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三菱變頻器在磁棒平網(wǎng)印花機(jī)定位控制中的應(yīng)用

時(shí)間:2007-11-27 16:35:00來(lái)源:yangliu

導(dǎo)語(yǔ):?若速度過(guò)快,慣性太大,導(dǎo)帶難以停穩(wěn),定位套色必然不準(zhǔn),這是一個(gè)不可回避的矛盾。
1 概述 磁棒平網(wǎng)印花機(jī)(簡(jiǎn)稱平網(wǎng)印花機(jī))是紡織印染行業(yè)特別是毛巾(含浴巾、沙灘巾、裝飾巾、毛巾掛毯等)制造企業(yè)的重要生產(chǎn)設(shè)備。平網(wǎng)印花機(jī)由橡膠輸送帶(簡(jiǎn)稱導(dǎo)帶)輸送毛巾運(yùn)動(dòng),多個(gè)平網(wǎng)在毛巾上套印不同的顏色,其印花及套色的準(zhǔn)確性直接影響毛巾成品的美觀和質(zhì)量等級(jí),因而要求拖動(dòng)系統(tǒng)定位準(zhǔn)確;為了提高生產(chǎn)效率,降低成本,又必須保持一定的印染速度。 若速度過(guò)快,慣性太大,導(dǎo)帶難以停穩(wěn),定位套色必然不準(zhǔn),這是一個(gè)不可回避的矛盾。在湖南某毛巾廠,我們以三菱工控產(chǎn)品為主體,設(shè)計(jì)了一個(gè)印花機(jī)自控系統(tǒng),發(fā)掘了變頻器的功能,巧妙地利用它進(jìn)行定位控制,以較少的投資平衡了上述矛盾,技術(shù)改造方案達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。    2 平網(wǎng)印花機(jī)的工作原理(如圖1所示) 首先在導(dǎo)帶的預(yù)定位置用乳白膠粘貼白色毛巾坯,然后啟動(dòng)變頻器驅(qū)動(dòng)三相籠型交流異步電機(jī),電機(jī)經(jīng)蝸輪減速機(jī)減速后拖動(dòng)導(dǎo)帶,當(dāng)導(dǎo)帶上的毛巾對(duì)準(zhǔn)印花平網(wǎng)的位置停穩(wěn)后,平網(wǎng)網(wǎng)框下壓貼緊毛巾,網(wǎng)框內(nèi)放置的細(xì)圓磁性鋼棒在輸送帶下方的磁場(chǎng)控制器驅(qū)動(dòng)下往復(fù)滾動(dòng),將平網(wǎng)內(nèi)放置的顏料透過(guò)鏤空的圖案印染到毛巾上。第一個(gè)顏色的圖案印完了,網(wǎng)框抬起,導(dǎo)帶將毛巾送到下一個(gè)網(wǎng)框位置停穩(wěn),開(kāi)始第二個(gè)顏色圖案的印染………,直到多個(gè)顏色(一般8~10個(gè)顏色)依次套準(zhǔn)印完,一條彩色毛巾才告完成,而第二條毛巾緊接著第一條毛巾不間隔地套色印染………周而復(fù)始,連續(xù)作業(yè)。每條毛巾印染完成后,隨即送到隧道式蒸汽烘房?jī)?nèi)烘干,然后絞邊、整理、質(zhì)檢、包裝,直至入庫(kù)出廠。 3 平網(wǎng)印花機(jī)自控系統(tǒng)主要配置 ● 三菱多功能矢量控制變頻器:FR-A540-7.5K-CH(內(nèi)置制動(dòng)單元)1臺(tái); ● 上海穩(wěn)達(dá)RXLG鋁合金外殼變頻器制動(dòng)電阻 75Ω/780W 1只; ● 三相籠型交流異步電動(dòng)機(jī):Y系列,4極,7.5kW 1臺(tái); ● 三菱可編程控制器:FX2N-48MR-001(繼電器輸出、I/0=24/24、內(nèi)置高速計(jì)數(shù)功能)1臺(tái) ; ● 臺(tái)達(dá)旋轉(zhuǎn)編碼器:ES520CB8942(增量式、集電極開(kāi)路輸出、解析度2000ppr)1臺(tái); ● 三菱4.4英寸觸摸屏:F930GOT-BWD-C(STN藍(lán)白兩色) 1臺(tái); ● 明緯開(kāi)關(guān)電源:S-25-24(220VAC / +24VDC;為編碼器和觸摸屏供電)1臺(tái)。
圖1 磁棒平網(wǎng)印花機(jī)電氣控制系統(tǒng)配置
4 系統(tǒng)調(diào)試、變頻器參數(shù)設(shè)置和運(yùn)行效果 4.1 計(jì)算平網(wǎng)間隔的脈沖總數(shù)和分段脈沖數(shù) 8色平網(wǎng)的相互間隔是一個(gè)定值;減速機(jī)的減速比、傳輸輥的周長(zhǎng)等也是定值;而編碼器每轉(zhuǎn)為2000個(gè)脈沖;根據(jù)以上已知數(shù)據(jù),可以推算出理論上的脈沖數(shù)。用PLC編寫一條32位的高速計(jì)數(shù)器區(qū)間比較復(fù)位指令DHSZ,用觸摸屏對(duì)PLC數(shù)據(jù)寄存器D賦值,數(shù)值以理論脈沖數(shù)為基準(zhǔn)增減,再與C251記錄的編碼器脈沖數(shù)進(jìn)行比較,當(dāng)兩個(gè)數(shù)據(jù)相等時(shí),PLC指令變頻器和電機(jī)停機(jī)。 經(jīng)反復(fù)賦值試驗(yàn),可以找到精確的編碼器脈沖總數(shù)。然后按照速度控制規(guī)律的各段分配脈沖數(shù),以指導(dǎo)PLC適時(shí)向變頻器發(fā)出速度切換指令。試驗(yàn)時(shí)電機(jī)采用低速運(yùn)行,脈沖數(shù)以實(shí)際記錄為準(zhǔn),如圖2所示?!?
圖2 磁棒平網(wǎng)印花機(jī)運(yùn)行周期曲線圖
4.2 變頻器參數(shù)設(shè)置 起初采用三段速控制,擬高速段Pr.4設(shè)為60Hz,中速段Pr.5設(shè)為30Hz,低速段Pr.6設(shè)為0.8Hz。經(jīng)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在中段速轉(zhuǎn)折處,導(dǎo)帶有些抖動(dòng),影響穩(wěn)定均勻降速,最后設(shè)置兩段速:高速60Hz,低速設(shè)為0.8Hz。上限頻率Pr.1與高速段速度參數(shù)Pr.4數(shù)值相同;下限頻率Pr.2設(shè)為0。 加速/減速時(shí)間的設(shè)置是變頻器參數(shù)設(shè)置的關(guān)鍵。印花機(jī)“加速—運(yùn)行—減速—低速運(yùn)行—停止”為一個(gè)運(yùn)行周期,每一周期中的間隔是磁棒的滾動(dòng)印染時(shí)間。系統(tǒng)最終調(diào)試的結(jié)果是小于4秒鐘為一個(gè)運(yùn)行周期:加速時(shí)間Pr.7、高速段60Hz運(yùn)行時(shí)間、減速時(shí)間Pr.8、低速段0.8Hz的運(yùn)行時(shí)間大約都設(shè)為1秒鐘。變頻器和電機(jī)是在0.8Hz的極低速度下運(yùn)行到終點(diǎn),即第二減速時(shí)間Pr.45為0。在降速和停止過(guò)程中,制動(dòng)單元及電阻的直流制動(dòng)(能耗制動(dòng))功不可沒(méi)。直流制動(dòng)的相關(guān)參數(shù)有Pr.10直流制動(dòng)動(dòng)作頻率、Pr.11直流制動(dòng)動(dòng)作時(shí)間、Pr.12直流制動(dòng)電壓等3個(gè)參數(shù)。合理設(shè)置這些參數(shù),可以調(diào)整定位運(yùn)行的停止精度或直流制動(dòng)的運(yùn)行時(shí)間,使它適合負(fù)荷的要求??傊冾l器參數(shù)的設(shè)定始終要兼顧定位的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和印染速度。    4.3 運(yùn)行效果 在PLC程序設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)每一個(gè)運(yùn)行周期進(jìn)行編碼器計(jì)數(shù)清零,使之沒(méi)有誤差;變頻器參數(shù)的精細(xì)調(diào)整使導(dǎo)帶運(yùn)行快速穩(wěn)定,定位準(zhǔn)確;驗(yàn)收時(shí)的試驗(yàn)結(jié)果是:連續(xù)13個(gè)周期的積累誤差小于0.5mm,滿足了毛巾印花機(jī)的速度和精度的要求?,F(xiàn)在已運(yùn)行了多月,情況良好。這套系統(tǒng)我們是采用普通三相籠型電機(jī)來(lái)作動(dòng)力來(lái)源的,若改用變頻器專用的恒轉(zhuǎn)矩電機(jī),效果會(huì)更加理想。    5 印花機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì) 5.1 平網(wǎng)印花機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì) 印花機(jī)分為平網(wǎng)和圓網(wǎng)兩個(gè)大類。 在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)沿海發(fā)達(dá)地區(qū),普遍采用交流伺服系統(tǒng)來(lái)驅(qū)動(dòng)平網(wǎng)印花機(jī)。交流伺服系統(tǒng)比變頻器系統(tǒng)效率更高、定位更準(zhǔn),技術(shù)更為先進(jìn),是目前的發(fā)展趨勢(shì)。如本文所敘述的系統(tǒng),也可以采用三菱HC-SFS702型伺服電機(jī)和MR-J2S-700A型伺服放大器組成伺服系統(tǒng),可以提高印染精度并較大幅度地提高生產(chǎn)效率。但是,它的投資大約是變頻器系統(tǒng)的5~8倍。   5.2 圓網(wǎng)印花機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì) 傳統(tǒng)的機(jī)械式圓網(wǎng)印花機(jī)是由主電機(jī)通過(guò)機(jī)械傳動(dòng)鏈?zhǔn)?~20只圓網(wǎng)與傳輸導(dǎo)帶同步運(yùn)轉(zhuǎn),連續(xù)印染無(wú)限長(zhǎng)的紡織品。它的機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜、速度慢、效率低、對(duì)花次布多,不能適應(yīng)高檔精細(xì)花型的生產(chǎn)。圓網(wǎng)印花機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)是以荷蘭STORK畢加索產(chǎn)品為代表,采用多電機(jī)獨(dú)立傳動(dòng)、同步運(yùn)行的交流伺服系統(tǒng),即將每只圓網(wǎng)和導(dǎo)帶分別采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),由高速計(jì)算機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)控制各分部同步高速運(yùn)行。三菱Q運(yùn)動(dòng)控制器是新一代高速運(yùn)動(dòng)控制器的代表,一個(gè)單PLC系統(tǒng)使用3塊Q173運(yùn)動(dòng)CPU模塊最大可以控制96軸伺服電機(jī)。它采用伺服控制器網(wǎng)絡(luò)SSCNET將伺服放大器前后級(jí)串連接線,8軸的掃描周期僅0.88ms。采用Q173運(yùn)動(dòng)CPU通過(guò)伺服系統(tǒng)控制導(dǎo)帶和12色圓網(wǎng),印染速度達(dá)到80m/min,印花精度達(dá)到±0.01mm,達(dá)到國(guó)外進(jìn)口名牌整機(jī)的技術(shù)性能?!? 6 結(jié)束語(yǔ) 我國(guó)是紡織印染大國(guó),有著數(shù)以萬(wàn)計(jì)的紡織印染企業(yè),生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造的工作量很大,企業(yè)可以根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)條件、產(chǎn)品檔次、生產(chǎn)狀況選擇合適的技改方案。本文推薦的方案無(wú)疑是一個(gè)效果顯著、投資節(jié)省的方案,值得在毛巾、床單印染企業(yè)推廣。這種控制方法也可以應(yīng)用到其他如金屬塑料板材、線材定尺送料剪切等需要簡(jiǎn)易定位控制的領(lǐng)域。

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