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基于嵌入式運(yùn)動(dòng)控制器的數(shù)控銑床研究

時(shí)間:2009-02-16 17:04:36來(lái)源:yangliu

導(dǎo)語(yǔ):?本文將通用嵌入式運(yùn)動(dòng)控制器用于一臺(tái)立式銑床X8126 的數(shù)控改造試驗(yàn)。改造中保留了原有的主軸系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng),用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)對(duì)銑床進(jìn)行X、Y、Z 三軸數(shù)控改造。
1 引言   數(shù)控機(jī)床可以實(shí)現(xiàn)加工的自動(dòng)化,比傳統(tǒng)機(jī)床提高了生產(chǎn)效率,而且加工零件的精度高,尺寸分散度小。我國(guó)有廣闊的機(jī)床數(shù)控化改造的市場(chǎng)。本文將通用嵌入式運(yùn)動(dòng)控制器用于一臺(tái)立式銑床X8126 的數(shù)控改造試驗(yàn)。改造中保留了原有的主軸系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng),用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)對(duì)銑床進(jìn)行X、Y、Z 三軸數(shù)控改造。此次改造后步進(jìn)距離是0.001mm/脈沖。 [b]2 數(shù)控基本原理 2.1 數(shù)控系統(tǒng)的工作過(guò)程[/b] (1) 把零件加工程序、控制參數(shù)和補(bǔ)償數(shù)據(jù)等輸入給數(shù)控系統(tǒng)。 (2) 加工程序譯碼與數(shù)據(jù)處理。 (3) 插補(bǔ)。運(yùn)動(dòng)軌跡是多軸協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)的結(jié)果,為了實(shí)現(xiàn)期望的軌跡,必須控制相關(guān)軸的運(yùn)動(dòng)。直接的方法是把各軸的每一步運(yùn)動(dòng)情況事先確定好,存入計(jì)算機(jī)的存儲(chǔ)器,再現(xiàn)軌跡時(shí),根據(jù)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)來(lái)控制各軸。但是這意味著要存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù),在實(shí)際應(yīng)用中不現(xiàn)實(shí)。實(shí)際上,輪廓或運(yùn)動(dòng)軌跡一般由直線、圓弧組成,對(duì)于一些非圓曲線輪廓?jiǎng)t用直線或圓弧去逼近??梢愿鶕?jù)一些少量的基本數(shù)據(jù)(起點(diǎn)和終點(diǎn)即可唯一確定一條直線,圓弧只需要給定起點(diǎn)、終點(diǎn)、半徑及方向即可確定),通過(guò)計(jì)算,將工件的輪廓或運(yùn)動(dòng)軌跡描述出來(lái),邊計(jì)算邊根據(jù)計(jì)算結(jié)果向各坐標(biāo)發(fā)出進(jìn)給指令。這就是插補(bǔ)(Interpolating)的基本思想,即插補(bǔ)計(jì)算就是數(shù)控系統(tǒng)根據(jù)給定的曲線類(lèi)型(如直線、圓弧或高次曲線)、起點(diǎn)、終點(diǎn)以及速度,在起點(diǎn)和終點(diǎn)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)點(diǎn)的密化。當(dāng)然,單軸運(yùn)動(dòng)就不存在插補(bǔ)問(wèn)題。   數(shù)控系統(tǒng)的插補(bǔ)功能主要由軟件來(lái)實(shí)現(xiàn),主要有兩類(lèi)插補(bǔ)算法。一種是脈沖增量插補(bǔ),它的特點(diǎn)是每次插補(bǔ)運(yùn)算結(jié)束產(chǎn)生一個(gè)進(jìn)給脈沖;另一種是數(shù)字增量插補(bǔ),它的特點(diǎn)是插補(bǔ)運(yùn)算在每個(gè)插補(bǔ)周期進(jìn)行一次,根據(jù)指令進(jìn)給速度計(jì)算出一個(gè)微小的直線數(shù)據(jù)段。MCX314A 芯片內(nèi)部含有高速高精度的直線和圓弧插補(bǔ)功能。 (4) 伺服控制。將計(jì)算機(jī)送出的位置進(jìn)給脈沖或進(jìn)給速度指令,經(jīng)變換和放大后轉(zhuǎn)化為伺服電機(jī)(步進(jìn)電機(jī)或交、直流伺服電機(jī))的轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)工作臺(tái)移動(dòng)。 (5) 刀具補(bǔ)償。在輪廓加工中,當(dāng)采用不同尺寸的刀具加工同一輪廓工件,或同一名義的刀具因磨損而因此尺寸變化時(shí),為了保證控制精度和編程方便,數(shù)控系統(tǒng)通常應(yīng)有刀具補(bǔ)償功能。 2.2 數(shù)控加工程序   符合 ISO-840 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的NC 指令代碼編程是一種較通用的數(shù)控編程方法。常用的指令有準(zhǔn)備功能G 代碼、輔助功能M 代碼、主軸速度S 代碼、刀具T 代碼等。數(shù)控程序就是由這些功能代碼和數(shù)據(jù)構(gòu)成。如N0666 G01X20 Y20 F 300 表示直線插補(bǔ),XY 同時(shí)進(jìn)給到目標(biāo)點(diǎn)(20,20),速度300mm/min。   Pro/Engineer、北航海爾CAXA 等CAD/CAM 軟件能夠依據(jù)零件CAD 輪廓生成相應(yīng)的加工軌跡,生成數(shù)控代碼程序。 3 硬件組成   如圖 1 所示,基于ARM 和MCX314A 的運(yùn)動(dòng)控制器是系統(tǒng)的控制核心。圖2 是接口板和驅(qū)動(dòng)器的接口圖。MCX314A 輸出的脈沖/方向信號(hào)經(jīng)接口板(26AMLS31 變成差動(dòng)信號(hào))與驅(qū)動(dòng)器對(duì)應(yīng)的脈沖/方向端子相連。各軸限位開(kāi)關(guān)信號(hào)和原點(diǎn)信號(hào)、急停信號(hào)經(jīng)接口板光電隔離后連接MCX314A 的nLMTP、nLMTM、Xin0 和EMGN 引腳。 [align=center] 圖 1 改造后的銑床數(shù)控結(jié)構(gòu)圖[/align] [align=center] 圖 2 轉(zhuǎn)接板和步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器的連接圖[/align] PC 機(jī)通過(guò)串口與LPC2214 相連,作為數(shù)控加工程序的編程人機(jī)界面;在數(shù)控加工時(shí),LPC2214 將MCX314A 各軸的邏輯位置和狀態(tài)反饋給PC。不過(guò),PC 將數(shù)控加工程序下載給運(yùn)動(dòng)控制器后,可以脫開(kāi),運(yùn)動(dòng)控制器具備獨(dú)立運(yùn)行能力。 4 軟件設(shè)計(jì)   利用PC 的良好人機(jī)界面和數(shù)據(jù)處理能力,PC 用作數(shù)控編程的人機(jī)界面,對(duì)數(shù)控程序進(jìn)行語(yǔ)法檢查,對(duì)數(shù)控程序進(jìn)行預(yù)處理。PC 預(yù)處理后,將數(shù)控程序下載給運(yùn)動(dòng)控制器,LPC2214 將數(shù)控加工程序存入Flash 中。數(shù)控加工時(shí),LPC2214 從Flash 中讀出加工代碼,進(jìn)行數(shù)控加工程序的譯碼,譯碼完成后調(diào)用API 函數(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)控功能。   上位 PC 作為數(shù)控系統(tǒng)的人機(jī)交互界面,完成數(shù)控代碼編輯(或接收CAD/CAM 軟件生成的加工程序)、語(yǔ)法檢查、代碼預(yù)處理功能,并能和運(yùn)動(dòng)控制器進(jìn)行通信,將處理后的數(shù)控代碼參數(shù)上載到控制器,并能接收到控制器的(邏輯)位置反饋和驅(qū)動(dòng)狀態(tài)信息,實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的監(jiān)控。上位PC 的程序用Visual Basic 開(kāi)發(fā)完成。   在已經(jīng)奠定了運(yùn)動(dòng)控制器的軟、硬件基礎(chǔ)平臺(tái)后,實(shí)現(xiàn)數(shù)控應(yīng)用的關(guān)鍵點(diǎn)在于把數(shù)控代碼轉(zhuǎn)換成對(duì)API 函數(shù)的調(diào)用,核心內(nèi)容是進(jìn)行數(shù)控加工程序的譯碼。 [align=center] 圖 3 數(shù)控加工程序譯碼流程[/align] (1) 數(shù)控加工程序的譯碼。   定義一個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)體 CNCcode Buf,將一個(gè)數(shù)控代碼行的譯碼結(jié)果存入其中。將G 代碼和M 代碼分為GA~GF、MX~MY 組別,以節(jié)省存儲(chǔ)空間,提高譯碼效率。譯碼流程見(jiàn)圖3。   struct CNCcodeBuf  ?。?   short N;//存儲(chǔ)數(shù)控代碼N 后的編號(hào)   int X,Y,Z;//存儲(chǔ)X、Y、Z 代碼后的數(shù)值   int I,J,K;//存儲(chǔ)I、J、K 代碼后的數(shù)值   int F;//存儲(chǔ)F 代碼后的數(shù)值   int S;//存儲(chǔ)S 代碼后的數(shù)值   short T;//存儲(chǔ)T 代碼后的數(shù)值   unsigned char GA,GB,GC,GD,GE,GF;//存儲(chǔ)分組后G 代碼的序號(hào)   unsigned char MX,MY,MZ;//存儲(chǔ)分組后M 代碼的序號(hào)  ?。鼵NCBuf;   一行代碼譯碼完成后,代碼數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于變量CNCBuf 中,然后需要作的事是將其變換為對(duì)API 函數(shù)的調(diào)用。方法是從變量CNCBuf 的成員中讀取G、M 代碼功能號(hào),根據(jù)功能號(hào)對(duì)應(yīng)的API 函數(shù)要求逐一完成API 調(diào)用的入口參數(shù)設(shè)置。 (2) 通信。上位PC 將預(yù)處理后的數(shù)控代碼程序加幀頭“0xAA55 AA”和幀尾“0x55AA55”后以RS232 方式下載到運(yùn)動(dòng)控制器中。通信格式設(shè)為:“38400,E,8,1”。 5 試驗(yàn)實(shí)例   為了試驗(yàn)數(shù)控代碼的運(yùn)行效果,用北航海爾的CAXA 軟件設(shè)計(jì)一個(gè)“TEST”字符串的加工輪廓(CAXA 軟件自動(dòng)刀具補(bǔ)償),生成數(shù)控G 代碼PC 對(duì)G 代碼預(yù)處理后下載到運(yùn)動(dòng)控制器中運(yùn)行。記錄筆記錄的加工軌跡符合設(shè)計(jì)的預(yù)期輪廓。   N10G90G54G00Z60.000   N12S1000M03   N14X-24.992Y-8.481Z60.000   N16Z50.000   N18Z10.000   N20G01Z0.000F100   N22X-24.588Y-8.455F800   N24X-24.342Y-8.402   N26X-24.188Y-8.335   N28X-24.092Y-8.264   ......   N890G02X21.410Y-8.481I0.927J-0.376   N892G01Z50.000F800   N894G00Z60.000   N896M05   N898M30 本文作者創(chuàng)新點(diǎn):   本文將所設(shè)計(jì)出的運(yùn)動(dòng)控制器應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)型數(shù)控銑床的改造中,研究了應(yīng)用方法,關(guān)鍵在于將數(shù)控代碼轉(zhuǎn)換成對(duì)MCX314A 的命令封裝了的API 函數(shù),充分利用MCX314A 自帶的插補(bǔ)功能。 參考文獻(xiàn):   [1] 蔡鶴皋.機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展與在制造業(yè)中的應(yīng)用[J].機(jī)械制造與自動(dòng)化,2004,33 (1):6-7   [2] 葉佩青,汪勁松.MCX314 運(yùn)動(dòng)控制芯片與數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2002   [3] 黃樂(lè)天,謝意. 實(shí)用高精度智能恒溫加熱器系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 微計(jì)算機(jī)信息,2005,10: 70-71   [4] 周立功.ARM 嵌入式系統(tǒng)系列教程[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2005   [5] 吳宏,蔣仕龍,恭小云,等.運(yùn)動(dòng)控制器的現(xiàn)狀與發(fā)展[J].制造技術(shù)與機(jī)床,2004,(1):24~27   [6] 游林儒,龐永鵬,譚子瑜. 基于PCI 總線的四軸運(yùn)動(dòng)控制卡的研制[J]. 微計(jì)算機(jī)信息,2007,3-1: 12-14 作者簡(jiǎn)介:   仝瑞陽(yáng): (1965-),男,漢族,河南平頂山人,本科,副教授,研究方向: 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)   邵國(guó)金(1959-),男,漢族,河南項(xiàng)城人,副教授,研究方向?yàn)橛?jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)

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