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淺談多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)在濟(jì)鋼鋼板精整線上的應(yīng)用

時(shí)間:2009-03-06 15:00:19來(lái)源:ronggang

導(dǎo)語(yǔ):?詳細(xì)講述了多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)的硬件構(gòu)架和設(shè)計(jì)原理,及其在實(shí)踐中的應(yīng)用情況。自動(dòng)化技術(shù)集中,操作簡(jiǎn)單,設(shè)備故障率低
摘 要:詳細(xì)講述了多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)的硬件構(gòu)架和設(shè)計(jì)原理,及其在實(shí)踐中的應(yīng)用情況。自動(dòng)化技術(shù)集中,操作簡(jiǎn)單,設(shè)備故障率低。 關(guān)鍵詞:自動(dòng)剪切 變頻控制 多倍尺 Abstract: This article introduced that the hardware truss and design theory of the Automatic cutting in the Multilength Steel plate, And the application of practical.centralized control automation,simple operating instruction,low-pitched equipment error rate. Keywords: Automatic cutting 、 frequency control 、many length 一、 濟(jì)鋼鋼板精整剪切線設(shè)備分析   在目前全國(guó)軋鋼行業(yè)中,絕大多數(shù)精整線剪切系統(tǒng),都采用斜切剪和橫切剪分別剪切鋼板四邊,設(shè)備分散重復(fù),技術(shù)比較落后,增加了生產(chǎn)線長(zhǎng)度與人力資本的投入,在剪切鋼板的規(guī)格上也受到限制,生產(chǎn)效率也相對(duì)落后,已經(jīng)滿足不了現(xiàn)在的生產(chǎn)節(jié)奏。濟(jì)鋼中板廠經(jīng)過(guò)反復(fù)論證,決定增加一套精整線系統(tǒng),以解決老精整線過(guò)鋼量低、剪切質(zhì)量不高等問(wèn)題。其中新精整線的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)即為多倍尺自動(dòng)剪切,其優(yōu)點(diǎn)是能夠一次性自動(dòng)剪切多塊鋼板,相互之間不受干擾,每塊鋼板到達(dá)其設(shè)定長(zhǎng)度后能夠自動(dòng)的進(jìn)行剪切操作,不須人為的干預(yù)。每塊鋼板的長(zhǎng)度也可以按客戶訂單要求直接輸入,簡(jiǎn)單方便。 二、 多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)總體構(gòu)架思想   多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)大體分為以下幾個(gè)部分:檢測(cè)部分、網(wǎng)絡(luò)部分、傳動(dòng)控制部分、上位機(jī)數(shù)據(jù)輸入和顯示部分?,F(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)元件通過(guò)設(shè)備網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連入控制系統(tǒng),需要剪切的鋼板數(shù)據(jù)通過(guò)上位機(jī)輸入之后,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)入控制系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換來(lái)控制傳動(dòng)設(shè)備的速度,同時(shí)上位機(jī)也即時(shí)的跟蹤目前鋼板通過(guò)的長(zhǎng)度、反饋傳動(dòng)設(shè)備的速度和鋼板當(dāng)前位置,方便操作人員進(jìn)行生產(chǎn)跟蹤。檢測(cè)部分采用具有精確周長(zhǎng)的測(cè)量輥和編碼器來(lái)進(jìn)行測(cè)量,當(dāng)鋼板和測(cè)量輥之間無(wú)滑動(dòng)時(shí),編碼器脈沖數(shù)精確反映板長(zhǎng),并根據(jù)鋼板設(shè)定剪切長(zhǎng)度自動(dòng)控制剪切機(jī)的啟動(dòng)。為彌補(bǔ)機(jī)械設(shè)備剪切鋼板的局限性,采用前后兩個(gè)測(cè)量輥通過(guò)萬(wàn)向接軸分別連接兩個(gè)編碼器進(jìn)行長(zhǎng)度的檢測(cè),傳動(dòng)控制部分根據(jù)鋼板的長(zhǎng)度自動(dòng)進(jìn)行速度調(diào)節(jié),最后達(dá)到精確剪切的要求。 三、 多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)應(yīng)用介紹   3.1剪切技術(shù)工藝要求   1) 各種鋼板的剪切厚度都應(yīng)滿足剪機(jī)剪切力的要求。用同一剪機(jī)剪切不同鋼種的鋼板的最大厚度,可用以下公式換算:      式中 ——設(shè)計(jì)剪切板的抗拉強(qiáng)度;   ——設(shè)計(jì)剪切板的最大厚度;   ——準(zhǔn)備剪切板的抗拉強(qiáng)度;   ——準(zhǔn)備剪切板的最大厚度。   2) 剪切鋼板時(shí)應(yīng)避開(kāi)蘭脆溫度。一般鋼板的蘭脆溫度為300℃左右;   3) 需帶溫剪切的鋼板,應(yīng)搶溫剪切,以免剪裂;   4) 在剪切鋼板的第一邊時(shí),應(yīng)以剪直為主要要求,剪切第二邊時(shí),應(yīng)以長(zhǎng)度精度為主要要求;   5) 避免兩塊鋼板重疊剪切,鋼板兩邊的剪切量應(yīng)盡量一致;   6) 定寬、定長(zhǎng)剪應(yīng)裝設(shè)低溫測(cè)溫儀,以補(bǔ)償收縮量。其簡(jiǎn)易計(jì)算公式為:   收縮量﹙mm﹚=溫度值(以百度計(jì))×長(zhǎng)或?qū)挘╩)   3.2剪切技術(shù)控制系統(tǒng)原理   1) 控制系統(tǒng)硬件組成   現(xiàn)場(chǎng)鋼板長(zhǎng)度的數(shù)據(jù)采集使用德國(guó)Turck公司的9080系列絕對(duì)值編碼器,此類編碼器支持設(shè)備級(jí)網(wǎng)絡(luò)通訊,并且在編碼器上直接提供設(shè)備級(jí)網(wǎng)絡(luò)接口,DeviceNet設(shè)備網(wǎng)是采用CAN總線協(xié)議的典型的設(shè)備級(jí)網(wǎng)絡(luò),配置和數(shù)據(jù)采集的網(wǎng)絡(luò)化簡(jiǎn)單,并且它是一個(gè)開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),具有很好的兼容性能。所以根據(jù)實(shí)際情況,現(xiàn)場(chǎng)編碼器和CPU采用了 DeviceNet通訊方案。其具體實(shí)現(xiàn)如下:在Controllogix控制站機(jī)架的插槽上增加一塊1756-DNB通訊模塊,通過(guò)通訊電纜1485-P1-A500將相關(guān)的編碼器串接在一起,最終接到控制器的1756-DNB通訊模塊上。通過(guò)Controllogix系統(tǒng)對(duì)編碼器進(jìn)行組態(tài)和通訊,完成控制器對(duì)鋼板長(zhǎng)度的數(shù)據(jù)采集。   由于新精整線自動(dòng)化系統(tǒng)中使用的變頻器較多,并且都是參與生產(chǎn)過(guò)程控制閉環(huán)調(diào)節(jié)的。變頻器的運(yùn)行狀態(tài)及起停命令及其頻率給定都是通過(guò)控制中心(PLC)來(lái)下達(dá)。同時(shí)變頻器安裝的物理位置比較集中(統(tǒng)一在一個(gè)電氣控制室內(nèi))。如果通過(guò)硬線(一個(gè)變頻器最少要5根電纜)完成變頻器與控制器之間的信號(hào)聯(lián)系將有很多缺點(diǎn)和不足:需要大量的施工材料并加大施工的工程量,生產(chǎn)之后帶來(lái)的設(shè)備維護(hù)量大,控制站獲得的信息量小,對(duì)變頻器的狀態(tài)監(jiān)視能力減弱;在信號(hào)的長(zhǎng)距離傳輸時(shí),惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境會(huì)對(duì)信號(hào)產(chǎn)生干擾,進(jìn)而會(huì)影響到變頻器的穩(wěn)定、準(zhǔn)確、可靠運(yùn)行??紤]到以上幾種因素,網(wǎng)絡(luò)采用Control Net網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)是一種高性能的工業(yè)局域網(wǎng),具有開(kāi)放性、高效率、多功能、確定性和可重復(fù)性、靈活性等特點(diǎn),并具有強(qiáng)大方便的網(wǎng)絡(luò)組態(tài),診斷功能及可靠性。該方式不僅節(jié)省了模擬量、數(shù)字量信號(hào)電纜,并且實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字通訊,充分發(fā)揮了控制系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)控制站對(duì)變頻器的智能化監(jiān)控。自動(dòng)化系統(tǒng)控制器采用的是ROCKWELL公司的Controllogix系統(tǒng)。變頻器采用的是 1336-FORCE磁場(chǎng)定向控制高性能型變頻器。在Controllogix控制站機(jī)架的插槽上加入一塊1756-CNB/D通訊模塊,在每臺(tái)變頻器上都加入一塊1203-CN1通訊模塊。通過(guò)同軸通訊電纜將相關(guān)的變頻器1203-CN1通訊模塊串接在一起,最終接到相關(guān)控制器的1756-CNB/D通訊模塊上。通過(guò)Controllogix系統(tǒng)對(duì)變頻器進(jìn)行組態(tài)和通訊,完成控制器對(duì)變頻器的速度和轉(zhuǎn)矩控制。   上位機(jī)采用的是EtherNet/IP 工業(yè)以太網(wǎng),它是世界范圍內(nèi)廣為接受的以太網(wǎng)技術(shù) ,生產(chǎn)者/消費(fèi)者(Producer / Consumer)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)支持在同一鏈路上完整實(shí)現(xiàn)設(shè)備組態(tài)(configure)、實(shí)時(shí)控制(control)、信息采集(collect)等全部網(wǎng)絡(luò)功能。上位機(jī)系統(tǒng)包括操作臺(tái)站2臺(tái)PC、監(jiān)控站1臺(tái)PC(用于監(jiān)控變頻器狀態(tài)及故障報(bào)警等),考慮到網(wǎng)絡(luò)速度和性能等方面原因,選用了Rockwell的 PC ,它有占操作臺(tái)空間小,性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)時(shí)只需在Controllogix控制站機(jī)架的插槽上加入一塊1756-ENB/A通訊模塊,通過(guò)以太網(wǎng)通訊電纜將3臺(tái)電腦整合在一個(gè)路由器上,最終接到控制器的1756-ENB/A通訊模塊上,完成控制器和上位機(jī)的數(shù)據(jù)交換。   多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)硬件組態(tài)圖如下:
  2) 控制系統(tǒng)軟件組成   多倍尺剪切技術(shù)系統(tǒng)控制思想,是通過(guò)編碼器檢測(cè)目前鋼板通過(guò)的長(zhǎng)度反饋回CPU,控制中心和所需剪切的長(zhǎng)度數(shù)據(jù)相比較,對(duì)目前變頻傳動(dòng)進(jìn)行速度的控制與補(bǔ)償。主要程序控制設(shè)計(jì)如下圖:
  其中M表示夾送輥及擺動(dòng)輥道電機(jī),每個(gè)電機(jī)都附帶增量式編碼器以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,此設(shè)計(jì)方式還可以使用T(Limit)數(shù)據(jù)塊來(lái)滿足工藝需要(提高或降低生產(chǎn)線過(guò)鋼速度)   控制系統(tǒng)軟件部分采用ROCKWELL公司的RSNetworx for Controlnet、 RSNetworx for Devicenet、RSNetworx for Ethernet三大網(wǎng)絡(luò)組態(tài)軟件,硬件連接好之后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃,使得相互之間的數(shù)據(jù)可以正常的相互訪問(wèn)和調(diào)用,控制系統(tǒng)中心采用RSLogix5000進(jìn)行梯形圖和功能塊的編寫(xiě),把編碼器采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分析處理、計(jì)算之后轉(zhuǎn)換為速度和轉(zhuǎn)矩變量傳給變頻器。   剪切設(shè)備要運(yùn)行需要一些輔助設(shè)備動(dòng)作指令,比如說(shuō)測(cè)量輪的抬起與落下、加送輥的抬起與落下等等,可以通過(guò)RSLogix 5000編程軟件內(nèi)采用梯形圖來(lái)控制動(dòng)作順序,與功能塊程序相輔相成,來(lái)共同完成整塊鋼板的精確剪切。   上位機(jī)界面的制作采用ROCKWELL軟件包中的RSView Studio界面制作軟件,進(jìn)入到RSView Studio軟件界面,即可按需要進(jìn)行編輯,在新建的工程文件中即可進(jìn)行上位機(jī)界面的制作。在多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)中上位機(jī)起一個(gè)輸入與輸出終端的作用,剪切數(shù)據(jù)從界面中輸入、同時(shí)界面中也反饋出當(dāng)前各個(gè)編碼器檢測(cè)回來(lái)的鋼板長(zhǎng)度,傳動(dòng)設(shè)備的速度等一些關(guān)鍵性參數(shù)。在上位機(jī)中的鋼板數(shù)據(jù)輸入窗口,操作人員可以在此界面上進(jìn)行單倍尺、多倍尺、取樣三種剪切模式的設(shè)置和數(shù)據(jù)輸入,即在當(dāng)前剪切數(shù)據(jù)當(dāng)中刀數(shù)只有1刀即為單倍尺,超過(guò)2刀即為多倍尺。取樣模式為刀數(shù)超過(guò)2刀,其中至少一刀數(shù)據(jù)少于80MM。數(shù)據(jù)的輸入也很簡(jiǎn)單,從鍵盤輸入即可,也可以用鼠標(biāo)雙擊要輸入數(shù)據(jù)的位置會(huì)彈出一軟鍵盤,從中也可以輸入,相對(duì)應(yīng)的上下箭頭可以選擇剪切模式(有取樣、剪切、傳送3種模式),輸入完成后,只需點(diǎn)擊數(shù)據(jù)提取按鈕即可(操作界面如下圖所示)。所以操作人員很容易進(jìn)行操作模式的控制,大大減少了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。同時(shí)上位機(jī)還可以監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的運(yùn)行情況,如果發(fā)生故障時(shí)在上位機(jī)中也可以及時(shí)發(fā)出報(bào)警和故障代碼,方便維護(hù)人員進(jìn)行檢查維護(hù)。
四、 結(jié)束語(yǔ)   多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)在應(yīng)用中解決的工藝和技術(shù)難題:   1) 實(shí)現(xiàn)了把現(xiàn)場(chǎng)重要設(shè)備建立網(wǎng)絡(luò)并和變頻器、上位機(jī)整合成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng),減少了電氣設(shè)備成本和故障率;   2) 解決了人為因素對(duì)剪切、劃線、取樣等影響鋼板剪切質(zhì)量的問(wèn)題;   3) 實(shí)現(xiàn)了在操作臺(tái)自動(dòng)控制生產(chǎn)設(shè)備,節(jié)省了大量的人力資源;   4) 采用集中控制鋼板剪切,解決了生產(chǎn)線分散、設(shè)備繁多等問(wèn)題。   濟(jì)鋼中板廠多倍尺自動(dòng)剪切技術(shù)的應(yīng)用,自2006年5月投入運(yùn)行至今,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,其控制功能完全滿足了精整剪切工藝需求。這一技術(shù)的成功應(yīng)用,標(biāo)志著精整剪切系統(tǒng)控制實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化。該技術(shù)的應(yīng)用在國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際上尚屬首例,是老式精整剪切系統(tǒng)改造的重大突破。為今后精整剪切系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用改造,積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的推廣應(yīng)用價(jià)值。

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