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PDA在軋機AGC系統(tǒng)診斷中的研究應用

時間:2010-06-28 16:20:49來源:shixi

導語:?本文講述了精軋機PDA自動診斷控制分析系統(tǒng)對現(xiàn)場運行過程中出現(xiàn)的液壓AGC系統(tǒng)故障進行分析并解決

      [摘要]:使用精軋機PDA自動診斷控制分析系統(tǒng)對現(xiàn)場運行過程中出現(xiàn)的液壓AGC系統(tǒng)故障進行分析并解決。
       [關鍵詞]:PDA  自動診斷  AGC  厚度控制
       前言:
      濟鋼中厚板廠四輥精軋機控制系統(tǒng)包括有輥縫位置自動控制電動APC壓下系統(tǒng)和液壓AGC厚度自動控制系統(tǒng)。軋機本身剛度大,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的自動軋制和液壓AGC自動控制壓下的功能,成為軋制高強板、保證軋制質(zhì)量的關鍵設備之一。

      1、AGC厚度自動控制原理
     AGC厚度自動控制系統(tǒng)是精軋機控制系統(tǒng)的核心部分,主要包括電動壓下(EGC)和液壓壓下(HGC),主要功能為HGC。精軋機L2系統(tǒng)自動生成軋制表,確定輥縫值,L1控制系統(tǒng)則把輥縫在軋制過程中的波動變化轉(zhuǎn)化為HGC油缸柱塞量的波動,通過位置傳感器來調(diào)節(jié)伺服閥,控制HGC油缸的進油或放油,從而實現(xiàn)恒輥縫調(diào)節(jié)控制軋制。其主要功能作用包括三部分:輥縫位置控制系統(tǒng),用于控制同板差的板材厚度控制系統(tǒng),用于控制異板差的規(guī)程設定與調(diào)度系統(tǒng)。
      HGC控制系統(tǒng)特點是響應速度快(小于50ms/0.1mm)和控制精度高(0.003mm )。精軋機液壓AGC系統(tǒng)圖如圖1所示。

 

                                     圖1    AGC液壓系統(tǒng)原理圖

      2、系統(tǒng)運行保障以及故障診斷
      精軋機自動控制系統(tǒng)帶有一套PDA自動診斷控制分析系統(tǒng)??梢园丛O定要求在線記錄精軋機運行過程中的各種技術數(shù)據(jù),包括主機電流、速度、扭矩、軋制力以及其他軋機運行參數(shù)。PDA運行自動診斷系統(tǒng)在精軋機故障狀態(tài)和事故狀態(tài)下,能夠記錄原始事故或故障狀態(tài)下系統(tǒng)所處的狀態(tài),對于分析故障原因,尤其是機電液交叉的綜合問題分析,采取防范措施,起著重要的作用和功能。


      2.1 HGC液壓缸傾斜故障
      一段時間,精軋機在正常軋鋼生產(chǎn)時,HGC系統(tǒng)先后多次出現(xiàn)跳使能,同時HGC液壓系統(tǒng)泄荷現(xiàn)象,查看精軋機故障診斷系統(tǒng)報出“HGC  gap  faul”(HGC輥縫錯誤)故障信息。
      查看事故發(fā)生時精軋機PDA診斷系統(tǒng)記錄下來的數(shù)據(jù)波形。由圖中曲線可以看出, HGC跳閘時傳動測(DS)的AGC缸傾斜偏差值都超過了系統(tǒng)設定值3.5mm,從而導致了HGC跳閘泄荷。 

                                    圖2  夜班故障時HGC缸偏差量

                                 圖3  白班故障時HGC缸偏差量
      分析系統(tǒng)設計原理是:如果精軋機的傳動測(DS)和操作測(OS)的兩個HGC液壓缸,任何一側(cè)的自身傾斜偏差值超過3.5mm,并且傾斜時間超過1秒,HGC系統(tǒng)就會跳使能并泄荷,同時報出“HGC  gap  faul”HGC 輥縫錯誤。找到故障點后,停機卸荷后操作工對兩側(cè)HGC缸、支撐輥滑板間隙進行認真測量確認,分別加塞1mm-2mm厚的墊子,減少間隙值,消除了故障。  

      2.2  HGC伺服閥故障
      精軋機在2009年12月份的一次正常軋鋼生產(chǎn)時,當軋制到第三道次時,傳動側(cè)HGC缸快速升起,導致傳動側(cè)輥縫變小,HGC跳使能并卸荷,發(fā)生軋制中的鋼板跑鋼刮框生產(chǎn)事故。PDA記錄事故發(fā)生時的數(shù)據(jù)波形如圖4所示。

                                      圖4:HGC故障時PDA數(shù)據(jù)記錄圖
      分析:由PDA記錄數(shù)據(jù)可以清楚看出,事故發(fā)生時的16時16分32秒,傳動側(cè)(DS側(cè))輥縫開始迅速變小,而操作側(cè)(OS側(cè))正常,由此導致傳動和操作南北兩側(cè)輥縫嚴重傾斜,持續(xù)不到2s之后,跳HGC使能;在出現(xiàn)伺服閥給定100%之前的第一道次已經(jīng)有時間較短的階躍給定。波形3記錄的是事故發(fā)生時二級系統(tǒng)檢測到輥縫的變化并做的給定補償,波形4表明的是伺服閥的系統(tǒng)給定已經(jīng)取消,但傳動側(cè)的HGC缸仍然在波動,而且時間長達30多秒。通過上面現(xiàn)象分析認為伺服閥當時出現(xiàn)失效,且處于不受控狀態(tài)。
      為了確認伺服閥的故障,利用換輥時間,將精軋機工作方式切換到模式二進行實驗,在單機換輥時切到模式二送HGC使能正常,但在卸荷后,傳動側(cè)的液壓缸先全部伸出然后再慢慢回縮到位。如圖5所示

 

 

 

                                        圖5 HGC卸荷后波形記錄圖
      由上圖可以明顯看出紅色方框記錄的是模式一卸荷的狀態(tài),傳動側(cè)與操作側(cè)的設定給定一致,同時兩側(cè)的輥縫正常打開,動作正常。但綠色方框中記錄的是在模式二卸荷時,在傳動側(cè)出現(xiàn)與操作側(cè)相反的電壓給定,同時伴隨著輥縫出現(xiàn)下壓現(xiàn)象。將模式二傳動側(cè)和操作側(cè)的信號給定進行了互換,進行同樣的操作,發(fā)現(xiàn)仍然是傳動側(cè)的液壓缸在卸荷后出現(xiàn)下壓的非正常狀態(tài)。伺服閥給定控制信號對換改變后,但是伺服閥不隨著變化,說明控制信號沒有問題,故障基本確認是傳動側(cè)伺服閥上,更換模式二傳動側(cè)伺服閥后,故障消失。

      3 小結(jié)
      濟鋼中厚板廠精軋機控制系統(tǒng)應用了PDA自動診斷分析系統(tǒng),對現(xiàn)場各種檢測信號和元件狀態(tài)和參數(shù)進行實時的監(jiān)控和記錄,為故障分析提供了可靠的數(shù)據(jù)和分析依據(jù),能夠快速及時的解決問題,保證生產(chǎn)的有效運行。


      聯(lián)系人:叢榮葵,男,1963年6月,碩士,高級工程師,主要從事電氣自動化設備的應用研究。地址:濟南工業(yè)北路21號,濟鋼中厚板廠,郵編:250101,電話:0531-88847950

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