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PLC和變頻器在鋅電解行車中的應(yīng)用

時(shí)間:2018-03-06 10:23:56來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:?新鋅電解行車采用plc和變頻器控制,行走方面帶有激光測距儀反饋控制,能精確行走定位。提升方面采用絕對值編碼器定位,抓具能精確停止在目標(biāo)高度,減少了設(shè)備事故,提高了效率。

1引言

老鋅電解行車采用的是簡單的繼電器控制,電機(jī)通過減速機(jī)控制行車的提升及行走,即使通過變頻器控制,也是簡單的速度控制,如果需要在不同的行程中采用不同的速度,分段速度控制起來很困難,而且根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)整速度也極不方便。新鋅電解行車采用plc和變頻器控制,行走方面帶有激光測距儀反饋控制,能精確行走定位。提升方面采用絕對值編碼器定位,抓具能精確停止在目標(biāo)高度,減少了設(shè)備事故,提高了效率。

2鋅電解工藝及生產(chǎn)流程

2.1鋅電解工藝原理

經(jīng)凈化后純凈的硫酸鋅溶液(新液),以鉛、銀合金作陽極,純鋁壓延板作陰極板,在直流電作用下,溶液中帶正電荷的鋅離子在陰極放電沉積,反應(yīng)為:zn2++2e=zn↓(陰極反應(yīng))。而溶液中帶負(fù)電荷的離子在陽極放電析出,主要反應(yīng)為:2oh--2e=h2o+1/2o2↑(陽極反應(yīng))。

硫酸鋅溶液電解沉積總反應(yīng)式為:znso4+h2o+e=zn+h2so4+1/2o2↑

為了得到陰極板上析出的金屬鋅,需要用行車將陰極板吊至剝鋅機(jī)上進(jìn)行剝離。由于生產(chǎn)時(shí),電解槽一直通直流電,行車吊放陰極板必須精確小心。如果陰極板放置在導(dǎo)電棒的位置不好,接觸不良,會(huì)產(chǎn)生火花,導(dǎo)致人員及設(shè)備的損害。為了精確吊放陰極板,行車上裝有一系列的檢測裝置。

2.2生產(chǎn)流程

電解槽上的設(shè)備布局如圖1所示。電解槽共分2列,每列53個(gè)電解槽。行車行走至要出鋅的目標(biāo)槽,然后放下抓具,當(dāng)抓具下降至可以鉤陰極板的位置時(shí)即低位位置,推桿電機(jī)推動(dòng)抓具合鉤,當(dāng)合鉤成功后,提升抓具至高位位置。行車將行走至空閑的剝鋅機(jī)位置,然后下降抓具,放下帶鋅片的陰極板,推桿電機(jī)反向推動(dòng)抓具脫鉤,提升抓具,隨后剝鋅機(jī)開始剝鋅。剝鋅機(jī)每剝完一塊陰極板,鏈條便向前移動(dòng)一步,當(dāng)剝鋅機(jī)剝完所有陰極板的鋅片,陰極板已經(jīng)被移動(dòng)到剝鋅機(jī)的另外一列。另外一列的行車將不帶鋅片的陰極板提取放置在刷洗機(jī)上,進(jìn)行刷洗陰極板,當(dāng)刷洗完陰極板,陰極板又回到原先的一列,這列的行車將刷洗完的陰極板放回剛才出鋅的槽,完成陰極板剝鋅生產(chǎn)的一個(gè)基本流程。例如出第一列鋅的生產(chǎn)流程圖如圖2所示。

3控制系統(tǒng)的組成

plc選用西門子300系列的可編程控制器,傳感器選用倍加福(pepper+fuchs)電磁接近開關(guān)和倍加福激光測距儀,為了精確測量提升高度,系統(tǒng)設(shè)有絕對值編碼器。推桿電機(jī)選用raco電機(jī),行走和提升電機(jī)控制器選用施耐德(schneider)變頻器?,F(xiàn)場總線選用profibus-dp總線,使用et200m擴(kuò)展i/o模塊。因?yàn)樾熊嚞F(xiàn)場離控制室最遠(yuǎn)距離有130米,為了保證長距離通信質(zhì)量,現(xiàn)場儀表與plc之間增加一個(gè)光纖模塊通訊器,現(xiàn)場儀表信號經(jīng)過光纖傳送給plc。其控制系統(tǒng)架構(gòu)圖如圖3所示。

4plc程序設(shè)計(jì)

不論是1號行車還是2號行車,其手動(dòng)操作都是一樣的,主要?jiǎng)幼魇切凶咧恋醢迥繕?biāo)位置,放下抓具到低位,然后推桿電機(jī)合鉤吊陰極板,提升抓具至高位;再行走至放板目標(biāo)位置,下降抓具至低位,然后推桿電機(jī)脫鉤放下陰極板,提升抓具至高位,這樣就完成了吊放板基本操作。

其plc程序設(shè)計(jì)流程圖如圖4所示。

5變頻器與plc通信設(shè)置

為了實(shí)現(xiàn)為變頻器的控制,先進(jìn)行變頻器基本參數(shù)設(shè)置,首先需要設(shè)定電機(jī)的基本參數(shù)并選擇宏。變頻器采用profibus接口通訊卡,實(shí)現(xiàn)與plc通訊,在變頻器1.9通信菜單下設(shè)定通訊的8個(gè)控制字及8個(gè)狀態(tài)字,附表所示。設(shè)置完成后,在plc編程軟件里新建一個(gè)數(shù)據(jù)塊用來存放變頻器的控制字和狀態(tài)字,調(diào)用sfc14和sfc15進(jìn)行讀寫,完成plc與變頻器的通訊,如圖5所示。

6結(jié)束語

plc和變頻器控制的鋅電解行車行走速度與提升速度均采用分段控制,并且在不同區(qū)域設(shè)置不同的限定速度。當(dāng)實(shí)際位置離目標(biāo)距離較遠(yuǎn)時(shí),速度相當(dāng)較快;當(dāng)實(shí)際位置離目標(biāo)位置比較接近時(shí),行車速度為低速。采用plc和變頻器控制的鋅電解行車控制精度方面達(dá)到毫米級別,誤差在1毫米內(nèi)。對生產(chǎn)的操作相對容易,用設(shè)備解決精確停止的問題,減少了安全事故發(fā)生,鋅電解行車極大地提高了生產(chǎn)效率。

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