝區(qū)接口協(xié)調(diào)、過程最佳化及設(shè)備控制,可實現(xiàn)整個工廠的生產(chǎn)自動化,參見圖1。 [align=center] 圖1 連鑄機控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)[/align] 3 切割機控制系統(tǒng) 3.1 切割機設(shè)備組成 1#連鑄機的切割機是從德國GEGA公司引進的整套設(shè)備,是火焰切割機,其主要作用是將鑄坯切割成定尺或倍尺長度,并可進行坯頭、坯尾及試樣切割。與引錠桿分離后的鑄坯按拉坯速度進入切割區(qū),火焰切割機切掉300mm左右長度的切頭,掉入下部的切頭收集箱內(nèi),切頭切割以后的鑄坯按要求的三倍尺長度切割。切割期間,靠夾持裝置,火焰切割機與鑄坯同步行走,鑄坯長度通過測量輥測量,切割自動進行,并且考慮二級自動化系統(tǒng)的長度優(yōu)化。切割機系統(tǒng)包括機械、能源介質(zhì)供應(yīng)和控制、電氣儀表控制等自成系統(tǒng)配套的機電一體化裝置。切割機由以下設(shè)備組成:切割機支撐結(jié)構(gòu),切割機械設(shè)備,能源介質(zhì)供給控制,鑄坯長度測量裝置,電氣控制系統(tǒng),熱防護裝置。 3.2 切割機工藝過程 切割機工藝過程一般由坯頭切割、定尺切割、坯尾切割三個過程組成。最主要的定尺切割工藝過程如下: 當(dāng)測量輪計數(shù)接近定尺前500mm小車預(yù)下降,到位后雙槍同時往里移動,當(dāng)邊探碰到鑄坯外殼時,預(yù)熱氧、預(yù)熱煤氣打開進行預(yù)熱,在這段時間內(nèi)切割槍是不動作的,當(dāng)完全到達定尺后,小車下降到位(壓住鑄坯),同時打開切割氧進行切割,先以初始割速切割(正常割速的30%),切割50mm后以全速進行切割,雙槍在相距120mm相遇后,2#槍關(guān)閉切割氧,停止切割并返回原始位,關(guān)閉所有介質(zhì),由1#槍繼續(xù)切割,多切過10mm后1#槍也停止切割,關(guān)閉所有介質(zhì)返回原始位,同時小車上升大車后退返回原始位,等待下一個定尺。 3.3 切割機控制系統(tǒng) (1)切割機控制系統(tǒng)。切割機自動控制系統(tǒng)采用一臺西門子 S7-300 和一臺PCS smart 1200觸摸屏構(gòu)成,通過工業(yè)以太網(wǎng)模塊和TCP/IP協(xié)議將PLC和L1級控制系統(tǒng)連接起來,通過Profibus-DP接口與MM440變頻器和PCS1200觸模屏通訊,見圖2所示。 [align=center] 圖2 切割機控制系統(tǒng)[/align] (2)切割機主要傳動系統(tǒng) ● 切割機的行走:一臺SIEMENS MICROMASTER 440型變頻器拖動兩臺0.75kW電機,電機帶熱開關(guān)保護,每臺電機帶有一個電磁抱閘線圈,行程控制是由一個增量型編碼器和行程限位開關(guān)組成。 ● 切槍的行走驅(qū)動:每個切槍的行走是由一臺SIEMENS MICROMASTER 440型變頻器拖動1臺0.3kW電機進行的,切槍行走的位置分別由兩個增量型編碼器和接近開關(guān)控制。 ● 切割機的升降系統(tǒng):切割車的升降是由一臺變極調(diào)速電機(285/1375rpm 0.28/2.3kW)采用接觸器正反轉(zhuǎn)雙繞組六抽頭進行驅(qū)動的,行程控制是由限位開關(guān)組成的。 4 Profibus現(xiàn)場總線 4.1 現(xiàn)場總線的定義及特點 現(xiàn)場總線,按照國際電工委員會IEC/SC65C的定義,是指安裝在制造或過程區(qū)域的現(xiàn)場裝置之間、以及現(xiàn)場裝置與控制室內(nèi)的自動控制裝置之間的數(shù)字式、串行和多點通信的數(shù)據(jù)總線。以現(xiàn)場總線為基礎(chǔ)而發(fā)展起來的全數(shù)字控制系統(tǒng)稱作FCS。 現(xiàn)場總線作為連接控制系統(tǒng)中現(xiàn)場級裝置和控制設(shè)備的雙向數(shù)字通信網(wǎng)絡(luò),與傳統(tǒng)的DCS系統(tǒng)相比其優(yōu)點是明顯的:增強了現(xiàn)場信息的集成能力;抗干擾能力增加、系統(tǒng)可靠性提高;安裝便捷、可維護性好;具有開放性、互操作性、互換性、可集成性;降低了工程成本;具有IP67防護等級,可現(xiàn)場安裝;能自動診斷故障部位。 4.2 Profibus總線 Profibus是一種國際化、開放式、不依賴于設(shè)備生產(chǎn)商的現(xiàn)場總線標(biāo)準(zhǔn)。廣泛適用于制造業(yè)自動化.流程工業(yè)自動化和樓宇、交通電力等其他領(lǐng)域自動化。中央處理器(如PLC/PC)通過高速串行總線同分散的現(xiàn)場設(shè)備(如I/O、變頻器、閥門)進行通訊,多數(shù)數(shù)據(jù)交換采用周期方式。PROFIBUS-DP 是用于現(xiàn)場設(shè)備級的高速數(shù)據(jù)傳輸,通訊介質(zhì)采用屏蔽的雙絞銅線電纜,共用一根導(dǎo)線對,通訊速率可選用9.6kbit~12Mbit/s,通訊距離可達12km。PROFIBUS總線的通信能力強,與變頻器的通信最多可有10個字的通信能力。 4.3 Profibus-DP的數(shù)據(jù)通訊格式 Profibus-DP總線方式允許在PLC和傳動裝置(變頻器、運動控制器)之間進行快速的數(shù)據(jù)交換。對傳動裝置的存取總是按照主-從方式進行的,傳動裝置總是從站,且每個從站本身都有明確的地址。PROFIBUS周期性傳輸?shù)膱笪慕Y(jié)構(gòu)如圖3所示。 [align=center] 圖3 Profibus-DP報文結(jié)構(gòu)[/align] 4.4 Profibus-DP的用戶數(shù)據(jù) 對于傳動裝置可用數(shù)據(jù)區(qū)被劃分成2個數(shù)據(jù)區(qū),它們以各自的報文進行數(shù)據(jù)傳送。 (1)過程數(shù)據(jù)區(qū)(PZD):控制字和設(shè)定值;或狀態(tài)字和實際值。 (2)參數(shù)區(qū)(PKW):用于讀寫參數(shù),讀出故障信息等。PKW和PZD共有五種結(jié)構(gòu)形式即:PPO1、PPO2、PPO3、PPO4、PPO5,其傳輸?shù)淖止?jié)長度及結(jié)構(gòu)形式各不相同。 根據(jù)自動化網(wǎng)絡(luò)中傳動裝置的任務(wù)不同,在PLC和變頻器通訊方式配置時要對PPO進行選擇。MM440變頻器僅支持PPO1、PPO3兩種結(jié)構(gòu),在切割機系統(tǒng)中采用了PPO1型通訊報文(4PKW+2PZD),它的報文結(jié)構(gòu)如圖4所示,圖4中符號的意義如下,PKW:參數(shù)標(biāo)識符;PZD:過程數(shù)據(jù);PKE:參數(shù)標(biāo)識符;IND:索引;PWE::參數(shù)值;STW:控制字;ZSW:狀態(tài)字;HSW:主設(shè)定值;HIW:主實際值。 [align=center] 圖4 PPO的報文結(jié)構(gòu)[/align] 5 切割機控制系統(tǒng)硬件技術(shù) 5.1 PLC系統(tǒng) 切割機PLC系統(tǒng)作為連鑄機L1系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),其系統(tǒng)設(shè)計本著可靠、先進、開放的原則,綜合考慮系統(tǒng)的性能價格比,根據(jù)工藝方案和機械設(shè)備條件,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)盡可能統(tǒng)一,同時應(yīng)與其它L1級子系統(tǒng)保持一致。連鑄L1級PLC系統(tǒng)選用的是SIEMENS S7-400系列PLC。根據(jù)切割工藝性能要求,PLC系統(tǒng)CPU 選擇S7-315-2,通過CP343通訊模塊與L1級工業(yè)以太網(wǎng)通訊,同時通過Profibus-DP接口與MM440變頻器和PCS smart 1200觸摸屏通訊。 5.2 人機界面 根據(jù)工藝特點及現(xiàn)場環(huán)境,切割機人機界面選擇PCS smart 1200觸摸屏。在性能上有以下特點;(1)簡單快速配置,配置數(shù)據(jù)是可以恢復(fù)的;(2)可用標(biāo)準(zhǔn)WINDOWS工具進行配置;(3)使用軟鍵、功能鍵或觸??刂?,簡化了操作,也保障了操作的安全性,易于使用;(4)和西門子PLC完美結(jié)合,使整個系統(tǒng)在硬件和軟件均達最優(yōu)化,尤其是通訊支持Profibus-DP總線協(xié)議。 5.3 MM440變頻器特點 (1)豐富的控制功能。通過P1300參數(shù)可以選擇從V/F控制到帶傳感器的矢量控制VC等12種不同特點的控制模式,適用于恒轉(zhuǎn)矩、變轉(zhuǎn)矩等各種性質(zhì)負載,滿足各行業(yè)的驅(qū)動控制要求。在本控制系統(tǒng)中,采用v/f方式來驅(qū)動各分部電機; (2)強大的通訊功能。利用Profibus通訊可選件,可以將MM440接入開放的、高速(12Mb/S)的DP網(wǎng),實現(xiàn)性能更佳、精度更高的通訊控制。 (3)自由功能模塊和BICO技術(shù)。MM440繼承和吸收了6SE70工程型變頻器的許多優(yōu)良特點,其中最具實用性的是具有區(qū)別一般通用變頻器的自由功能模塊和BICO技術(shù),利用豐富的自由功能模塊和靈活的BICO技術(shù),可方便地實現(xiàn)各種不同目的的組態(tài)設(shè)計,完成復(fù)雜控制設(shè)計的要求; (4)豐富的停車和制動功能。MM440具有3種停車方式,即按斜坡減速停車(OFF1)、慣性停車(OFF2)快速停車(OFF3)。3種制動功能,即直流制動、復(fù)合制動、動力制動(須外接制動電阻,75kW以下已內(nèi)置制動單元)。停車方式和制動方式的靈活配用,可適應(yīng)不同機械慣性負載的要求。本系統(tǒng)選用了OFF1、OFF3、母線電壓調(diào)整等功能以適應(yīng)高速時的停車制動不同要求。 6 切割機控制系統(tǒng)硬件配置 在一次切割機控制系統(tǒng)中,PLC硬件組態(tài)、編程使用STEP7 V5.1,STEP 7是用于SIMATIC可編程邏輯控制器組態(tài)和編程的標(biāo)準(zhǔn)軟件包。 6.1 組態(tài)PLC主站系統(tǒng) (1)插入S7-300站:在PLC項目CCM下新建項目PTCM,點擊右鍵,在彈出的菜單中選擇“Insert New Object”下“SIMATIC 300 Station”,插入S7-300站。 (2)組態(tài)硬件:雙擊“Hardware”選項,進入“HW Config”窗口,點擊“Catalog”圖標(biāo)打開硬件目錄,按硬件安裝次序和訂貨號依次插入機架、電源、CPU、通訊模塊、輸入、輸出模塊; (3)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置:插入CPU模塊后會同時彈出Profibus組態(tài)界面,新建PROFIBUS命名為PTCM_PROFIBUS,地址定義為2,點擊“Properties”按鈕組態(tài)網(wǎng)絡(luò)屬性,選擇“Network settings”進行網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置,PROFIBUS的傳輸速率為“1.5Mbit/s”,行規(guī)為“DP”;如圖5所示。 [align=center] 圖5 Profibus主站組態(tài)配置[/align] (4)DP Master主站定義:在PLC的Profibus屬性 Operation Mode 中將其設(shè)為DP Master 6.2 切割機Profibus從站組態(tài) (1)組態(tài)從站:在DP網(wǎng)上連接 MM440變頻器,如圖6所示,選擇“MICROMASTER 4”雙擊,MM440連接到DP網(wǎng)絡(luò)上,在彈出的PROIFBUS屬性對話框中定義Profibus站地址,為5號站。 [align=center] 圖6 選擇MM440變頻器[/align] (2)通訊區(qū)定義:選擇PPO1類型,雙擊4PKW+2PZD,地址分配為4PKW+2PZD(288-299),如圖7所示。 [align=center] 圖7 MM440變頻器通信區(qū)定義[/align] (3)定義子站的通信區(qū):按照以上步驟,分別組態(tài)1#、2#切割槍變頻器到DP網(wǎng)絡(luò),DP地址分別是6、7,并分別定義各子站的通信區(qū)數(shù)據(jù): 1#切割槍:4PKW+2PZD(300-311); 2#切割槍:4PKW+2PZD(312-323)。 7 PLC通信編程及MM440變頻器參數(shù)定義 7.1 PLC數(shù)據(jù)Profibus傳輸編程 STEP7 V5.1有兩個SFC塊“DPRD_DAT”和”DPWR_DAT”,用于Profibus主站和從站之間的的數(shù)據(jù)傳輸。切割機系統(tǒng)中,應(yīng)用DP通訊傳輸命令“DPRD_DAT”和”DPWR_DAT”把數(shù)據(jù)傳輸?shù)組MC變頻器的通訊區(qū)PZD數(shù)據(jù)區(qū)PIW內(nèi),同時把MMC變頻器的PZD數(shù)據(jù)區(qū)PQW數(shù)值讀到PROFIBUS-DP傳輸?shù)腄B塊中。切割車MM440變頻器(5#站)的 PROFIBUS控制命令的傳輸應(yīng)用程序如下: CALL "DPRD_DAT" ;調(diào)用DP 讀命令 LADDR :=W#16#120 ;起始地址 RET_VAL:="5#comdata".RECIEVE_RET RECORD:=P#DB31.DBX20.0 BYTE 20 ;目標(biāo)數(shù)據(jù)地址 CALL "DPWR_DAT" ;調(diào)用DP 寫命令 LADDR:=W#16#120 ;起始地址 RECORD:=P#DB31.DBX0.0 BYTE 20 ;目標(biāo)數(shù)據(jù)地址 RET_VAL:="5#comdata".SEND_RET 7.2 切割車MM440變頻器參數(shù)定義 (1)基本通信參數(shù)定義:為了保證PROFUBUS的通信板正常應(yīng)用,下面的參數(shù)必須設(shè)置,見表1基本參數(shù)定義所示。 [align=center]表1 通信基本參數(shù) [/align] (2)通信參數(shù)傳輸格式定義:MM440變頻器控制器通信參數(shù)應(yīng)用分為兩個部分: ● 過程數(shù)據(jù)輸出區(qū):MM440變頻器接受PLC的控制字和設(shè)定值,過程數(shù)據(jù)輸出區(qū)PZD1、PZD2對應(yīng)MM440變頻器內(nèi)為控制字(r2090)和設(shè)定值(r2050); ● 過程數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū):MM440變頻器給PLC的狀態(tài)字和實際值,過程數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)PZD1(狀態(tài)字r0052)、 PZD2(實際值r0021)和MM440變頻器的參數(shù)P2050.1、P2050.2對應(yīng)。 (3)過程數(shù)據(jù)輸出、輸入?yún)^(qū)在變頻器中的參數(shù)定義見表2變頻器通信參數(shù)定義。 [align=center]表2 變頻器通信參數(shù)應(yīng)用 [/align] 8 結(jié)束語 濟鋼第三煉鋼廠1#連鑄切割機控制充分利用了PLC、PCS smart 1200觸摸屏和MM440變頻器以及Profibus現(xiàn)場總線技術(shù)等先進技術(shù),系統(tǒng)采用分布式開放結(jié)構(gòu),響應(yīng)速度快,組態(tài)靈活,控制功能完善,定尺準(zhǔn)確,操作簡單。該系統(tǒng)在連鑄機的成功應(yīng)用,實現(xiàn)了1#連鑄機鑄坯多規(guī)格自動切割的要求,大大提高了連鑄機生產(chǎn)能力和增加金屬收得率。

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