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基于西門子PLC多軸伺服控制系統(tǒng)設計

時間:2018-10-31 14:01:37來源:徐禹翔, 徐曉光

導語:?:為了滿足工業(yè)現(xiàn)場穩(wěn)定、高精度的運動控制要求,以西門子新型模塊化高性能S7-1200系列PLC和松下A5系列伺服控制器為控制核心,采用與伺服控制器相配套的松下伺服電機,設計了4軸伺服運動控制系統(tǒng),進行了控制系統(tǒng)的整體硬件設計,介紹了系統(tǒng)地址分配和數(shù)據(jù)傳輸、PLC和伺服控制器的接線和伺服參數(shù)設置、相關PLC程序設計、觸摸屏控制界面設計.經(jīng)調(diào)試運行表明:系統(tǒng)運行穩(wěn)定、控制精度高,適用于工業(yè)機械手伺服控制等多種伺服控制場合,具有良好的應用價值.

摘要:為了滿足工業(yè)現(xiàn)場穩(wěn)定、高精度的運動控制要求,以西門子新型模塊化高性能S7-1200系列PLC和松下A5系列伺服控制器為控制核心,采用與伺服控制器相配套的松下伺服電機,設計了4軸伺服運動控制系統(tǒng),進行了控制系統(tǒng)的整體硬件設計,介紹了系統(tǒng)地址分配和數(shù)據(jù)傳輸、PLC和伺服控制器的接線和伺服參數(shù)設置、相關PLC程序設計、觸摸屏控制界面設計.經(jīng)調(diào)試運行表明:系統(tǒng)運行穩(wěn)定、控制精度高,適用于工業(yè)機械手伺服控制等多種伺服控制場合,具有良好的應用價值.

1、前言

現(xiàn)代工業(yè)對于控制系統(tǒng)的響應時間、響應速度、穩(wěn)定性等性能指標的要求越來越高.根據(jù)實際項目設計需要,選擇了西門子PLC、松下伺服電機及伺服控制器等集成4軸伺服控制系統(tǒng),將PLC技術、伺服控制的優(yōu)勢有機結合起來,使運動性能達到更好的水平.在由傳動制造逐漸轉向智能制造的今天,多軸伺服的應用將越來越重要,因此該系統(tǒng)有良好的應用價值.

2、伺服控制系統(tǒng)的結構設計

2.1控制方案的硬件選擇

控制系統(tǒng)的應用對象為四自由度的龍門式堆焊機,采用模塊化PLC+伺服控制器進行運動控制.該方案在系統(tǒng)的響應時間和控制精度、實時性、同步性能等方面不如專用控制器,但性價比高,適合定位間隔頻率和同步性要求一般的場合.根據(jù)項目實際的系統(tǒng)要求,定位間隔時間為幾十毫秒,同步要求不高,采用該方案滿足系統(tǒng)的需要,性價比較高.

2.2西門子S7-1200多軸伺服系統(tǒng)的組成

系統(tǒng)硬件部分選型:CPU1214CDC/DC/DC;西門子KIP1000Basic觸摸屏;松下MHMJ022G1V交流伺服電機,額定輸出功率200W,額定轉速3000r/m,額定電壓單相/三相200V,配20bit增量式編碼器;伺服驅動器選用松下MB-DK2510E全數(shù)字交流伺服驅動器.一臺1214CDC/DC/DCCPU集成了4路脈沖輸出接口,能夠控制四個伺服控制器以達到控制四臺伺服電機的目的,實現(xiàn)4個軸的精確定位,并實現(xiàn)多個電機的同時工作和同時停止.采用西門子SIMATICKIP1000Basic觸摸屏作為上位機,實現(xiàn)對伺服系統(tǒng)運行狀態(tài)的實時監(jiān)控.S7-1200在運動控制中使用了軸的概念,通過對軸的組態(tài),包括硬件接口、位置定義、動態(tài)特性、機械特性等,與相關的指令塊(符合PLCopen規(guī)范)組合使用,通過對軸的組態(tài)可實現(xiàn)絕對位置、相對位置、點動、轉速控制及自動尋找參考點的功能.CPU輸出脈沖、向信號至ServoDrive,伺服驅動器再將該信號處理后輸出到伺服電機,控制電機加減速、移動到指定位置;編碼器信號輸入到伺服驅動器形成半閉環(huán)控制,用于計算速度與當前位置;用PLC內(nèi)部的高速計數(shù)器測量CPU上的脈沖輸出,計算速度與位置.

2.3軟件平臺

需要用到的相關軟件平臺:TIAPortalV13、PANATERMV5.0Manual.TIAPortal是西門子公司開發(fā)的高集成度工業(yè)組態(tài)軟件,提供了直觀易用的編輯器,可支持西門子系列PLC編程.此外還為硬件配置,網(wǎng)絡配置、診斷等提供了通用的工程組態(tài)框架.PANATERMV5.0Manual是松下A5伺服驅動器專用的伺服參數(shù)配置軟件,能夠實現(xiàn)伺服參數(shù)的快速設置,有效縮短了伺服系統(tǒng)的開發(fā)周期.

3、系統(tǒng)的地址分配及接線圖

系統(tǒng)為四軸伺服驅動設計,下面以一個軸為例介紹PLC控制器,伺服驅動器以及伺服電機的地址分配與連線.1214CDC/DC/DC模塊為晶體管輸出,CPU模塊本體集成了一個PROFITNET以太網(wǎng)接口,用于編程、HMI和PLC之間通信.該CPU固件版本為V4.0,集成輸出點Q0.0~Q1.1均可作為PTO脈沖串輸出和方向信號的輸出點,可在博圖組態(tài)軟件中自由組態(tài)確定脈沖串輸出點和方向信號輸出點.組態(tài)定義Q0.0為高速脈沖輸出連接至伺服驅動器X4-3引腳,在PTO輸出模式下,Q0.0能提供高達100kHZ的脈沖.Q0.1連接至伺服驅動器X4-5引腳,控制脈沖方向.組態(tài)定義Q0.2為伺服ON輸入連接到X4-SRV-ON引腳,使能伺服驅動器.PLC的Q0.3連接至伺服驅動器X4-A-CLR,作為報警清除輸入.伺服驅動器的引腳S-RDY+接至I0.0,給PLC提供伺服準備就緒信號.

伺服驅動器的INP+接口給CPU提供定位結束信號,I0.1輸入點接收到信號后,CPU停止脈沖輸出,定位作業(yè)結束.其他信號的地址分配,如輸入?yún)⒖键c開關、位置監(jiān)視開關(硬和軟件限位開關)等根據(jù)PLCI/O點和伺服驅動器X4接口定義進行配置,在此不一一列出.

4、系統(tǒng)軟件設計

4.1PLC軸工藝對象組態(tài)

博圖組態(tài)軟件中定義的“軸”工藝對象從用戶程序中收到運動控制命令,在運行時執(zhí)行并監(jiān)視執(zhí)行狀態(tài),起到用戶程序與驅動接口的作用.“驅動”表示伺服驅動加脈沖接口轉換器的機電單元.驅動是由PU產(chǎn)生脈沖對“軸”工藝對象操作進行控制的.S7-1200系列CPU在運動控制中必須要對工藝對象進行組態(tài)才能應用運動控制指令塊,其主要包括:

(1)參數(shù)組態(tài):定義了軸的工程單位,如脈沖數(shù)/秒,轉/分鐘),軟硬件限位,啟動/停止速度,參考點等.

(2)控制面板:用于調(diào)試驅動設備,測試軸和驅動功能.允許用戶在手動方式下實現(xiàn)參考點定位、絕對位置、相對位置、點動等功能.

(3)診斷面板:在線方式查看,用于顯示軸的關鍵狀態(tài)和錯誤消息.

4.2伺服參數(shù)的設置

系統(tǒng)涉及的主要伺服參數(shù)設置值如下表1所示.

(1)項目中伺服電機主要用于精確的定位控制,因而采用位置控制模式P.

(2)根據(jù)CPU與伺服的交互I/O信號的連接方式,參考伺服驅動器用戶手冊,確定輸入輸出參數(shù)的設定值.

(4)依據(jù)位置控制精度來確定脈沖數(shù)和電子齒輪比.4.3PLC程序設計1200CPU運動控制指令塊包括:MC_Power系統(tǒng)使能指令塊、MC_Reset錯誤確認指令塊、MC_Home回參考點/設置參考點指令塊等,足以滿足項目的運動控制要求.使用功能塊編寫程序,能夠大大縮短項目程序的開發(fā)周期.

表1MinasA5系列伺服參數(shù)設置

4.3.1程序達成的功能

具備伺服故障檢測功能、伺服復位功能、伺服停止功能、伺服調(diào)試功能、伺服自動運行功能、伺服手動控制功能、伺服電機位置顯示功能等.

4.3.2程序設計

程序結構框圖如圖3所示.主要實現(xiàn)伺服的手、自動運行;伺服故障處理,即當伺服出現(xiàn)故障時能夠及時的取消全部運動動作,停止所有伺服;伺服故障取消后,重新尋原點和機械回零等操作.

5、人機界面設計

SIMATICHMI通過TIAPortal軟件進行畫面設計.依據(jù)系統(tǒng)的控制要求,將伺服控制顯示畫面布置如圖1所示.人機界面主要功能按鍵有:“參數(shù)設置”用來設置伺服運行的速度、位移量等;“伺服準備完成”表示伺服尋原點完成;“復位成功”表示機械回原點完成;“手動自動”表示手動調(diào)試和自動調(diào)試切換按鈕;“參數(shù)設置”用來對伺服運行的相關參數(shù)如速度、位移量等進行設置.將HMI畫面上的按鈕、指示燈等元件變量與PLC中的變量關聯(lián),最后下載到CPU中,即完成人機界面的組態(tài)編程.'

圖1伺服調(diào)試顯示畫面

6、結論

采用S7-1200CPU+西門子HMI+松下伺服驅動器的方案來實現(xiàn)多軸運動控制,能夠輕松實現(xiàn)多軸的準同步運行,經(jīng)測試運行證明該系統(tǒng)結構合理,有較高的性價比,伺服定位精度高,可以針對不同的應用場合,做相應的調(diào)整即可快速使用.

 

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