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四方變頻器在直進(jìn)式拉絲機(jī)的應(yīng)用

時(shí)間:2011-12-07 12:53:26來(lái)源:gengwt

導(dǎo)語(yǔ):?用四方E380拉絲機(jī)專用變頻器組成的直進(jìn)式拉絲機(jī)電氣系統(tǒng),在調(diào)試完畢優(yōu)化參數(shù)之后。通過(guò)測(cè)試在更換模具后的系統(tǒng)穩(wěn)定性。

  1前言

  在冶金行業(yè)拉絲機(jī)是金屬線材生產(chǎn)的重要設(shè)備,主要功能是將各種線材拉成所需各種規(guī)格的細(xì)絲,從工作形式上分為直進(jìn)式、活套式、水箱式等。其中直進(jìn)式拉絲機(jī)應(yīng)當(dāng)代表著最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備,同時(shí)在電氣控制上也是最難控制的一種。

  可以說(shuō)在直進(jìn)式拉絲機(jī)生產(chǎn)中電氣控制系統(tǒng)決定著產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。在深圳某拉絲機(jī)設(shè)備制造廠,原來(lái)一直由河北某工程公司做的電氣控制系統(tǒng),這套系統(tǒng)在高速運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)張力不太穩(wěn)定造成容易斷線,這就直接影響了客戶的設(shè)備質(zhì)量,所以該設(shè)備廠需要一套更完善的電氣系統(tǒng),代替現(xiàn)有的電氣系統(tǒng)以提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。下面就該設(shè)備制造廠現(xiàn)以四方E380拉絲機(jī)專用變頻器、LG(LS)PLC、WEINVIEW人機(jī)界面組成電氣控制系統(tǒng),來(lái)說(shuō)明此系統(tǒng)在直進(jìn)式拉絲機(jī)中的應(yīng)用及效果。

  2生產(chǎn)工藝要求

  該設(shè)備由活套、放卷筒和七個(gè)拉絲卷筒組成,根據(jù)要生產(chǎn)線材的規(guī)格,在各道卷筒前面安裝相應(yīng)的拉絲模,拉絲模由大到小,到最末一道為所要求規(guī)格的產(chǎn)品線徑。線材由活套經(jīng)放卷筒出來(lái)后經(jīng)過(guò)第一道拉絲模到第一個(gè)卷筒,從第一個(gè)卷筒再到第二個(gè)拉絲模,這樣一級(jí)一級(jí)拉下去,到最后一個(gè)為收卷筒。各卷筒之間有一個(gè)汽缸擺臂,用于位移傳感器把張力反饋到變頻器,變頻器根據(jù)反饋信號(hào)作PID閉環(huán)控制,使其各個(gè)卷筒之間張力保持恒定。工藝要求在要更換接絲模的情況下直接把模具規(guī)格輸入人機(jī)界面,變換拉絲模之后整個(gè)系統(tǒng)照樣能正常生產(chǎn)運(yùn)行。工藝簡(jiǎn)圖如下圖所示:

四方變頻器

  3系統(tǒng)控制原理

  直進(jìn)式拉絲機(jī)在設(shè)計(jì)時(shí)每級(jí)電機(jī)與卷筒的速比不同,越后一級(jí)速比越大,同時(shí)各級(jí)拉??讖降牟煌?,線材直徑由大到小發(fā)生變化,而每個(gè)時(shí)刻通過(guò)拉模線材的秒流量體積不變,這樣線材的的變化也會(huì)使速比發(fā)生變化。在實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中生產(chǎn)的線材規(guī)格不同,就需更換拉絲模,這樣速比也會(huì)發(fā)生變化;在邏輯控制上,線材從放卷到1#卷筒再到最后一級(jí)的收卷是一步一步往下運(yùn)行過(guò)程,在穿線時(shí)運(yùn)行1#卷筒,放卷電機(jī)與1#電機(jī)爬行,線材穿到2#卷筒時(shí),放卷、1#、2#聯(lián)動(dòng)爬行。依此類推當(dāng)線材穿到收卷筒時(shí),前面所有的電機(jī)都要求可以聯(lián)動(dòng)爬行。同時(shí)各個(gè)卷筒也可以單獨(dú)點(diǎn)動(dòng)。所以針對(duì)每個(gè)卷筒要有開(kāi)關(guān)來(lái)控制,包括聯(lián)動(dòng)、手動(dòng)、急停、腳踏點(diǎn)動(dòng)開(kāi)關(guān);收卷筒是自行滑動(dòng)的錐形卷筒,在收卷時(shí)直徑一般不會(huì)變化。基于此原理:

  人機(jī)界面上有系統(tǒng)運(yùn)行及停止等邏輯開(kāi)關(guān),報(bào)警信息(任何一臺(tái)變頻器出現(xiàn)意外故障,整個(gè)系統(tǒng)停機(jī)并提示操作人員)、顯示當(dāng)前生產(chǎn)線速度(根據(jù)收卷筒轉(zhuǎn)速和卷筒直徑通過(guò)PLC計(jì)算得出),同時(shí)設(shè)定各道拉絲模的孔徑和系統(tǒng)運(yùn)行頻率。

  PLC處理所有邏輯關(guān)系和計(jì)算。以最后一臺(tái)收卷電機(jī)運(yùn)行頻率為基準(zhǔn),從屏上得到各道模的孔徑,再綜合機(jī)械傳動(dòng)比計(jì)算出各卷筒電機(jī)的頻率??紤]成本及四方變頻器便利的的通訊功能,各級(jí)電機(jī)的運(yùn)行頻率信號(hào)無(wú)需D/A模塊輸出模擬量來(lái)控制,直接通過(guò)PLC與變頻器的485通訊口發(fā)送實(shí)時(shí)頻率。變頻器的運(yùn)行及停機(jī)信號(hào)用外部端子由PLC輸出開(kāi)關(guān)量來(lái)控制。

  由于接絲模的變化使各級(jí)卷筒之間的速比發(fā)生變化,這樣就會(huì)影響在加減速過(guò)程中線材的張力。但四方變頻器特有的加減速時(shí)間與聯(lián)動(dòng)比例存在某種對(duì)應(yīng)關(guān)系,所以在停機(jī)和啟動(dòng)運(yùn)行過(guò)程中,無(wú)需如其它品牌變頻器一樣在加速和減速時(shí),其當(dāng)前運(yùn)行頻率要運(yùn)用一定的的斜率使其加速運(yùn)行或減速停機(jī)。在點(diǎn)動(dòng)和爬行時(shí)不用變頻器的點(diǎn)動(dòng)功能而用運(yùn)行信號(hào)控制,這樣就避免了更換拉絲模引起的在系統(tǒng)爬行時(shí)的斷線。

 

  變頻器在PLC給定頻率及運(yùn)行信號(hào)后,通過(guò)傳感器反饋回的0-10V信號(hào)作內(nèi)部PID自調(diào)節(jié),E380系列變頻器通過(guò)帶前饋補(bǔ)償?shù)腜ID控制,可以實(shí)現(xiàn)高度穩(wěn)定的張力控制。系統(tǒng)控制簡(jiǎn)圖如下:

四方變頻器

  4調(diào)試

  各準(zhǔn)備工作完成后就可以調(diào)試,調(diào)試時(shí)按穿線材的順序一級(jí)一級(jí)往下調(diào),前一級(jí)調(diào)好再調(diào)下一級(jí),先手動(dòng)再聯(lián)動(dòng),先低速再高速。

  各汽缸擺臂與傳感器的位置會(huì)因?yàn)闄C(jī)械誤差不同而有所不同,在調(diào)試初期校正好各傳感器位置的最大值和最小值,要對(duì)應(yīng)變頻器反饋通道的最大和最小值,此值在監(jiān)控菜單“D-9”可以看到,合理的數(shù)值對(duì)應(yīng)范圍應(yīng)最大值是100,最小值是0。按傳感器的位置來(lái)設(shè)定PID調(diào)節(jié)的目標(biāo)值,PID根據(jù)目標(biāo)值進(jìn)行自調(diào)整。放卷筒上面有一個(gè)滑輪,在運(yùn)行時(shí)可自行打滑,速度的快慢可以在屏上通過(guò)設(shè)置一個(gè)線速度系數(shù)自由調(diào)節(jié)。整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行是以收卷電機(jī)為基準(zhǔn),所以放卷和收卷變頻器不需要PID功能調(diào)節(jié),可以在通用模式下運(yùn)行。

  整個(gè)系統(tǒng)調(diào)試的關(guān)鍵是在啟動(dòng)、減速停機(jī)和PID調(diào)節(jié)的設(shè)置上,在調(diào)試初期啟動(dòng)和停機(jī)又是重點(diǎn)。

  從以上工藝圖可以看出,張力反饋裝置安裝在卷筒的后面。在最初穿線材到每個(gè)卷筒上,先點(diǎn)動(dòng),調(diào)節(jié)好再與前一級(jí)聯(lián)動(dòng),如果前一級(jí)出現(xiàn)松線的狀況,那可能是前一級(jí)的PID限幅的原因,需把PID限幅適當(dāng)增大(參數(shù)F7.8)。在收卷電機(jī)之前的調(diào)節(jié),因?yàn)槊總€(gè)卷筒電機(jī)都是在PID模式下控制運(yùn)行,如果最后一個(gè)聯(lián)動(dòng)電機(jī)以這種模式下運(yùn)行。運(yùn)行時(shí)卷筒后面會(huì)因?yàn)闆](méi)有線材,使汽缸擺臂在最大位置,反饋信號(hào)影響當(dāng)前電機(jī)的運(yùn)行速度,最終必會(huì)受到PID限幅的限制,而每一級(jí)的聯(lián)動(dòng)比例不同,PID的限幅的幅度也不一樣。這樣可能就會(huì)產(chǎn)生前一級(jí)的松線。根據(jù)此種情況從前一級(jí)到后一級(jí),PID的限幅要慢慢變小。這級(jí)聯(lián)動(dòng)調(diào)好后再往下穿,調(diào)下一級(jí)的點(diǎn)動(dòng),這樣一級(jí)串一級(jí)往下調(diào)節(jié),一直到收卷電機(jī)。

  在聯(lián)動(dòng)控制模式下啟動(dòng)低速運(yùn)行,然后停機(jī),看各卷筒之間停機(jī)后的張力情況,線材太松把相關(guān)聯(lián)后一級(jí)的電機(jī)直流制動(dòng)起始頻率適當(dāng)?shù)牡臏p?。▍?shù)F4.4),線材太緊就查看變頻器內(nèi)部D-9的值,此值為位移傳感器張力反饋值,如果D-9的值大于PID給定值,就有必要把相應(yīng)電機(jī)的直流制動(dòng)起始頻率適當(dāng)提高。每次修改以最少單位進(jìn)行加或減,每次不能更改過(guò)大,通過(guò)多次反復(fù)調(diào)節(jié),直到調(diào)合適為止,停機(jī)時(shí)D-9的值大于10小于PID給定值為好。根據(jù)拉絲機(jī)的工藝從前一級(jí)到后一級(jí),制動(dòng)起始頻率設(shè)置由小到大進(jìn)行設(shè)置。

 

  停機(jī)調(diào)好后啟動(dòng)系統(tǒng)低速運(yùn)行。根據(jù)生產(chǎn)工藝流程,在系統(tǒng)運(yùn)行當(dāng)中線材的振動(dòng)都是后一級(jí)振動(dòng)影響前一級(jí)振動(dòng),PID參數(shù)設(shè)置不合理很容易把這種一級(jí)串一級(jí)擴(kuò)大化,最終就有可能PID調(diào)試跟不上產(chǎn)生斷線。在設(shè)置PID參數(shù)時(shí),P值在1#機(jī)到收卷機(jī)由大變小,I值相反由小到大,D值設(shè)置好以后盡量不要變化。以這種模式設(shè)置的目的就是當(dāng)后一級(jí)發(fā)生振動(dòng)時(shí),必定會(huì)影響前面幾級(jí)的張力穩(wěn)定性,然后通過(guò)前面幾級(jí)一級(jí)一級(jí)逐步減弱直到消除,最后保持整個(gè)系統(tǒng)張力的穩(wěn)定。

  用E380拉絲機(jī)專用變頻器組成的電氣系統(tǒng),運(yùn)行頻率是PLC直接以廣播形式發(fā)送統(tǒng)一頻率到各變頻器,各變頻器的聯(lián)動(dòng)比例,是以收卷電機(jī)為基準(zhǔn),根據(jù)拉絲模的參數(shù)和機(jī)械傳動(dòng)比例,通過(guò)屏送到PLC,由PLC計(jì)算出來(lái),把機(jī)臺(tái)之間的聯(lián)動(dòng)比例發(fā)送各變頻器EEPROM區(qū),聯(lián)動(dòng)比例參數(shù)只有在更換拉絲模時(shí)才更改。運(yùn)行時(shí)E380變頻器根據(jù)聯(lián)動(dòng)比例,內(nèi)部自行調(diào)節(jié)加減速時(shí)間,以保持在加速和減速過(guò)程中恒定的張力而不斷線。各臺(tái)變頻器的加速時(shí)間與減速時(shí)可以完成設(shè)置一樣,加速在15S-50S。減速在10S以內(nèi)。正因?yàn)槿绱怂栽诩訙p速時(shí)間上,克服了一般拉絲機(jī)系統(tǒng)存在加減速時(shí)間過(guò)短,引起的斷線問(wèn)題。

  在調(diào)試初期可以啟動(dòng)變頻器的聯(lián)動(dòng)比例自矯正功能,在低速運(yùn)行時(shí)從各臺(tái)變頻器鍵盤上直接讀取運(yùn)行頻率,最快找到最佳的聯(lián)動(dòng)比例,無(wú)需通過(guò)人為計(jì)算,為調(diào)試節(jié)省時(shí)間。對(duì)變頻器設(shè)置參數(shù)時(shí)要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置,由于機(jī)械的誤差有的參數(shù)可能不盡相同。

  各臺(tái)變頻器主要參數(shù)設(shè)置如下:

功能代碼

放卷

變頻器

1#

變頻器

2#

變頻器

3#

變頻器

 

4#

變頻器

5#

變頻器

 

6#

變頻器

收卷

變頻器

F0.0

 0000

 0001

 0001

0001

 0001

 0001

 0001

 0000

F0.1

   2

   2

   2

  2

   2

  2

   2

   2

F0.4

 0001

 0001

 0001

 0001

 0001

 0001

 0001

 0001

 F0.10

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  40

 F0.11

  10

  10

  10

  10

10

  10

  10

  10

F4.5

   0

   2

  2.1

  2.2

 2.3

  2.4

  2.5

  2.7

F4.6

   1

   1

   1

  1

   1

  1

   1

   1

F4.7

  30

  50

  50

  50

  50

  50

  50

  50

F7.0

  ___

   1

   1

  1

   1

  1

   1

  ___

F7.1

  ___

 0001

 0001

0001

  0001

 0001

  0001

  ___

F7.2

  ___

  0.8 

  0.8

  0.7

  0.7

  0.55

  0.5

  ___

F7.3

  ___

  10

  10

  20

  20

  25

  25

  ___

F7.4

  ___

  20

  20

  25

  35

  40

  50

  ___

F7.8

  ___

  40

  35

  30

  27

  15

  10

  ___

F8.2

  ___

  20

  10

  10

  10

  10

  20

  ___

 F8.11

  ___

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  ___

F9.0

 0015

 0015

 0015

 0015

 0015

 0015

 0015

 0015

F9.1

  7

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

F9.3

 0000

 0000

 0000

 0000

 0000

 0000

 0000

 0000

  5調(diào)試效果

  用四方E380拉絲機(jī)專用變頻器組成的直進(jìn)式拉絲機(jī)電氣系統(tǒng),在調(diào)試完畢優(yōu)化參數(shù)之后。通過(guò)測(cè)試在更換模具后的系統(tǒng)穩(wěn)定性。最后設(shè)備正常生產(chǎn)的線速度比原來(lái)的電氣控制系統(tǒng)提高了三分之一,整個(gè)系統(tǒng)在高速運(yùn)行時(shí)關(guān)鍵的幾個(gè)環(huán)節(jié)(加速、PID調(diào)節(jié)、減速)張力都保持的非常穩(wěn)定,如果機(jī)械設(shè)備再改進(jìn)一些,把普通電機(jī)換成變頻電機(jī)。速度完全可以再往上提。電氣系統(tǒng)的完善也極大的提高了客戶產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

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