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抓斗橋式起重機的數(shù)字化改造

時間:2008-11-07 15:18:00來源:dujing

導(dǎo)語:?此方案解決了抓斗控制中存在疑難問題,降低了設(shè)備的故障率,降低了操作人員的工作強度,提高了抓斗起重機的工作效率,實踐證明切實可行。
1 引言 抓斗橋式起重機是貨運港口、碼頭、發(fā)電廠、工礦企業(yè)生產(chǎn)過程中不可缺少的工程機械,常用來裝、卸煤、灰、矸石等散料類貨物。橋式起重機的抓斗升降、開閉、大車、小車運行的原傳動控制均為繼電器、接觸器控制,抓斗操作方式為雙手柄聯(lián)動臺操作。為了保證機械運行的平穩(wěn),系統(tǒng)采用轉(zhuǎn)子串電阻起動方式,由于繞線式電動機是通過接觸器來切換電動機轉(zhuǎn)子上串接的電阻,切換十分頻繁。其故障率居高不下。另外由于抓料全過由全部由人工操作,用于抓斗提升和開閉鋼絲繩的受力很難達到均衡控制,易出現(xiàn)鋼絲繩斷裂、電機受損等現(xiàn)象。上述問題既增加了維修量也給生產(chǎn)帶來了一定程度的損失。 2 傳統(tǒng)控制方式存在的問題 2.1 問題提出 抓斗通過鋼絲繩與電機聯(lián)接,主吊與開閉電機之間沒有固定的聯(lián)系,沒有合適的檢測開關(guān),在抓斗抓取物料的全過程中的每個階段,要求兩個電機的出力狀況都是不同的,需要不斷地改變電機的控制方式和出力情況,但傳統(tǒng)的串電阻控制方式無法滿足這種力矩控制的要求,因此抓斗主吊與開閉兩電動機的協(xié)調(diào)完全依靠司機的熟練程度以及操作水平。所以司機的勞動強度大,注意力需高度集中,容易疲勞,特別是夜間作業(yè),更是如此。 隨著計算機控制技術(shù)、交流調(diào)速技術(shù)和電力電子技術(shù)的發(fā)展,在保證設(shè)備安全使用、可靠運行的前提下,實際生產(chǎn)中用戶普遍要求提高橋式起重吊車的作業(yè)效率、自動化程度、節(jié)能效果和減少維修量。在變頻技術(shù)蓬勃發(fā)展的今天,變頻傳動取代了以往的串電阻、自激調(diào)速等傳動方式,實現(xiàn)了平穩(wěn)運行和軟啟動、低故障高效率驅(qū)動。 可編程控制器也被廣泛地使用到抓斗吊車的控制系統(tǒng)之中,無論是采用傳統(tǒng)的串電阻傳動方式還是采用變頻器傳動方式,都需要仔細研究抓斗閉合的每個過程對電機出力的要求。目前國內(nèi)部分抓斗起重機采用了plc和變頻器,但沒有解決以上所述的核心問題,所以仍然無法解決原系統(tǒng)存在的問題,而且因為制動器控制不合理,造成變頻器頻繁燒毀等問題。 2.2 問題分析 (1) 抓斗傳動系統(tǒng)由閉合機構(gòu)、提升機構(gòu)兩部分組成,兩套系統(tǒng)的提升能力分別按照抓斗起重量的60%設(shè)計,在勻速提升過程中,各承擔(dān)50%的功率,工作過程中,如果抓斗閉合不嚴即進入提升階段會造成物料遺漏,如果提升過晚又會造成閉合系統(tǒng)獨立承擔(dān)大于50%的提升量的功率,久而久之,會造成閉合機構(gòu)的電機、鋼絲繩等的壽命減短,同樣的:在調(diào)整兩電機的過程中,如果提升電機提前動作,又會造成提升電機的驅(qū)動系統(tǒng)的過載。 (2) 抓斗抓取物料時,斗體置于物料表面,如果提升電機鋼絲繩保持過度松弛狀態(tài),會造成鋼絲繩脫離槽位、纏繞,反之如果提升電機鋼絲繩保持拉緊不動狀態(tài),抓斗閉合時,抓取的物料又太少,此時需司機在抓取過程中使用點動方式不斷調(diào)整抓斗位置才能保證滿斗抓料,此過程要求司機具有較高的操作經(jīng)驗,而且勞動強度大,很難保證每次都能達到要求。 (3) 當(dāng)使用變頻控制電機時,簡單地按照手柄指令延時控制制動器打開和關(guān)閉時間,不僅程序煩瑣,而且非常不合理,容易造成溜鉤和高力矩時抱死,造成電機、變頻器過載,抓取過程也難以順利進行。在制動器合理的情況下,上述第二項的矛盾仍難以解決。 (4) 當(dāng)變頻器設(shè)置為v/f控制時,難以滿足低速時的良好轉(zhuǎn)矩,當(dāng)變頻器設(shè)置為失量控制模式時,電機的機械特性很硬,此時,難以保證兩臺變頻器控制下的電機將達到力矩平衡。 (5) 在抓斗控制過程中,要求變頻器在每個階段需要不同的出力,單獨依賴變頻器無法滿足抓斗的工作需要。 綜上所述,傳統(tǒng)的控制方式不單是傳動部分存在缺陷,控制系統(tǒng)也存在控制邏輯不合理的因素。 3 改造目標(biāo)和方法 抓斗控制系統(tǒng)改造就是要解決以上所述的弊端,用變頻器解決傳動系統(tǒng)的要求,用可編程序控制器(plc)和旋轉(zhuǎn)編碼器配合達到邏輯控制的要求。用軟件來模仿有經(jīng)驗的操作人員的操作方法,與變頻器配合完成抓取的全過程。 3.1 方案設(shè)計 采用歐姆龍公司的cj1m系列plc作為控制核心,用e6c2型旋轉(zhuǎn)編碼器檢測兩個電機的旋轉(zhuǎn)角度,安裝在兩個電機軸上或卷筒軸上,選用兩臺3g3rv-zv1系列變頻器驅(qū)動電機。 首先3g3rv-zv1型變頻器具有開環(huán)矢量控制功能,開環(huán)矢量控制方式下,調(diào)速范圍可達:1∶100,速度控制精度達到0.2%,具有低速高轉(zhuǎn)矩和力矩限制功能,完全滿足抓斗吊對電機出力的要求。 兩臺變頻器均以開環(huán)失量模式工作,頻率指令來自于plc的開關(guān)量輸出的多段速指令,附圖所示出抓斗控制方案。 [align=center][img=397,268]http://www.ca800.com/uploadfile/maga/plc2008-8/gzn-1.jpg[/img] 附圖 抓斗控制方案示意圖[/align] 3.2 主控系統(tǒng) cj1m-cpu22型plc的cpu內(nèi)置10點輸入,6點輸出。其中輸入包含4個中斷輸入或2個高速計數(shù)器輸入(單相輸入:100khz或相位差輸入:50khz),輸出包含2個脈沖輸出100khz控制輸出,內(nèi)置位控功能。cj1m具有的功能塊功能 ,在程序編制過程中,可以減少相同功能程序的重復(fù)勞動。 在本方案中,兩個旋轉(zhuǎn)編碼器接入到cpu的兩個高速計數(shù)器輸入口,由plc硬件對兩個旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖信號進行記數(shù),并計算兩軸的差值,以此判斷抓斗的閉合狀態(tài)。 從小車到控制柜導(dǎo)線距離較遠,e6c2型編碼器必須采用線性驅(qū)動輸出型,以保證長距離無損失地傳送脈沖信號。 主令控制器采用單手柄十字形手柄,根據(jù)行業(yè)內(nèi)的操作習(xí)慣,確定手柄的操作位置分別代表:兩電機同步上升、兩電機同步下降、提升時開斗、提升時閉斗、下降時開斗、下降時閉斗,靜止開斗、靜止閉斗,程序亦據(jù)此編制,plc根據(jù)手柄的指令分配兩臺變頻器驅(qū)動電機按預(yù)定的出力情況配合工作。 3.3 技術(shù)關(guān)鍵 (1) 在抓取物料的情況下,斗體接近物料時手柄打向閉斗時下降,此時,plc控制閉斗電機正常閉合,升降電機以小力矩拉緊鋼絲繩,保證不會出現(xiàn)絲繩脫出滑輪和卷筒槽位,造成卷繞,又能保證抓取時,斗體能隨其自重沉入物料中,達到滿斗取料的目的,這就是通常所說的沉抓功能。 (2) 當(dāng)斗體逐漸接近閉合時,升降電機的力矩開始增大,在完全閉合后,升降電機以全力矩運行,與閉合電機同步運行,此時程序不理會手柄的抓取物料位置,自動轉(zhuǎn)入同步上升狀態(tài)。降低了對司機的操作水平的要求。 (3) 由于沉抓功能的采用,也帶來了新的問題,那就是當(dāng)斗體接近地面時,斗體會抓刮地面,尤其是有些地面鋪設(shè)了水泥或耐火磚,如果抓壞地面,不僅在物料中混入了不必要雜物,也會造成場地損壞,此時就需采取下限位的功能,當(dāng)plc檢測到斗體達到下限位時,不再使用沉抓功能,而是模仿有經(jīng)驗的司機的人工操作方法,自動分段完成抓取過程,既保證抓凈物料,又保證不抓壞地面。 (4) 以上工作過程中,plc根據(jù)旋轉(zhuǎn)編碼器檢測的信號,自動分配變頻器的工作頻率和出力狀態(tài)以及制動器的工作,使兩電機快速地協(xié)調(diào)工作,全過程各階段間平滑過度,不會出現(xiàn)人工操作時明顯的停頓和反復(fù)現(xiàn)象,而且兩電機、兩副鋼絲繩出力均勻平衡。 (5) 充分利用變頻器對電機的及自身完善的保護功能,如過熱、過載、過流、過壓、缺相、接地等,從而避免設(shè)備在不正常狀態(tài)下長時間運行,保護設(shè)備不被損壞。故障信息可以準(zhǔn)確地指示故障點,極大地方便了維護人員排除故障。 (6) 程序編制中可利用功能塊編寫各階段操作的功能塊程序,在主程序中,根據(jù)手柄和檢測到的狀態(tài)信號調(diào)用不同的功能塊程序,使程序變得簡單易讀,大大地提高了編程效率,也方便了現(xiàn)場的調(diào)試。另外程序中需考慮更換鋼絲繩時,按傳統(tǒng)控制方式工作的功能。 4 結(jié)束語 此方案解決了抓斗控制中存在疑難問題,降低了設(shè)備的故障率,降低了操作人員的工作強度,提高了抓斗起重機的工作效率,實踐證明切實可行。

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