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STD總線工業(yè)控制機(jī)在垂熔爐上的應(yīng)用

時間:2008-01-08 09:06:00來源:wangtao

導(dǎo)語:?傳統(tǒng)的垂熔工藝存在一些難以克服的問題,而從國外引進(jìn)成套垂熔爐裝置,卻存在沒有充足技術(shù)資料難以對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)的問題。將STD總線工業(yè)控制機(jī)應(yīng)用于垂熔爐上,這些問題得以解決。
垂熔爐是生產(chǎn)鎢鉬條的關(guān)鍵設(shè)備。長期生產(chǎn)表明:垂熔工藝的好壞直接影響鎢鉬條的質(zhì)量,要生產(chǎn)高質(zhì)量的鎢鉬條,就必須嚴(yán)格控制垂熔工藝過程,因此,必須對垂熔工藝的操作過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,以確保垂熔工藝的質(zhì)量。傳統(tǒng)的垂熔工藝是指在氫氣的保護(hù)下,讓數(shù)百安至數(shù)千安電流通過鎢鉬條而產(chǎn)生高溫??刂撇煌碾娏骱蜁r間,就能間接控制垂熔溫度,但存在以下幾方面難以克服的問題:(1)電流控制誤差超出±50A,難以保證產(chǎn)品質(zhì)量;(2)產(chǎn)品質(zhì)量一致性差;(3)工人操作時間長,勞動負(fù)荷大;(4)難以實現(xiàn)均衡用電等。80年代初,部分工廠已開始從事“自動垂熔”的研制工作,但是,由于客觀條件的限制,始終沒有取得突破性的進(jìn)展。近年來,國內(nèi)少數(shù)鎢鉬絲生產(chǎn)廠家從國外引進(jìn)了成套垂熔爐裝置,使用效果較好。但是國外商家只提供少量技術(shù)資料及備品、備件,無疑,這對于工廠可持續(xù)生產(chǎn)和設(shè)備維修極為不利。針對以上這些問題,我們將STD總線工業(yè)控制機(jī)應(yīng)用于垂熔爐上,取得了成功。 1、系統(tǒng)構(gòu)成 整個系統(tǒng)主要由奔騰586微機(jī)、STD總線工業(yè)控制機(jī)、感應(yīng)調(diào)壓器、實時顯示器、打印機(jī)、垂熔爐等部分組成,并保留了手動操作電路和電壓表、電流表。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。上位機(jī)為奔騰586微機(jī),主要對垂熔爐系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控和管理,如修改或設(shè)定工藝曲線,實時顯示垂熔爐參數(shù)(電流、電壓、時間)、工藝流程、故障狀態(tài)、統(tǒng)計及打印報表等。下位機(jī)為STD總線工業(yè)控制機(jī),每臺控制機(jī)控制4臺垂熔爐,整個系統(tǒng)實現(xiàn)32臺垂熔爐的群控。同時通過鍵盤實現(xiàn)工藝設(shè)定或修改工藝曲線等功能,并保持同上位機(jī)通信聯(lián)絡(luò)。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
2、系統(tǒng)軟件 垂熔爐溫度控制系統(tǒng)軟件由上位機(jī)和下位機(jī)兩部分構(gòu)成。上位機(jī)管理程序設(shè)計成模塊結(jié)構(gòu),這樣易于擴(kuò)展。管理程序由8086匯編語言、dBASEⅢ、dBASE-plus和BASIC共3種語言編制。其中菜單1部分由8086匯編語言編制,菜單2(工藝管理)部分由dBASEⅢ和dBASE-plus語言編制,菜單3及菜單4(監(jiān)控管理)部分由BASIC編制。管理程序操作采取由上至下逐級菜單提示方式,用戶只需簡單的操作便可對垂熔爐工作過程實行監(jiān)控。上位機(jī)3部分程序框圖詳見圖2。下位機(jī)主程序流程圖見圖3。
圖2 上位機(jī)溫度控制系統(tǒng)軟件框圖
圖3 下位機(jī)主程序流程圖
3、可靠性措施 為了適應(yīng)控制現(xiàn)場灰塵多、高溫、有害氣體和各種電磁干擾,進(jìn)一步提高整個系統(tǒng)的可靠性,本系統(tǒng)采取了以下措施。 (1) 電源的濾波和輸入、輸出信號的處理 在電源進(jìn)線處,設(shè)有隔離變壓器以及高抗干擾穩(wěn)壓電源,開關(guān)量輸入、輸出通道,模擬量輸入、輸出通道,與繼電器的連接通道都設(shè)置了光電隔離器,這樣可將從電網(wǎng)竄入的干擾濾除,特別是當(dāng)主回路啟停,繼電器吸合等電流沖擊時,系統(tǒng)均能正常工作。 (2) 克服慣性超調(diào) 本系統(tǒng)采用以下幾種方法消除電流振蕩:1)軟件實現(xiàn)分段調(diào)節(jié)電流;2)軟件設(shè)置使工作電流在±20A范圍內(nèi)波動時,系統(tǒng)不予調(diào)節(jié);3)在A/D的輸入端接入濾波電容,濾去瞬變干擾信號。 (3) 接地處理 在有模數(shù)轉(zhuǎn)換的地方特別要注意模擬地和數(shù)字地問題,同時,為了保證整個系統(tǒng)可靠地工作,還要防止系統(tǒng)各部分電路共地。為此,本系統(tǒng)采用浮地式接地,上位機(jī)電源與各接口電路板不共地,系統(tǒng)模擬地與數(shù)字地徹底分開。 4、結(jié)束語 STD總線工業(yè)控制機(jī)應(yīng)用于垂熔爐的自動控制系統(tǒng),這在國內(nèi)屬于首次。STD總線控制機(jī)把操作工人從緊張而單調(diào)的重復(fù)勞動中解放出來,一人可操作4臺垂熔爐,而手工操作時,一人只能操作1臺,并且工藝過程中消除了人為因素的影響,用計算機(jī)執(zhí)行垂熔工藝,時間控制相當(dāng)準(zhǔn)確,電流控制誤差范圍不超出±20A,自動垂熔爐生產(chǎn)出來的鎢鉬條表面光潔,收縮均勻,比重合格,無欠熔或過熔現(xiàn)象,一次合格率高,加工性能好。

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