說起變頻器,我們紅塔公司可能是中國造紙企業(yè)中使用的先驅(qū)者。早在1992年公司籌建時,我們就選擇了ABB的交流變頻調(diào)速傳動,切紙機也用的是瑞恩公司的交流傳動。但由于當時的變頻器比較昂貴,所以也沒有想到用變頻器節(jié)能。96年3月份,恒益發(fā)展有限公司給我們公司推薦賽普節(jié)能器時,我們才對變頻器的節(jié)能應用有了更進一步的認識,我們首先做了兩個典型的實驗,一個是紙機風機,一個是漿泵。紙機風機原來風量的調(diào)節(jié)靠一個手動風門, 風機一直運行在1480轉(zhuǎn)/分左右,電機的功率為30KW,實測耗電量為每小時15KW·h,加上變頻器后,我們將風機的轉(zhuǎn)速和復卷機的車速聯(lián)系起來,復卷機的速度為0.750m/min,風機的速度設定在30Hz-42Hz,也即880轉(zhuǎn)/分——1240轉(zhuǎn)/分,實測耗電量為每小時8KW·h,節(jié)電為47%。漿泵的改造為:此泵原來的流量控制為閥門調(diào)節(jié),它和漿池的液位組成一個閉環(huán)調(diào)節(jié),泵一直在恒速運轉(zhuǎn),漿池的液位靠閥門控制,由于閥門的響應速度慢,使?jié){池的液位波動為鋸齒形。我們加裝變頻器后,漿池的液位和電機的速度(也即變 頻器的輸出頻率),組成一個閉環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng),改造后變頻器實際運行 在25Hz左右,也比原來的轉(zhuǎn)速降低了一半,既節(jié)約了能源又減少了泵的機械磨損,漿池的液位也穩(wěn)定了,真是一舉三得,我們對此臺泵耗電量實測如下,裝變頻器前,每小時耗電量9KW·h,裝變頻器后,每小時5KW·h, 實際節(jié)能45%。
通過以上兩個典型的例子,我們將節(jié)能結(jié)果匯報給公司領導, 他們非常重視,決定投入資金大規(guī)模改造,加裝變頻器,公司先后投入400萬元左右,其中有三電辦的節(jié)能貸款200萬元。改造后, 我公司的成品單位電耗由原來的 748KW·h/T,下降到670KW.h/T, 96 年公司產(chǎn)量為5萬噸,97年公司產(chǎn)量為5.9萬噸,此兩年,僅變頻器節(jié)約的電費為(5+5.9)x(748-670)x0.78元/KW.h=724萬元。遠大于投入的資金。
變頻器在我公司的應用不僅只節(jié)電這一塊,在改進設備的運行狀況中也起了很大的作用,如流漿箱的壓力穩(wěn)定。涂料制備的分散效果,運輸設備的頻繁起動等。變頻器在我公司的應用己深得人心, 今后我們還將進一步開拓變頻器應用范圍,使之為我們造紙業(yè)做出更大的貢獻。