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熱風(fēng)爐節(jié)能燃燒智能控制系統(tǒng)的應(yīng)用及效益分析報告

時間:2009-08-05 11:32:30來源:ronggang

導(dǎo)語:?運用PLC+CRT的方式,實現(xiàn)熱風(fēng)爐燃燒智能控制,所有設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測、閥門的切換操作均通過上位機監(jiān)控完成,燃燒比例采用自動控制,替代傳統(tǒng)的現(xiàn)場操作模式
一、概述   熱風(fēng)爐是冶金行業(yè)生產(chǎn)制備熱風(fēng)的重要設(shè)備,為了配合冶煉工藝需用,要求必須不間斷供給熱風(fēng),同時風(fēng)溫需保持不低于一定的溫度。一般在生產(chǎn)上設(shè)三座熱風(fēng)爐,爐內(nèi)砌耐熱格子磚。熱風(fēng)爐生產(chǎn)分為燃燒、燜爐、送風(fēng)三個循環(huán)狀態(tài):
  燃燒時煤氣和空氣以一定比例在爐內(nèi)混合燃燒產(chǎn)生熱量,格子磚吸熱蓄能;當(dāng)爐頂溫度上升到1300℃左右時停止燃燒。完成燃燒的熱風(fēng)爐從爐底通入冷風(fēng),冷風(fēng)在爐內(nèi)與格子磚進行熱交換將冷風(fēng)加熱成具有一定風(fēng)溫的熱風(fēng)后從爐頂流出,供給需要的工藝設(shè)備,這一過程為送風(fēng)。同一時間只有一座熱風(fēng)爐進行送風(fēng),此時若另有一座爐燃燒達到設(shè)定溫度先停止燃燒,關(guān)閉該爐的所有進、出口,進行燜爐;待需要送風(fēng)時才開啟送風(fēng)口和進風(fēng)口。每座熱風(fēng)爐送風(fēng)進行一段時間后,格子磚的熱能逐漸減少,送出的熱風(fēng)溫度降低,當(dāng)風(fēng)溫降低到一定值時停止送風(fēng),切換到燃燒狀態(tài),由其他燃燒或燜爐狀態(tài)的熱風(fēng)爐切換到送風(fēng)狀態(tài)。如此循環(huán)。熱風(fēng)爐生產(chǎn)主要是操作各個閥門的開閉來實現(xiàn)三種工作狀態(tài)的切換,涉及的閥門有30多個,閥體體積較大、分布分散、處在戶外、操作不便,現(xiàn)場兼有工業(yè)煤氣等有毒氣體的危害,工作條件惡劣。同時還要監(jiān)控風(fēng)溫、爐溫、煙道溫度,原先運行人員均在現(xiàn)場觀測,工作量大、效率低,且有高溫傷害等危險。故在原工作方式下崗位人員需求大、換爐時間長、工作條件惡劣、效率低下。燃燒過程也存在按經(jīng)驗燃燒,存在燃燒不完全、燃料利用率低、有害氣體如CO等排放量較大等問題。   隨著PLC技術(shù)的成熟、為適應(yīng)現(xiàn)代工廠自動化發(fā)展需要,運用PLC+CRT的方式,實現(xiàn)熱風(fēng)爐燃燒智能控制,所有設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測、閥門的切換操作均通過上位機監(jiān)控完成,燃燒比例采用自動控制,替代傳統(tǒng)的現(xiàn)場操作模式。 二、運行情況   閥門操作全部改為電動執(zhí)行機構(gòu),通過程控系統(tǒng)發(fā)出開、閉控制指令,操作員只需點擊鼠標(biāo),用鍵盤給出閥門開度信號,輕松完成。   各處溫度監(jiān)視通過熱電阻、熱電偶等傳感器將溫度信號變送輸入到程控系統(tǒng),集中在上位機畫面顯示,替代人眼觀測,實時、高效、安全。   換爐過程既可選擇逐一操作單臺設(shè)備,也可采用程控自動操作;自動換爐時只需選擇該座熱風(fēng)爐需要切換的狀態(tài),便可由程序控制按工藝順序自動完成整個換爐的設(shè)備操作。   高爐冶煉產(chǎn)生的廢氣——高爐煤氣中含有大量CO經(jīng)回收處理后供熱風(fēng)爐作為主燃料,既減少廢氣排放污染,又燃料節(jié)約成本。經(jīng)工藝計算得出與空氣燃燒的最佳比值,通過程序控制煤氣與空氣管道的流量,使之按此比例混合燃燒,提高了燃料的利用率和能效。   程控系統(tǒng)還增加了報警、趨勢顯示、報表等功能,進一步增加了生產(chǎn)的安全性;自動的報表功能替代人工抄表,減少工作量,生產(chǎn)記錄更準(zhǔn)確、及時。在傳統(tǒng)操作模式下一個運行班組需要10來人左右,在程控操作下,最低只需2人即可完成生產(chǎn)運行的操作;運行人員不用在現(xiàn)場頻繁奔走,只需在上位機操作臺前工作即可,生產(chǎn)環(huán)境得到極大改善,勞動安全性和效率大大提高。 三、效益分析   結(jié)合了先進的工業(yè)計算機監(jiān)控技術(shù)及現(xiàn)場總線技術(shù),對工礦企業(yè)中使用的熱風(fēng)爐進行智能控制的專業(yè)系統(tǒng)。具有集中控制、實時監(jiān)控、自動燃燒等特點。可以使燃料按最佳比值燃燒、燃燒更充分,提高燃料利用率、減少污染物排放、保護環(huán)境,并使加熱爐溫度進一步提高。2003年在廣東韶關(guān)冶煉廠一系統(tǒng)熱風(fēng)爐改造中成功應(yīng)用該智能控制系統(tǒng)后,取代了原有純手動操作的生產(chǎn)模式,極大提高了整個熱風(fēng)爐系統(tǒng)生產(chǎn)自動化水平和生產(chǎn)效率,熱風(fēng)爐換爐周期縮短近1小時、風(fēng)溫提高50℃以上,產(chǎn)效提高50﹪,充分挖掘出原設(shè)備潛力,實現(xiàn)了企業(yè)生產(chǎn)的高效、安全、環(huán)保、節(jié)能,由此帶來可觀的綜合效益。 四、結(jié)論   熱風(fēng)爐采用上述中智能燃燒控制技術(shù)后,產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益和社會、環(huán)境效益:顯著節(jié)約能源,大大降低企業(yè)的生產(chǎn)成本;提高產(chǎn)品質(zhì)量;降低生產(chǎn)設(shè)備的故障率;延長設(shè)備的使用壽命;降低設(shè)備維修工作量;降低噪音;改善操作人員勞動環(huán)境。提高企業(yè)的綜合競爭力和發(fā)展后勁,建議盡快大力推廣應(yīng)用。

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