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基于 KND1000M4II 四軸聯(lián)動控制系統(tǒng)的銑床數(shù)控改造技術

時間:2016-05-03 15:17:03來源:祝戰(zhàn)科 岳雪俠

導語:?XA7140 普通銑床 4 軸數(shù)控化改造的方案及實施過程。首先介紹了設備改造前的狀況,說明改造的必要性和可行性,然后介紹了本次改造的方案,改造中要注意的幾個主要問題。

1普通銑床數(shù)控化改造的基本情況

XA7140普通銑床為床身銑床,水平方向“X、Y軸”為兩個直線移動的坐標軸,垂直方向“Z軸”為主軸箱升降的直線移動坐標軸。原機床共3個直線移動坐標軸和1個主軸。直線軸是普通三相交流異步電機驅動,只進行速度控制,不進行位置控制。主軸是利用變頻器驅動的模擬主軸。為了提高加工能力、加工效率和加工質量,滿足產品(鉆探工具的螺旋面加工)的加工需求,企業(yè)要求對該機床進行改造。圖1是機床改造前的外形。

本次改造3個直線移動坐標軸采用交流伺服驅動方式,按照產品加工要求,再增加一個旋轉軸“A軸”為第四軸,主軸繼續(xù)使用變頻器驅動的模擬主軸方式。增加一個CNC主控制器。根據XA7140銑床原電氣控制部分的情況,結合改造的機床功能要求,電氣改造的思路如下:保留機床原主軸控制部分,即變頻器控制,電機及控制面板等不變,選用一套四軸數(shù)控系統(tǒng)及伺服驅動器控制三個進給軸和一個回轉軸。

2數(shù)控改造的主要內容

改造主要包括的內容:選擇合適的數(shù)控系統(tǒng);選擇合適的伺服驅動裝置;進行電氣控制裝置的電氣設計及電柜制作;進行“X、Y、Z軸”的機械改造設計,并制作相應配件;進行機床“X、Y、Z軸”機械裝調;增加機床第四軸-立臥兩用工作臺;進行機床潤滑,防護,限位等輔助裝置的設計、制作與裝調;通電調試及試加工驗收。

2.1數(shù)控系統(tǒng)的選擇

根據機床的機械狀態(tài)和使用要求,可以選擇的數(shù)控系統(tǒng)有FANUC0i-mateMD系統(tǒng)、西門子802Dsl系統(tǒng)、KND1000M4系統(tǒng)等,這些系統(tǒng)都可在技術上滿足使用要求。但從使用功能、可靠性、價格等各方面來看,各有優(yōu)缺點。

本次改造選用的是KND1000M4II系統(tǒng),相對來說,對于本次擬改造的機床,該系統(tǒng)性能價格比更好一些。表1是這幾款常用數(shù)控系統(tǒng)狀況一覽表。圖2(a)~(d)是這幾款常用的數(shù)控系統(tǒng)的面板。

K1000M4II系統(tǒng)為北京凱恩帝公司新一代數(shù)控鉆、銑及加工中心系統(tǒng)。在國產數(shù)控系統(tǒng)中,無論先進性、可靠性都處于領先水平。該系統(tǒng)采用32位高性能處理器,實現(xiàn)高速、高精度控制,最高速度30m/min;8.4英寸彩色液晶顯示器,同時控制軸數(shù)為4軸。

主要特點為主板采用六層線路板,表貼元件,定制式FPGA,整機工藝結構合理,抗干擾能力強,可靠性高;開放式PLC,提供調試軟件,滿足機床的二次開發(fā)要求;機床面板有標準貼膜按鍵和按鈕鍵兩種選擇,按鈕鍵機床面板上有50個按鍵和50個指示燈,它們的功能用戶可自定義;選配遠程I/O模塊可將數(shù)字接口可擴展512/512點;完善的自診斷功能,內部、外部狀態(tài)實時顯示,出現(xiàn)異常立即報警;高速DNC加工,傳輸速率達到115200BPS;同時配有大容量程序緩存;系統(tǒng)內置640K程序空間,可通過U盤接口擴展程序空間,并可實現(xiàn)U盤DNC加工;豐富的軟件控制功能:宏程序B、剛性攻絲、局部坐標系、機床坐標系、坐標系旋轉、極坐標、比例縮放等。

2.2伺服驅動裝置的選擇

由于混合式步進電機驅動裝置功率及扭矩受限,這樣規(guī)格的銑床(工作臺寬度400mm)改造主要選擇交流伺服驅動裝置。較小規(guī)格的機床可選用混合式步進電機驅動裝置。

在選擇伺服裝置的時候,主要考慮電機的功率、扭矩、轉子慣量等與機床的匹配問題。

銑床控制電機選取的經驗數(shù)據可參見表2。

本次改造的伺服系統(tǒng)選用KND公司生產的交流伺服驅動器及交流伺服電機,根據同類機床類比及相關計算,X、Y軸選用KND公司SD300-50型伺服驅動器及130ST-M15015A型電機,該電機扭矩15N·m,功率2.4kW,電流9A。Z軸是垂直軸,除了機床本身的平衡重錘外,需要有失電制動裝置,電機型號為130ST-M15015AZ,功率與X、Y軸相同。第四軸-立臥兩用工作臺,選用的電機型號是110ST-M06020A,功率1.2kW,扭矩6N·m,電流5.5A,驅動器型號是SD300-30型。

2.3電氣控制部分的設計及電柜制作

根據機床工作要求,系統(tǒng)及控制伺服的要求,設計了機床電氣控制原理圖并制作電氣控制柜,圖3是部分電氣原理圖。

2.4各軸的機械改造設計

2.4各軸的機械改造設計

如果機床原來是數(shù)控機床,機械設計的工作量會較小,只是電機機械接口連接設計。由于本次改造的銑床原來是普通銑床,因此,機械改造設計工作量較大。需要將原來的滑動絲杠換成滾珠絲杠,并斷開原來的傳動鏈,重新設計每個坐標方向的傳動部分。圖5~圖8分別是X軸,Y軸,Z軸的部分機械結構圖。

3機床的機電聯(lián)調

機械裝調完成后,進行電纜連接布線,潤滑及防護等輔助裝置的安裝。有些潤滑油路要和機械部分同時安裝才方便。當機床的機械安裝和電氣連接完成,進行認真的檢查無誤后,可以進行通電調試。

3.1機床的通電調試

調試時先打開電源總開關,依次測量系統(tǒng)380V、220V、24V等各級電壓,逐步合上各級空開。電壓正常后打開面板上的“上電開關”,數(shù)控系統(tǒng)進行自檢,自檢完成后,會出現(xiàn)一些報警,這時需要進行數(shù)控系統(tǒng)相關參數(shù)設置,如伺服驅動器電平信號設定,行程設定等,解除報警。然后進行機床功能試驗:先手動進行X軸、Y軸、Z軸、A軸運行,運行正常后進行各軸回零檢查。測量各軸反向間隙。需要特別說明的是必須進行A軸(回轉分度軸)尾座中心高調整。先在尾架上裝上標準檢驗棒,用百分表調整到兩端一致,表針不動。鎖緊尾座螺釘,打兩個定位錐銷。銷子一般是1:50的錐銷,可自鎖防松。打好銷子后再在機床上檢查表針不動,這樣就可以保證尾架中心與A軸中心在一條軸線上。

3.2測量各軸重復定位精度

百分表固定在移動部件上,表針打在固定件上,先壓表0.5mm左右編程運行機床,退一定距離或角度,再進同樣的距離,反復執(zhí)行,表針的偏移量之差就是該方向的重復定位精度。A軸精度測試時,測出的值需要解三角形,算出角度誤差。經過測試,機床精度符合要求,可以進行試加工。

經過這些工作后,一臺普通銑床就改為了數(shù)控銑床。圖9是XA7140銑床數(shù)控改造完成后的效果圖。

圖9XA7140銑床數(shù)控改造完成效果圖

機床功能正常后,進行了工件的試加工工作,本次試加工主要是鉆探工具的螺旋面加工。將工件夾持在分度頭上,進行對刀操作,啟動程序進行銑削加工。銑削時X、Y軸和A軸同時按程序運動,Z軸進刀。加工完成,經檢查加工精度滿足要求,改造工作完成。圖10是機床試加工中現(xiàn)場圖。

4結語

通過本次改造,使該機床升級成了一臺4軸4聯(lián)動數(shù)控銑床。而且增加了許多新的功能如:主軸點動、剛性攻絲、圖形模擬、手輪驅動、DNC等,使操作變得更加簡單、方便。改造前該設備是一臺普通銑床,功能和精度都較低。本次改造后,使得該設備的功能有了較大提升,精度提高了一個數(shù)量級,電氣故障率很低,穩(wěn)定性顯著提高。

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