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PLC系統(tǒng)在炭素振動(dòng)成型機(jī)中的應(yīng)用

時(shí)間:2008-02-19 16:11:00來(lái)源:dujing

導(dǎo)語(yǔ):?自動(dòng)控制的實(shí)現(xiàn),大大降低了操作工的工作強(qiáng)度,提高了工作效率,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的
1 系統(tǒng)介紹 振動(dòng)成型主要設(shè)備有振動(dòng)臺(tái)、模具和重錘,將盛裝熱糊料的模具放在振動(dòng)臺(tái)上,然后把重錘壓在糊料表面上開動(dòng)振動(dòng)臺(tái),使糊料受到振幅小而頻率高的強(qiáng)迫振動(dòng),在強(qiáng)烈的振動(dòng)下糊料顆粒間的及糊料與模具壁間的摩擦力減小,顆粒移動(dòng)并合理分布,得到具有規(guī)定形狀的高密度的產(chǎn)品。壓好的半成品經(jīng)冷卻、檢查后堆放。 我公司炭素廠原使用的振動(dòng)成型機(jī)是人工手動(dòng)調(diào)節(jié),炭塊的重量、高度波動(dòng)范圍大,對(duì)產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量有較大的影響。為此必須根據(jù)人工操作積累的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)一種具有較高智能、高可靠度的自動(dòng)控制系統(tǒng),來(lái)提高炭素振動(dòng)成型生產(chǎn)的產(chǎn)能和合格率,延長(zhǎng)電氣設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)周期,縮短故障檢修時(shí)間,降低生產(chǎn)成本和崗位操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
2 系統(tǒng)組成 PLC是采用微處理器技術(shù)的新型工業(yè)控制裝置,是一種使用可編程序存儲(chǔ)器來(lái)存儲(chǔ)設(shè)備所需專用程序的電氣設(shè)備。它具有將邏輯運(yùn)算順序操作,限時(shí),計(jì)時(shí)以及算術(shù)運(yùn)算,數(shù)據(jù)通訊等功能,通過(guò)數(shù)字量或模擬量的輸入/輸出模板去控制各種設(shè)備或過(guò)程。其硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示。 它采用了大規(guī)模的集成電路,故特別適應(yīng)于高溫、潮濕、電磁干擾、機(jī)械振動(dòng)大的比較惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。輸入/輸出接口組件的模塊化,系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)被控對(duì)象的要求,選擇必要的功能模塊組成控制系統(tǒng),大大提高了工程效率和系統(tǒng)的可靠性。 在該控制系統(tǒng)中選用日本三菱公司的PLCMITSUBISHI A1S小型系列作為下位機(jī)。它具有成本低、功能強(qiáng)的特點(diǎn)。上位機(jī)選擇惠普P III微機(jī),配以美國(guó)Intellution FIX軟件,ORMON公司的繼電器、行程開關(guān),德國(guó)威德米勒隔離器、變送器,安川變頻器等組成自動(dòng)控制系統(tǒng)。系統(tǒng)總貌圖如圖2所示。
3 系統(tǒng)功能 3.1 該系統(tǒng)的上位機(jī)系統(tǒng)功能如下: 1.實(shí)時(shí)反映工藝流程,形象再現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程(系統(tǒng)主畫面圖見圖3); 2.圖表顯示生產(chǎn)數(shù)據(jù),方便操作工了解生產(chǎn)狀況; 3.及時(shí)產(chǎn)生報(bào)警信息并予以打印,幫助操作工查找分析故障原因; 4.以曲線形式在線生產(chǎn)數(shù)據(jù),方便查找歷史數(shù)據(jù),分析生產(chǎn)趨勢(shì); 5.以報(bào)表打印形式反映生產(chǎn)狀況; 6.幫助操作工實(shí)現(xiàn)電機(jī)連鎖開、停,并反映電機(jī)啟動(dòng)停車的有關(guān)信息; 7.給定控制工藝參數(shù)。 3.2 該系統(tǒng)的下位機(jī)功能如下: 1.?dāng)?shù)據(jù)采集:通過(guò)PLC AlS68AD轉(zhuǎn)換模板對(duì)冷卻水溫度、糊料溫度、糊料計(jì)量稱、油箱油溫、油箱油壓、炭塊高度、變頻器電流進(jìn)行模擬采集,并轉(zhuǎn)換成FIX認(rèn)可的數(shù)據(jù)格式(系統(tǒng)主要測(cè)點(diǎn)如下圖4)。 2.電機(jī)連鎖控制,以簡(jiǎn)單易行的PLC取代以往繁瑣復(fù)雜、故障率高的電氣連鎖控制,并實(shí)現(xiàn)操作工遠(yuǎn)程開、停電機(jī)的功能。主要I/0點(diǎn)安排如下: I/O Name         Comment Remark X80 CAR-EAST       稱量車回到位 X81 CAR-WEST       稱量車送料到位 X82 CAR-CLOSED      稱量車門閉到位 X83 CLAMP-L CLOSED    左模夾緊到位 X84 CLAMP-R.CLOSED    右模夾緊到位 X85 CLAMP-L.OPENED    左模夾放松到位 X86 CLMP.R.OPENED    右模夾放松到位 X87 HAMMER-HIGH     重錘上升到位 X88 HAMMER-LOW      重錘下降到位 X89 MOLD-HIGH      模具上升到位 X8A MOLD-LOW       模具下降到位 X8B PUSH-OUT       推進(jìn)器推出到位 X8C PUSH-IN       推進(jìn)器返回到位 X8D SAFE-L.OPENED   左安全爪開到位 X8E SAFE-R.OPENED   右安全爪開到位 X90 SAFE-L.CLOSED   左安全爪閉到位 X91 SAFE-R.CLOSED   右安全爪閉到位 X92 CLASP-OPENED   抱閘開到位 X93 CLASP-CLOSED   抱閘閉到位 X94 PUSH-ENABLE   后輔機(jī)允許推出 X95 CAR-OVERLOAD   稱量車電機(jī)過(guò)載 X96 QUIVER-OVERLOAD   振動(dòng)電機(jī)過(guò)載 X97 BP.RUNNING   變頻運(yùn)行 X98 BP.ALARM       變頻報(bào)警 X99 SYS.AUTO       系統(tǒng)手自動(dòng)切換 X9A OIL-LOW        低油壓 X9B BP.GIVE-M       點(diǎn)動(dòng)補(bǔ)料 X9C GIVE-SAFE       布料安全 YA1 CLAMP-CLOSE   模具加緊 YAl CLAMP-OPEN   模具放松 YA2 HAMMER-DOWN   重錘下降 YA3 HAMMER-UP       重錘上升 YA4 MOLD-UP        模具上升 YA5 MOLD-DOWN       模具下降 YA6 PUSH-GO        推進(jìn)器推出 YA7 OIL-GUSH       噴油 YA8 DOOR-OPEN       開車門 YA9 BP.FWD        變頻下料 YAA BP.RESET       變頻復(fù)位 YB0 CAR-GO        程量車送料 YBl CAR-BACK       程量車返回 YB2 QUIVER-START     振動(dòng)開始 YB3 CLASP-OPEN      開抱閘 YB6 TRANS.RUN       板式機(jī)運(yùn)行 3.3 通過(guò)變頻器控制圓盤螺旋下料機(jī)的電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)控制炭塊的重量。 三菱A2ASCPFSI系列I/0點(diǎn)數(shù)量能達(dá)到1024點(diǎn),程序語(yǔ)言使用梯形圖或指令字語(yǔ)言,程序容量可達(dá)到64K步,并具有自診斷功能。 4 控制過(guò)程的實(shí)現(xiàn) 控制過(guò)程有4個(gè)操作程序:1、下料;2、裝料;3、振動(dòng)擠壓、脫模;4、炭塊推出、冷卻輸送。貫穿于振動(dòng)成型過(guò)程中的主要問(wèn)題是正確掌握溫度、壓力、振動(dòng)頻率、振動(dòng)時(shí)間、推出速度。 4.1 下料 經(jīng)過(guò)混捏好的糊料,一般溫度在130℃-140℃左右,從圓盤螺旋下料機(jī)頂部加料口加入,經(jīng)分料器的上部錐體分布在圓盤上。在下料前,首先檢查判斷糊料斗稱量車是否在圓盤螺旋下料機(jī)的下方等待接料,然后控制變頻器輸出驅(qū)動(dòng)圓盤螺旋下料機(jī)電機(jī)的螺旋轉(zhuǎn)速,對(duì)糊料斗稱量車下料,下料過(guò)程由快到慢以滿足炭塊的重量。糊料斗車連同行走鐵軌裝有TOLEDO衡器公司生產(chǎn)的稱重裝置用于計(jì)量炭塊的重量。炭塊的重量可根據(jù)產(chǎn)品的類型、要求由上位機(jī)給定。 4.2 裝料 裝料前PLC首先檢查判斷模具到位、模具安全爪夾緊到位、重錘上升到位、重錘安全爪夾緊到位等信號(hào),然后打開糊料斗稱量車的抱閘驅(qū)動(dòng)小車送料,行走到模具口上方時(shí)停止行走關(guān)抱閘,然后糊料斗稱量車底開門把稱好的糊料放入模具中。 4.3 振動(dòng)擠壓、脫模 1、振動(dòng)擠壓:此時(shí)PLC檢查判斷糊料斗稱量車存在返回到位信號(hào),然后重錘安全爪松開并到位,重錘下降并到位,開始驅(qū)動(dòng)2臺(tái)振動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)偏心振子轉(zhuǎn)動(dòng),不平衡質(zhì)量回轉(zhuǎn)引起慣性力迫使振動(dòng)臺(tái)振動(dòng)。又由于2個(gè)振動(dòng)器轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反、同步,使它們的慣性合力水平方向?yàn)榱?,只有在垂直方向產(chǎn)生激動(dòng)力。振動(dòng)臺(tái)上的模具和裝在模具內(nèi)的糊料都處于強(qiáng)烈的振動(dòng)狀態(tài)。雖然振幅不大(一般在1~2mm),但振動(dòng)頻率很高(40~50HZ),它們的運(yùn)動(dòng)速度很快,振動(dòng)周期在0.02秒左右,將產(chǎn)生大的加速度,這個(gè)加速度大大超過(guò)重力加速度,是它的幾十倍至幾百倍,因此糊料顆粒質(zhì)量大小不同,獲得的慣性力也不同,顆粒界面間產(chǎn)生應(yīng)力,而這個(gè)應(yīng)力超過(guò)糊料的內(nèi)聚力,便產(chǎn)生相對(duì)位移。同時(shí),在強(qiáng)烈的振動(dòng)下,糊料顆粒間的內(nèi)摩擦力及糊料與模具壁之間的外摩擦力也急劇下降,糊料便具有重液體的液體性質(zhì),跳躍著的糊料迅速充填到模具的各個(gè)角落,較小的顆粒充填到大顆粒間的空隙中去,從而得到具有規(guī)定形狀的高密度程度的產(chǎn)品。 2、振動(dòng)時(shí)間:是從重錘落到糊料面到完成振動(dòng)所需的時(shí)間。振動(dòng)時(shí)間短,則糊料密度低,既孔隙度大。鋁電解用預(yù)熔陽(yáng)極炭塊振動(dòng)時(shí)間為1~2分鐘。振動(dòng)時(shí)間可根據(jù)產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)整定。 3、脫模:輸出信號(hào)驅(qū)動(dòng)重錘上升并到位,重錘安全爪夾緊并到位;模具安全爪松開并到位,驅(qū)動(dòng)模具上升且到位。 4.4 炭塊推出、冷卻輸送 1、炭塊推出:驅(qū)動(dòng)推出器從振動(dòng)臺(tái)推出炭塊,在推出過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的高度進(jìn)行檢測(cè)。測(cè)高儀選用西安適盛測(cè)試設(shè)備公司的激光測(cè)高儀表,用來(lái)測(cè)試產(chǎn)品的質(zhì)量。 2、冷卻輸送:被推出的產(chǎn)品馬上在涼水中冷卻,防止產(chǎn)品冷卻的彎曲和變形。冷卻時(shí)間應(yīng)根據(jù)季節(jié)、產(chǎn)品直徑大小、冷卻水的溫度TE103,現(xiàn)場(chǎng)整定。冷卻完成后,驅(qū)動(dòng)板式輸送機(jī)輸送炭塊到炭塊堆場(chǎng),檢查合格后堆放。 5、結(jié)束語(yǔ) 本系統(tǒng)已投入運(yùn)行,軟件設(shè)計(jì)完善,功能齊全,運(yùn)行效果穩(wěn)定可靠,性能良好。自動(dòng)控制的實(shí)現(xiàn),大大降低了操作工的工作強(qiáng)度,提高了工作效率,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。該系統(tǒng)是PLC在實(shí)際生產(chǎn)中的成功應(yīng)用,可為業(yè)內(nèi)同行借鑒。

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