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永宏P(guān)LC在兩軸數(shù)控批花機(jī)上的應(yīng)用

時(shí)間:2015-02-28 16:13:30來源:李泳龍

導(dǎo)語:?本文主要闡述了永宏P(guān)LC在兩軸數(shù)控批花機(jī)上的應(yīng)用,該設(shè)備適用于手機(jī)外殼、銘牌、銅鋁制品精密批花加工;通過現(xiàn)場反復(fù)調(diào)試,該設(shè)備的加工精度可以達(dá)到±1um。

摘要:本文主要闡述了永宏P(guān)LC在兩軸數(shù)控批花機(jī)上的應(yīng)用,該設(shè)備適用于手機(jī)外殼、銘牌、銅鋁制品精密批花加工;通過現(xiàn)場反復(fù)調(diào)試,該設(shè)備的加工精度可以達(dá)到±1um。

關(guān)鍵詞:永宏P(guān)LC;數(shù)控;批花機(jī)

1行業(yè)介紹

兩軸數(shù)控批花機(jī)(twoaxisnumericalcontrolofmachine),簡稱數(shù)控批花機(jī)(如圖1-1),主要用于各種各樣的手機(jī)外殼、銘牌、銅鋁制品精密批花加工;該設(shè)備對(duì)加工產(chǎn)品的批花工藝采用的是三段速度批花,比普通的單段速度批花效果更好,幫助客戶很好的實(shí)現(xiàn)了批花效果。

圖1-1兩軸數(shù)控批花機(jī)

2系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

2.1方案背景

兩軸數(shù)控批花機(jī)目前市場上使用的控制系統(tǒng)方案為PLC+HMI或者數(shù)控系統(tǒng);由于數(shù)控系統(tǒng)成本很高,然而永宏經(jīng)濟(jì)型PLC和HMI的性價(jià)比相對(duì)于其他品牌產(chǎn)品較高,所以永宏經(jīng)濟(jì)型PLC和HMI在兩軸數(shù)控批花機(jī)中的應(yīng)用前景很好。兩軸數(shù)控批花機(jī)系統(tǒng)方案如表2-1。

系統(tǒng)方案控制器操作界面

方案1數(shù)控系統(tǒng)

方案2永宏P(guān)LC永宏HMI

方案3臺(tái)達(dá)PLC威綸HMI

方案4信捷PLC威綸HMI

………

表2-1兩軸數(shù)控批花機(jī)系統(tǒng)方案

2.2客戶需求

根據(jù)客戶要求,兩軸數(shù)控批花機(jī)的整體動(dòng)作需要達(dá)到XZ兩軸快速對(duì)刀、X軸慢速進(jìn)刀和XZ兩軸快速退刀,依次循環(huán)。兩軸數(shù)控批花機(jī)具體功能要求如表2-2。

要求1快速對(duì)刀,實(shí)現(xiàn)XZ軸快速對(duì)刀。

要求2慢速進(jìn)刀,實(shí)現(xiàn)X軸慢速進(jìn)刀。

要求3快速退刀,實(shí)現(xiàn)XZ軸快速退刀。

要求4慢速進(jìn)刀時(shí),需要3段速度控制。

要求5對(duì)刀、進(jìn)刀和退刀參數(shù)快捷可調(diào)。

要求6真空吸料,具有異常報(bào)警功能。

要求7主軸電機(jī),具有異常報(bào)警功能。

要求8XZ軸,具有軟行程極限報(bào)警功能。

……

表2-2兩軸數(shù)控批花機(jī)具體功能要求

2.3解決方案

兩軸數(shù)控批花機(jī)主要用于各種各樣的手機(jī)外殼、銘牌、銅鋁制品精密批花加工。根據(jù)動(dòng)作及工藝要求,該方案主要包括系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)和系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì);其中系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)包括硬件(產(chǎn)品)配置、機(jī)械結(jié)構(gòu)和電氣控制等三部分,系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)包括流程控制、I/O配置和程序設(shè)計(jì)等三部分;兩軸數(shù)控批花機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)如表2-3;兩軸數(shù)控批花機(jī)實(shí)物圖如圖2-1。

設(shè)計(jì)參數(shù)實(shí)物效果圖

控制系統(tǒng)永宏P(guān)LC

操作界面永宏HMI

伺服驅(qū)動(dòng)永宏伺服

主軸驅(qū)動(dòng)變頻異步電機(jī)

工作效率2-3sec/pcs

工作精度±1um

工作氣壓0.4MPa-0.6MPa

工作電源220VAC50Hz360W

工作環(huán)境溫度5-40℃

濕度20-90%

表2-3兩軸數(shù)控批花機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)圖2-1兩軸數(shù)控批花機(jī)實(shí)物效果圖

基于上述各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),兩軸數(shù)控批花機(jī)系統(tǒng)方案架構(gòu)如圖2-2;本方案控制系統(tǒng)采用永宏經(jīng)濟(jì)型B1系列PLC控制器,主要控制整體設(shè)備的動(dòng)作流程;伺服系統(tǒng)采用永宏A3伺服驅(qū)動(dòng)器及其電機(jī),主要控制XZ兩軸的對(duì)刀、進(jìn)刀和退刀;主軸電機(jī)采用變頻異步電機(jī),主要控制刀盤的高速旋轉(zhuǎn);上位機(jī)采用永宏經(jīng)濟(jì)型HU系列HMI操作界面,提供操作畫面、參數(shù)畫面、手動(dòng)畫面和廠家設(shè)置畫面,用戶可根據(jù)自身需求進(jìn)行各項(xiàng)操作和參數(shù)設(shè)置。

圖2-2兩軸數(shù)控批花機(jī)系統(tǒng)方案架構(gòu)圖

3系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

3.1硬件配置

兩軸數(shù)控批花機(jī)的系統(tǒng)硬件由永宏B1-24MT2-D24PLC控制器、永宏HU070L-00HMI觸摸屏、永宏A3400W伺服驅(qū)動(dòng)器及其電機(jī)和外圍輸入輸出線路(包括按鈕和指示燈等)組成。兩軸數(shù)控批花機(jī)系統(tǒng)硬件清單如表3-1;兩軸數(shù)控批花機(jī)系統(tǒng)硬件配置如圖3-1。

硬件明細(xì)表硬件配置圖

永宏P(guān)LC1臺(tái)

永宏觸摸屏1臺(tái)

永宏伺服2套

主軸電機(jī)1套

真空吸料閥1套

真空吹氣閥1套

傳感器若干

電氣部件若干

機(jī)械部件若干

表3-1兩軸數(shù)控批花機(jī)硬件明細(xì)表圖3-1兩軸數(shù)控批花機(jī)硬件配置圖

3.2機(jī)械結(jié)構(gòu)

兩軸數(shù)控批花機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)主要由三部分組成:XZ兩軸(對(duì)刀、進(jìn)刀和退刀),主軸電機(jī)(旋轉(zhuǎn)刀盤)和批花平臺(tái)(放置待加工產(chǎn)品)。兩軸數(shù)控批花機(jī)整體結(jié)構(gòu)解析如圖3-2。

圖3-2兩軸數(shù)控批花機(jī)整體結(jié)構(gòu)解析圖

3.3電氣控制

兩軸數(shù)控批花機(jī)的電氣控制采用永宏P(guān)LC作為設(shè)備核心控制單元,實(shí)現(xiàn)對(duì)XZ軸伺服、主軸電機(jī)和氣動(dòng)元件等執(zhí)行單元的控制。兩軸數(shù)控批花機(jī)PLC接線原理如圖3-3,PLC電氣控制柜接線如圖3-4。

圖3-3兩軸數(shù)控批花機(jī)電氣控制原理圖

圖3-4兩軸數(shù)控批花機(jī)電氣控制柜接線圖

4系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

4.1工藝流程

兩軸數(shù)控批花機(jī)的工藝流程主要包括三部分:XZ軸快速對(duì)刀、X軸慢速進(jìn)刀和XZ軸快速退刀,這三個(gè)部分的動(dòng)作為一個(gè)加工周期。兩軸數(shù)控批花機(jī)工藝流程如圖4-1。

圖4-1兩軸數(shù)控批花機(jī)工藝流程圖

4.2控制流程

兩軸數(shù)控批花機(jī)的控制流程如圖4-2。

圖4-2兩軸數(shù)控批花機(jī)控制流程圖

4.3PLCI/O點(diǎn)配置

根據(jù)兩軸數(shù)控批花機(jī)工藝流程和控制流程要求,進(jìn)行了永宏P(guān)LC程序I/O點(diǎn)配置;永宏P(guān)LC輸入點(diǎn)配置如表4-1,輸出點(diǎn)配置表如表4-2。

PLC輸入點(diǎn)配置

編號(hào)批注編號(hào)批注

X0X軸原點(diǎn)感應(yīng)X4啟動(dòng)(按鈕)

X1Z軸原點(diǎn)感應(yīng)X5停止(按鈕)

X2復(fù)位(按鈕)X6X軸伺服報(bào)警

X3手動(dòng)/自動(dòng)(按鈕)X7Z軸伺服報(bào)警

…………

表4-1PLC輸入點(diǎn)配置表

PLC輸出點(diǎn)配置

編號(hào)批注編號(hào)批注

Y0X軸脈沖信號(hào)Y4主軸電機(jī)

Y1X軸方向信號(hào)Y5Z軸方向信號(hào)

Y2Z軸脈沖信號(hào)Y6吹氣

Y3Z軸方向信號(hào)Y7伺服剎車信號(hào)

…………

表4-2PLC輸出點(diǎn)配置表

4.4PLC功能指令應(yīng)用

4.4.1參數(shù)設(shè)置指令

永宏P(guān)LC脈沖輸出的參數(shù)設(shè)置有專門的參數(shù)設(shè)置指令(FUN141),永宏FUN141指令的參數(shù)設(shè)置方式采用表格的形式進(jìn)行參數(shù)編輯。永宏P(guān)LC設(shè)置參數(shù)如表4-3,永宏P(guān)LC設(shè)置參數(shù)程序如圖4-3

永宏P(guān)LC參數(shù)設(shè)置

名稱數(shù)值名稱數(shù)值

每圈脈沖數(shù)1600ps/r起始結(jié)束設(shè)定141Hz

每圈移動(dòng)量22160um/r一般加減速150ms

最高速度設(shè)定200KHz補(bǔ)間加減速200ms

…………

表4-4永宏P(guān)LC設(shè)置參數(shù)表

圖4-3永宏P(guān)LC設(shè)置參數(shù)程序

4.4.2脈沖輸出指令

永宏P(guān)LC脈沖輸出控制有專門的命令設(shè)置指令(FUN140),永宏FUN140指令的命令設(shè)置方式同樣是采用表格的形式進(jìn)行命令編輯;使用永宏脈沖輸出指令可以很好的實(shí)現(xiàn)對(duì)XZ軸的單軸高速定位控制。永宏P(guān)LC脈沖輸出控制程序如圖4-4,永宏P(guān)LC脈沖輸出控制設(shè)置表格如圖4-5。

圖4-4脈沖輸出控制程序圖4-5脈沖輸出控制表格

同時(shí)還可以采用該指令中的衍生指令多段速指令(DRVC),來進(jìn)行X軸的3段速度進(jìn)刀控制;只需要在伺服命令表格上進(jìn)行簡單的編輯之后,便可以實(shí)現(xiàn)3段速度控制;采用3段速度控制來取代傳統(tǒng)的單段速度控制,從而提高了產(chǎn)品的整體質(zhì)量。永宏P(guān)LC3段速度脈沖輸出控制程序如圖4-6,永宏P(guān)LC3段速度脈沖輸出控制設(shè)置表格如圖4-7。

圖4-63段速度控制程序圖4-73段速度控制表格

4.5HMI畫面設(shè)計(jì)

4.5.1功能選擇畫面

兩軸數(shù)控批花機(jī)的功能選擇畫面主要用于操作畫面、參數(shù)畫面、手動(dòng)畫面和廠家設(shè)置畫面的自由切換。兩軸數(shù)控批花機(jī)的功能選擇面如圖4-8。

圖4-8自動(dòng)控制畫面

4.5.2自動(dòng)操作畫面

兩軸數(shù)控批花機(jī)的自動(dòng)控制畫面主要用于顯示生產(chǎn)產(chǎn)量、XZ兩軸當(dāng)前坐標(biāo)和當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)等相關(guān)信息;同時(shí)還可以切換到功能選擇畫面。兩軸數(shù)控批花機(jī)的自動(dòng)操作畫面如圖4-9。

圖4-9自動(dòng)操作畫面

4.5.3手動(dòng)調(diào)試畫面

兩軸數(shù)控批花機(jī)的手動(dòng)調(diào)試畫面主要用于XZ兩軸坐標(biāo)的調(diào)試。兩軸數(shù)控批花機(jī)的XZ軸手動(dòng)調(diào)試畫面如圖4-10。

圖4-10XZ軸手動(dòng)調(diào)試畫面

4.5.4參數(shù)設(shè)置畫面

兩軸數(shù)控批花機(jī)的參數(shù)設(shè)置畫面主要用于XZ兩軸軸坐標(biāo)的設(shè)置和主軸電機(jī)的參數(shù)設(shè)置。兩軸數(shù)控批花機(jī)參數(shù)設(shè)置畫面如圖4-11。

圖4-11參數(shù)設(shè)置畫面

4.5.5廠家設(shè)置畫面

兩軸數(shù)控批花機(jī)的廠家設(shè)置畫面主要用于設(shè)置XZ軸的相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)。兩軸數(shù)控批花機(jī)廠家設(shè)置畫面如圖4-12。

圖4-12廠家設(shè)置畫面

5結(jié)論(實(shí)施結(jié)果)

通過現(xiàn)場調(diào)試,兩軸數(shù)控批花機(jī)的平均加工時(shí)間可以達(dá)到2-3sec/pcs;批花控制精度可以達(dá)到±1um;從而高性價(jià)比的永宏P(guān)LC在兩軸數(shù)控批花機(jī)上得到了很好的應(yīng)用。

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