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PROFIBUS-DP技術在淮鋼棒材生產(chǎn)線中的應用

時間:2009-05-02 10:40:24來源:huanglj

導語:?簡述電氣系統(tǒng)的配置,著重介紹了SIEMENS公司PROFIBUS—DP總線技術在該生產(chǎn)線中的應用,闡述了主站PLC與從站直流調速系統(tǒng)6RA70,交流調速系統(tǒng)6SE70以及遠程ET2OOM的PROFIBUS—DP網(wǎng)絡的構成。
摘 要:簡述電氣系統(tǒng)的配置,著重介紹了SIEMENS公司PROFIBUS—DP總線技術在該生產(chǎn)線中的應用,闡述了主站PLC與從站直流調速系統(tǒng)6RA70,交流調速系統(tǒng)6SE70以及遠程ET2OOM的PROFIBUS—DP網(wǎng)絡的構成。就從站的交直流調速系統(tǒng)的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)結構和參數(shù)過程數(shù)據(jù)以及使用STEP7編程軟件對PROFIBUS—DP總線的組態(tài)方法等作了說明。 關鍵詞:PLC PROFIBUS—DP 6RA70 6SE70 ET200M CBP PP17 1 概述   淮鋼全國產(chǎn)化40萬t棒材生產(chǎn)線的電氣自動化,電氣傳動的設計,設備制造以及設備的調試工作由北京金自天正股份有限公司負責,該項目于2001年元月開工建設,7月開始設備安裝,于10月26日一次試車成功, 目前生產(chǎn)已基本正常,月產(chǎn)量已達5萬t。 2 電氣系統(tǒng)的總體配置   該系統(tǒng)配置有5 臺SIEMENS 公司S7—400PLC,其中PLC1主要用于加熱爐的燃燒控制,PLC2用于爐區(qū)及軋線區(qū)域的輔助控制,PLC3用于主軋線的控制,PLC4用于3臺飛剪的控制,PLC5用于冷床及精整區(qū)域的控制;配置有5個操作站,加熱爐區(qū)域、軋機區(qū)域、冷剪區(qū)域、精整區(qū)域各一個站,另外還在主電室設有工程師站, 每個操作站均配有SIEMENS公司PIII工控機,操作面板采用SIEMENS公司的PP17,各操作站操作系統(tǒng)為中文Windows NT4.0, 監(jiān)控畫面采用美國Intellution公司的FIX DMACS軟件編制。操作站內現(xiàn)場的潤滑、液壓系統(tǒng)以及軋機區(qū)域配置有21臺ET2OOM, 主傳動采用SIEMENS公司6RA70系列產(chǎn)品,交流輔傳動采用SIEMENS公司6SE70系列產(chǎn)品,主輔傳動都配有一塊CBP通訊模板,用于6RA70,6SE70調速裝置的PROFIBUS—DP接口板。操作站、工程師站、PLC之間的通訊采用工業(yè)以太網(wǎng)(Industrial Ethernet),通訊介質采用同軸電纜,PROFIBUS—DP網(wǎng)主要完成PLC設備與6RA70、6SE70、PP17以及遠程ET2OOM之間的數(shù)據(jù)信息通訊功能,PROFIBUS—DP網(wǎng)的通訊介質采用工業(yè)屏蔽雙絞線。 3 PROFIBUS的硬件結構和軟件設計 3.1 PROFIBUS簡介   PROFIBUS是SIE婭NS公司1987年推出的,主要應用于可編程序控制器。它由一系列互相兼容的模塊構成,其主要有3種協(xié)議模式, 它們是PROFIBUS—FNS、PROFIBUS—DP和PROFIBUS—PA?;翠摪舨纳a(chǎn)線的現(xiàn)場總線采用的是PROFIBUS—DP,它采用RS一485傳輸技術。 3.2 主站S7—400系統(tǒng)   用于主站S7—400系列PLC的CPU選型為CPU414-2DP和CPU416—2DP,該型CPU數(shù)學處理能力極強,帶有內部集成的PROFIBUS—DP接口,其組態(tài)靈活,速度快,操作簡潔,每個PLC均采用一塊CPU模板,數(shù)塊SM422、SM421模板,完成整條軋線在網(wǎng)絡狀態(tài)下的順序控制和閉環(huán)控制,由于從站較多,每臺PLC都配置有一塊至二塊IMP7模板,完成與從站接口之間的串接,PLC4還配置有FM450計數(shù)模板和FM453定位模板,用于3臺飛剪的切頭切尾、倍尺速度以及剪刃定位的控制。 3.3 直流調速系統(tǒng)6RA7 0, 交流調速系統(tǒng)6SE70從站   淮鋼棒材生產(chǎn)線共采用28臺6RA70系列直流高速裝置,分別控制18條軋機,3臺飛剪、夾送輥、冷床、升降鏈、移送鏈和輸送鏈, 交流輔助傳動共采用14臺6SE70系列交流調速裝置、分別控制入爐、出爐以及爐內輥道,2 、4 、6 軋機用提升機,1 夾送輥、旁通輥道、水冷輥道和冷床輸入輥道,每臺6RA70和每臺6SE70調速裝置都裝配有一塊CBP通訊模板,用于6RA70、6SE70調速裝置的PROFIBUS—DP接口板、CBP通訊模板允許6RA70、6SE70用PROFIBUS—DP接口與PLC連接,CPU414—2DP、CPU416—2DP作為主站,通過CPU內部集成的PROFIBUS—DP接口或IM467接口模塊,將6RA70、6SE70作為從站,通過CBP通訊模板,數(shù)據(jù)在PROFIBUS—DP網(wǎng)上實現(xiàn)主站和從站之間快速準確的數(shù)據(jù)和信息傳輸,用雙絞線將CPU上的PROFIBUS—DP接口或IM467接口模板分幾路或一路經(jīng)CBP與6RA70、6SE70依次連接起來,連接形式為中斷形式并且將最后一個DP接頭的選擇開關置于0N的位置,在主站硬件配置時,用STEP7軟件為每個6RA70、6SE70從站分配PROFIBUS地址,通過6RA70、6SE70的操作面板將總線地址設定到參數(shù)P918中,PLC通過CBP來訪問從站6RA70、6SE70的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)結構為PPO(參數(shù)過程數(shù)據(jù)對象),其共有5種形式,分可用數(shù)據(jù)無參數(shù)區(qū)和可用數(shù)據(jù)有參數(shù)區(qū),可用數(shù)據(jù)無參數(shù)區(qū)(PKW)時,有2個字和6個字的過程數(shù)據(jù)(PZD)??捎脭?shù)據(jù)有參數(shù)區(qū)(PKW)時,有2個、6個或10字的過程數(shù)據(jù)(PZD),、PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線周期數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱笪木幋a結構如下
  使用參數(shù)數(shù)據(jù)區(qū),用于讀寫參數(shù)值,可以觀察和更改裝置的任意參數(shù),使用過程數(shù)據(jù)區(qū)實現(xiàn)控制字和設定值(任務:主站一>從站)或狀態(tài)字和實際值(響應:從站一>主站)的傳輸,硬件配置時可用STEP7軟件,根據(jù)系統(tǒng)在PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)類型、數(shù)量來選擇適當?shù)腜PO類型,PPO類型確定后,STEP7軟件為6RA70、6SE70從站開辟對應的DP數(shù)據(jù)區(qū), 從而參數(shù)區(qū)和過程數(shù)據(jù)區(qū)的I/O地址被確定。   淮鋼棒材線的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)結構采用的參數(shù)過程數(shù)據(jù)對象為PP04, 可用數(shù)據(jù)無參數(shù)區(qū),有6個字過程數(shù)據(jù),主站的DP數(shù)據(jù)區(qū)的數(shù)據(jù)在PROFIBUS—DP的支持下,自動周期性地與從站中的DP數(shù)據(jù)區(qū)進行數(shù)據(jù)交換,在編程時,用DP網(wǎng)絡的接收指令SFC14 ,將DP接收區(qū)的數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱尜A字中, 那么主站就知道了6RA70、6SE70從站中的各種邏輯狀態(tài)以及各種實際值,用戶根據(jù)這些數(shù)據(jù)編寫相應的程序,將這些狀態(tài)和實際值傳給畫面,操作員根據(jù)畫面上的狀態(tài)和實際值來判斷6RA70和6SE70運行的實際情況,同樣用戶將各種指令和速度參數(shù)通過存貯字,DP網(wǎng)發(fā)送指令SFC15將這些數(shù)據(jù)送到6RA70和6SE70中,實現(xiàn)主站對從站的控制。 3.4 ET2OOM,PP17從站   ET2OOM是一種模塊化的I/O站,通過IM一153接口與PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線連接,本系統(tǒng)中用屏蔽雙絞線將主站CPU的DP接口或主站接口模塊IM467與所有的ET2OOM從站DP接口依次串接,現(xiàn)場操作箱和操作臺上的PP17,也是一種模塊化的I/O站,其上帶有內部集成的PROFIBUS—DP接口,其總線地址通過其背面的操作面板來設定,在S7—400做硬件配置時, STEP7為各個I/O模塊自動分配地址, 同樣STEP7為PP17模塊自動分配I/O地址,其I/O模塊地址與主站機架上的I/O模塊地址具有相同的意義,用戶在編程時無須考慮輸入輸出點是在主站上還是在從站上,也不必考慮數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收,與STEP5相比,其軟件編程更為簡潔方便。 4 結束語   淮鋼棒材線控制系統(tǒng)采用的PROFIBUS—DP總線技術, 采用PLC為主站,6SE70,6RA70,PP17,ET2OOM為從站,主站與從站之間的數(shù)據(jù)交換是通過數(shù)字通信方式進行的,因而為系統(tǒng)的安裝調試維護工作都帶來了極大的方便, 由于采用分級控制,使得該系統(tǒng)安全、簡單、可靠、速度快、實時性強,保證了該控制系統(tǒng)的可靠性。

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