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三菱PLC在鋼筋網(wǎng)焊機控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

時間:2008-09-08 11:05:00來源:ronggang

導(dǎo)語:?結(jié)合鋼筋網(wǎng)焊機繼電器控制系統(tǒng)改造項目,介紹三菱PLC在該控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,分析其工作流程及軟件實現(xiàn)
摘 要:結(jié)合鋼筋網(wǎng)焊機繼電器控制系統(tǒng)改造項目,介紹三菱PLC在該控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,分析其工作流程及軟件實現(xiàn)。 關(guān)鍵詞:鋼筋網(wǎng)焊機;可編程控制器;控制系統(tǒng) 1 引言   在建筑業(yè)、高速鐵路、公路、機場、水利電力、市政建設(shè)等領(lǐng)域中,傳統(tǒng)的作業(yè)方法是整齊地將矯直裁剪好的鋼筋一根根地縱橫排列好,用鐵絲把它們扎成網(wǎng)格,然后,再把一個個的交叉點焊接起來,這種作業(yè)方法的勞動強度大,生產(chǎn)效率低,而且耗費大量的鋼材。   鋼筋焊接網(wǎng)是十九世紀中葉歐洲首創(chuàng)的一種在工廠中焊接形成的網(wǎng)狀鋼筋制品,鋼筋焊接網(wǎng)是利用先進的微機編程控制技術(shù)、檢測技術(shù)和氣動技術(shù),將普通低碳冷拔鋼筋、冷軋帶肋鋼筋在縱橫筋的交叉點處用電阻熔接法焊接而成;它是一種新型、高效、節(jié)能、強化混凝土結(jié)構(gòu)的建筑用材,具有提高結(jié)構(gòu)強度,節(jié)省鋼材,節(jié)省勞動力,運輸方便,施工便捷、安全,網(wǎng)格排列尺寸精度高等特點,以專業(yè)化、規(guī)格化生產(chǎn),綜合性價比高,經(jīng)久耐用,抗松散變形,抗沖擊;增加握裹力,剛性好;受氣候影響較小,使整個施工現(xiàn)場整齊美觀,已廣泛應(yīng)用于工業(yè)和民用建筑、混凝土路面、機場跑道、隧道、混凝土管、橋面鋪裝、水利、電力壩基、碼頭、倉庫、污水處理池、圍欄等領(lǐng)域。在工程實踐中顯示了其節(jié)省鋼材、簡化施工、縮短工期、提高工程質(zhì)量和經(jīng)濟效益等特點。   生產(chǎn)鋼筋焊接網(wǎng)的專用設(shè)備是鋼筋網(wǎng)焊機,我國在消化引進國外設(shè)備的基礎(chǔ)上研發(fā)了國產(chǎn)的鋼筋網(wǎng)焊機,其操作簡單,維護方便,價格低廉(僅相當于引進同類設(shè)備的10%~20%),得到了較好的應(yīng)用。本文以江蘇省某機械廠的鋼筋網(wǎng)焊機繼電器控制系統(tǒng)改造為例,介紹三菱PLC在其控制系統(tǒng)中的應(yīng)用。 2 系統(tǒng)簡介   本焊機由經(jīng)線進料、緯線自動落料機構(gòu),上、下電極,牽引工作臺,焊接變壓器,液壓系統(tǒng),送網(wǎng)機構(gòu),翻網(wǎng)機構(gòu)和冷卻系統(tǒng)等組成。   經(jīng)緯(縱橫)方向鋼筋通過經(jīng)線進料、緯線自動落料機構(gòu)送料;上電極是活動的,下電極被固定在電極座上,當上電極向下壓緊鋼筋而與下電極嚙合時通電即對鋼筋進行焊接;當一張鋼筋網(wǎng)焊接好后,牽引工作臺將網(wǎng)片拉出;焊接變壓器給上下電極提供工作電源;鋼筋網(wǎng)焊機中的上電極升降、工作臺拉網(wǎng)、抬網(wǎng)以及翻網(wǎng)均采用液壓控制系統(tǒng);送網(wǎng)機構(gòu)是將焊好的鋼筋網(wǎng)從工作臺上拖出,送進翻網(wǎng)機構(gòu)中去;翻網(wǎng)機構(gòu)將焊好的鋼筋網(wǎng)堆疊在平板車上;變壓器、上電極塊、導(dǎo)電方棒、下電極銅板等都應(yīng)冷卻,這由水泵統(tǒng)一供水循環(huán)冷卻。 3 PLC的應(yīng)用   3.1 鋼筋網(wǎng)焊機的工作流程   鋼筋網(wǎng)焊機的工作流程如圖1所示。 [align=center] 圖1 鋼筋網(wǎng)焊機的工作流程圖[/align]   用鋼筋網(wǎng)焊機來焊接鋼筋網(wǎng)片的步驟為:先開啟冷卻泵電機,再開啟主、副油泵電機,用步進電機調(diào)整好鋼筋緯線間距;把經(jīng)向鋼筋穿入焊機的進料口,并穿到電機頭至限定位置,把緯向鋼筋加入料架,并倒進落絲槽中。先使橫梁(上電極)空動作一次,鋼筋被拋入定位裝置中,將操作方式選擇開關(guān)撥至連續(xù)位置,按下焊接啟動按鈕,焊網(wǎng)機就開始自動焊接。當焊好一張網(wǎng)片后,由送網(wǎng)機構(gòu)把網(wǎng)片送進疊網(wǎng)托架中,托架翻轉(zhuǎn),網(wǎng)片疊在平板車上。   3.2鋼筋網(wǎng)焊機PLC控制系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計   (1) PLC的選擇   產(chǎn)生輸入控制信號的輸入設(shè)備有:操作方式轉(zhuǎn)換開關(guān);手動時運動的選擇開關(guān);步進電機運動快慢和運動步數(shù)選擇開關(guān);位置檢測元件;冷卻泵電機啟、停按鈕,主、副油泵電機啟、停按鈕,送網(wǎng)電機啟、停按鈕,焊接開始、停止按鈕,步進電機啟/停旋鈕、正/反轉(zhuǎn)旋鈕、移位暫停以及單步控制按鈕等。   輸出出設(shè)備有:控制橫梁上/下的電磁閥,控制工作臺進/退的電磁閥,控制抬網(wǎng)小油缸向上運動的電磁閥,控制翻網(wǎng)油缸向下運動的電磁閥,分別控制冷卻泵電機、主油泵電動機、副油泵電動機、送網(wǎng)電動機的接觸器,觸發(fā)可控硅的繼電器等。   鋼筋網(wǎng)焊機控制系統(tǒng)共有30多點輸入信號,10多點輸出信號,這里選用三菱F1–60R,其I/O點數(shù)為36/24。   (2) 軟件設(shè)計   鋼筋網(wǎng)焊機PLC控制系統(tǒng)總程序的流程如圖2所示。 [align=center] 圖2 鋼筋網(wǎng)焊機PLC控制系統(tǒng)總程序流程圖[/align]   根據(jù)操作方式,鋼筋網(wǎng)焊機的PLC控制總程序可分為冷卻泵電機,主、副電動機的啟、停;緯向鋼筋間距的調(diào)整;手動程序和自動程序四大部分。   為使油箱、變壓器、導(dǎo)電方棒等得到冷卻,必須首先啟動冷卻泵電動機。   緯向鋼筋間距的調(diào)整用步進電動機來實現(xiàn)。在這里,驅(qū)動步進電動機的脈沖由內(nèi)部繼電器M200,M201和M202組成的三相六拍環(huán)形分配器供給(用移位指令來實現(xiàn));用步進電動機正反轉(zhuǎn)控制旋鈕X500(SB9)與輸出點Y030、Y031、Y032配合,實現(xiàn)步進電動機的正反轉(zhuǎn)控制。步進電動機運動的快慢由脈沖的頻率控制,而步進電動機運動的步數(shù)由內(nèi)部計數(shù)器控制。   當選擇手動運行方式時,則執(zhí)行手動程序,可進行手動操作,對焊機的每一個動作進行單獨的控制,例如:當將選擇開關(guān)撥向上電極上/下位置時,按下焊接啟動按鈕,則上電極向下運動;按下焊接停止按鈕,則上電極向上運動。 [align=center] 圖3 鋼筋網(wǎng)焊機PLC控制系統(tǒng)的自動焊接程序流程圖[/align]   當選擇單循環(huán)或連續(xù)運行方式時,均運行自動程序,但單循環(huán)運行方式在自動焊完一根緯向鋼筋后,回到原始位置即停止焊接;而連續(xù)運行方式則在焊完預(yù)先設(shè)定數(shù)量的緯向鋼筋后停止焊接。單循環(huán)運行和連續(xù)運行使用M206可編程存儲單元和RS指令功能來控制自動程序的執(zhí)行過程。若在連續(xù)操作方式時,按下焊接開始按鈕即置位M206,則自動程序連續(xù)循環(huán)預(yù)先設(shè)定的次數(shù)后(即焊完一張鋼筋網(wǎng)后)停止;若在單循環(huán)操作方式時,復(fù)位M206,則自動程序執(zhí)行到焊完一根緯向鋼筋后停止。   由于篇幅所限,在此只介紹自動焊接程序流程圖,如圖3所示。 4 結(jié)束語   投入較低的成本,基本不用改動液壓系統(tǒng),使改造后的整套設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,運行穩(wěn)定可靠,控制焊接和操作方便,提升了自動化水平,降低了勞動強度,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益。當今世界,科學(xué)技術(shù)日新月異,產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期越來越短。就拿鋼筋網(wǎng)焊機來說,其自動化程度越來越高,操作更直觀、安全,很少的人就能完成大量的工作。今后,它將朝著鋼筋矯直、焊接、定尺切網(wǎng)、翻網(wǎng)、疊網(wǎng)有機結(jié)合成為一體的方向發(fā)展。 參考文獻:   [1]王顯正.機電控制技術(shù).上海:上海交通大學(xué)出版社,1997   [2]章宏甲,黃誼.液壓傳動.北京:機械工業(yè)出版社,1996

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