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LOGO!通用邏輯控制器在等離子噴焊過程控制中的應(yīng)用

時(shí)間:2008-05-28 13:52:00來源:dujing

導(dǎo)語(yǔ):?等離子噴焊工藝過程控制系統(tǒng)中采用lOGO!控制,有助于提高噴焊質(zhì)量。介紹了等離子噴焊過程的控制要求LOGO!的軟件和硬件設(shè)計(jì)
摘 要:等離子噴焊工藝過程控制系統(tǒng)中采用lOGO!控制,有助于提高噴焊質(zhì)量。介紹了等離子噴焊過程的控制要求LOGO!的軟件和硬件設(shè)計(jì)。實(shí)踐證明,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,易于調(diào)整,便于推廣和應(yīng)用。 關(guān)鍵詞:LOGO??;控制系統(tǒng);等離子噴焊 LOGO!是SIEMENS公司的通用邏輯控制模塊。它內(nèi)部集成有延時(shí)繼電器、脈沖繼電器、時(shí)鐘、RS繼電器、脈沖發(fā)生器、加\減計(jì)數(shù)器以及與、或、非等功能模塊,使用方便、可靠性高、抗干擾能力強(qiáng),具有不同的輸入和輸出類型和可選的ASI接口,應(yīng)用比較靈活。利用相應(yīng)的編程軟件還可以在計(jì)算機(jī)上編程、調(diào)試和仿真,并能快速下載程序,適于規(guī)模生產(chǎn)。 LOGO!在小型的機(jī)械和裝置的控制中有著廣泛的應(yīng)用。LOGO!提供的應(yīng)用范圍從小型的自動(dòng)化作業(yè)到集成有ASI總線接口總線系統(tǒng)的擴(kuò)展應(yīng)用,都有其用武之地,因此LOGO!雖小卻功能齊全。在等離子噴焊過程控制中的應(yīng)用充分利用了LOGO!的各功能模塊,滿足了設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了控制目的。 等離子噴焊是采用等離子弧作為高溫?zé)嵩?,在金屬基體表面噴焊合金粉末的新工藝,是一種先進(jìn)的表面強(qiáng)化技術(shù)。它不僅在工程修復(fù)方面,而且在新產(chǎn)品的表面強(qiáng)化方面得到了廣泛的應(yīng)用。 在等離子噴焊設(shè)備中,要控制的對(duì)象較多,包括轉(zhuǎn)移弧整流電源,非轉(zhuǎn)移弧整流電源,高頻振蕩器,噴焊機(jī)床,送粉器,擺動(dòng)機(jī)構(gòu),噴焊槍,水路和氣路等。目前,國(guó)內(nèi)現(xiàn)有數(shù)百臺(tái)噴焊設(shè)備仍采用繼電器或二極管矩陣順序控制。這些設(shè)備的接插件多,控制電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,存在故障率高,可靠性差和維修不方便等問題。并且,等離子噴焊工藝過程復(fù)雜,任何一個(gè)參數(shù)稍有變化都會(huì)影響噴焊層質(zhì)量。針對(duì)上述問題而研制的控制系統(tǒng),適用于軸類工件的柱面或端面自動(dòng)噴焊。 一、噴焊過程控制要求 根據(jù)等離子噴焊工藝的要求,從送氣開始到焊完,每步動(dòng)作必須按照一定的先后順序和時(shí)間間隔銜接起來,其動(dòng)作時(shí)序如圖1所示。 [align=center] 圖1 等離子噴焊過程動(dòng)作時(shí)序關(guān)系[/align] 噴焊開始t1時(shí),按“啟動(dòng)”按扭,立即送氬氣至焊槍和送粉器中。送氣3s后,t2時(shí)高頻引弧,非轉(zhuǎn)移弧引燃后高頻自動(dòng)切除,同時(shí)焊槍擺動(dòng)。t3時(shí)送粉器開始供粉??紤]到粉末由送粉器到焊槍有一段距離,故延時(shí)至t4時(shí)啟動(dòng)轉(zhuǎn)移弧,轉(zhuǎn)移弧引燃后,非轉(zhuǎn)移弧可以保留也可以切除,此處選擇保留方式。t5時(shí)工件開始轉(zhuǎn)動(dòng)或焊槍行走。工件延時(shí)1~2s轉(zhuǎn)動(dòng),預(yù)熱工件,保證起始部位的質(zhì)量,噴焊原環(huán)面(如閥門密封面)時(shí),工件轉(zhuǎn)動(dòng)而焊槍不行走,僅靠焊槍擺動(dòng)幅度來獲得一定的噴焊層寬度,噴焊圓柱面時(shí),工件轉(zhuǎn)動(dòng),焊槍沿軸線方向左右擺動(dòng),同時(shí)沿軸線方向行走,行走范圍由左右行程開關(guān)限制。 到設(shè)定位置后,噴焊進(jìn)入停止過程。首先,t6時(shí)送粉器停止供粉。然后,t7時(shí)轉(zhuǎn)移弧和非轉(zhuǎn)移弧開始衰減,t8時(shí)電弧熄滅,焊槍停止擺動(dòng)和行走,工件停止轉(zhuǎn)動(dòng),滯后3~5s,停止送氣,以保護(hù)鎢極和收弧熔池,t9時(shí)整個(gè)噴焊過程結(jié)束。 二、控制系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì) 1、地址的分配 選用的LOGO!型號(hào)24RCLB11,按照控制系統(tǒng)要求,需要10個(gè)輸入點(diǎn)和8個(gè)輸出點(diǎn),而此型號(hào)LOGO!最多可提供12個(gè)輸入和8個(gè)輸出,因此可滿足需要。其I/O分配如圖2所示。 [align=center] 圖2 I/O端子分配[/align] 輸入接口以開關(guān)量(常開)輸入控制信號(hào)。輸出接口控制電磁閥和繼電器?!?層/2層”和“圓柱/圓環(huán)”接口接鈕子開關(guān),當(dāng)鈕子開關(guān)閉合時(shí),分別選擇工作方式的后者。Q1~Q8實(shí)現(xiàn)的是送氣到工件轉(zhuǎn)動(dòng)和焊槍行走的輸出控制開關(guān),根據(jù)設(shè)計(jì)要求,利用LOGO!內(nèi)部模塊對(duì)其進(jìn)行控制。 2、設(shè)計(jì)思路和模塊的使用 LOGO!的編程規(guī)則,是從輸出到輸入來設(shè)計(jì)控制線路的。按照此規(guī)則,對(duì)噴焊過程中的各個(gè)輸出量以及輸入量之間的關(guān)系進(jìn)行分析,將各種工作模式中的動(dòng)作歸納成對(duì)各燈具的控制,繼而找出各輸出量和輸入量及中間狀態(tài)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,利用LOGO!實(shí)現(xiàn)控制。 在系統(tǒng)中,通過對(duì)接通延時(shí)模塊的運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)輸出的時(shí)間以及時(shí)間間隔的控制;利用RS觸發(fā)器實(shí)現(xiàn)狀態(tài)鎖存;利用保持延時(shí)觸發(fā)器實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出接通時(shí)間的控制;利用對(duì)稱時(shí)鐘、脈沖觸發(fā)器和計(jì)數(shù)器記數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)移弧和非轉(zhuǎn)移弧衰減時(shí)間的標(biāo)記。由于系統(tǒng)中要控制的量較多,故在編程的過程中采用了分塊編寫的方法,編寫完畢后再將各塊連接起來,實(shí)現(xiàn)總的控制要求。 當(dāng)啟動(dòng)后,氬氣立即送到焊槍和送粉器中,高頻引弧后斷開,但RS將狀態(tài)保存,使程序繼續(xù)下去。I6和I7相與;I8和I9相與,它們相或后再和I10相與,實(shí)現(xiàn)Q8范圍的控制,B20、B21和B24三者共用實(shí)現(xiàn)閃動(dòng)次數(shù)的控制,以閃動(dòng)動(dòng)作作為Q4和Q5開始衰減時(shí)刻的標(biāo)志。B25的輸出端與RS的R端相接,通過B28與I2相與實(shí)現(xiàn)對(duì)Q2的控制,當(dāng)噴焊完成時(shí)使RS復(fù)位,Q2停止擺動(dòng)。時(shí)間到達(dá)后,通過B27、B26與I1相與,使Q1斷開,整個(gè)噴焊過程完成。 3、利用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)編程和仿真 在使用LOGO!時(shí),較小的程序可以直接利用LOGO!上的小鍵盤和顯示器完成,在編制較為復(fù)雜的程序時(shí),可以利用相應(yīng)的編程軟件來編制程序,然后利用電纜下載到LOGO!中,還可直接在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行仿真。 由于系統(tǒng)的程序較長(zhǎng),直接在計(jì)算機(jī)上編寫程序,并驗(yàn)證程序是否正確。程序如圖3所示。 [align=center] 圖3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)程序[/align] 三、結(jié)束語(yǔ) 由于LOGO!使用方便、功能豐富、性能可靠、價(jià)格低廉,還可以縮短系統(tǒng)開發(fā)周期,降低產(chǎn)品成本。但由于要實(shí)現(xiàn)的功能較多,實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)功能往往要幾個(gè)模塊的綜合使用。與PLC相比,其在小點(diǎn)數(shù)開關(guān)量控制中性能相同,但造價(jià)比PLC低很多。所以有較高的推廣價(jià)值。

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