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基于PROFIBUS-DP的鋼鐵造型生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

時(shí)間:2008-08-08 10:00:00來(lái)源:ronggang

導(dǎo)語(yǔ):?介紹了某鋼鐵廠造型生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)技術(shù)改造方案,本系統(tǒng)采用PROFIBUS-DP過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)實(shí)現(xiàn)主站與從站的數(shù)據(jù)交換和分布式控制功能,通過(guò)上位機(jī)進(jìn)行集中控制,完成可視化人機(jī)操作界面、通信、聯(lián)網(wǎng)等功能
摘 要:介紹了某鋼鐵廠造型生產(chǎn)線PLC控制系統(tǒng)技術(shù)改造方案,本系統(tǒng)采用PROFIBUS-DP過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)實(shí)現(xiàn)主站與從站的數(shù)據(jù)交換和分布式控制功能,通過(guò)上位機(jī)進(jìn)行集中控制,完成可視化人機(jī)操作界面、通信、聯(lián)網(wǎng)等功能。該方案適用于其它工業(yè)控制系統(tǒng)。 關(guān)鍵詞:PROFIBUS-DP;造型生產(chǎn)線;PLC 1 前言   某鋼鐵廠造型生產(chǎn)線一直以來(lái)使用美國(guó)TEXAS INSTRUMENTS 公司的MEDEL 560 PLC系統(tǒng),采用模擬盤操作顯示(系統(tǒng)框圖見圖1)。由于該系統(tǒng)為上世紀(jì)80年代的產(chǎn)品,已經(jīng)嚴(yán)重老化,沒有備件更新。因此,生產(chǎn)線急需進(jìn)行改造。 [align=center] 圖1、系統(tǒng)框圖[/align]   根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,擬設(shè)計(jì)一套控制系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行控制。新系統(tǒng)要求有數(shù)據(jù)采集和存儲(chǔ)、流程顯示及控制、連鎖、報(bào)警報(bào)表, 安全維護(hù)等功能。而且穩(wěn)定可靠,監(jiān)控畫面符合操作習(xí)慣。 2 現(xiàn)場(chǎng)總線選擇   在現(xiàn)場(chǎng)總線領(lǐng)域內(nèi),近十年來(lái),世界上出現(xiàn)了多種有影響的現(xiàn)場(chǎng)總線.現(xiàn)已成為德國(guó)和歐洲標(biāo)準(zhǔn)的PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線,是一種開放的、不依賴于生產(chǎn)廠家的通信系統(tǒng),是一種比較成熟的總線.   此造型生產(chǎn)線系統(tǒng)工藝復(fù)雜,I/O點(diǎn)較多且位置分散,其中數(shù)字I/O信號(hào)184點(diǎn),模擬信號(hào)64路,這些信號(hào)分布在整個(gè)車間,控制并監(jiān)測(cè)著每部機(jī)器的正常運(yùn)行。基于上述原因,我們?cè)诖松a(chǎn)線技術(shù)改造工程中采用了PROFIBUS-DP過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù), 實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程的通信、分布式控制、上位機(jī)的集中監(jiān)控及可視化等功能. 3 PLC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)   PLC選型根據(jù)通用性、標(biāo)準(zhǔn)性、可靠性等原則,并考慮高的性能價(jià)格比,故新建系統(tǒng)采用德國(guó)SIEMENS S7-400 PLC作為數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng),上位機(jī)采用WINCC5.0作為組態(tài)軟件。   SIEMENS 公司是國(guó)際上知名的大公司,其PLC系統(tǒng)成熟、性能穩(wěn)定、價(jià)格適中、備件方便,是一款性能價(jià)格比比較高的PLC系統(tǒng)。SIEMENS S7-400 PLC系統(tǒng)采用工業(yè)PROFIBUS 局域網(wǎng)形式,結(jié)構(gòu)安全、穩(wěn)定、可靠、可擴(kuò)充性強(qiáng)。本設(shè)計(jì)考慮PLC和擴(kuò)展單元之間PROFIBUS連接,PLC和總站之間使用ETHERNET連接。這樣的設(shè)計(jì)使得PLC系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立,而操作站與其他網(wǎng)絡(luò)的連接較為靈活。   3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)   控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。 [align=center] 圖2 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖[/align]   系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分為二層,即下層控制網(wǎng)和上層管理網(wǎng)。   下層控制網(wǎng)采用雙芯屏敝電纜,適合PROFIBUS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),滿足現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的采集、處理和控制器的通訊,為PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)通訊網(wǎng)。   上層管理網(wǎng)分為TCP/IP協(xié)議的管理以太網(wǎng),通過(guò)OS站、ES站上的網(wǎng)卡連接,主要實(shí)現(xiàn)工程師和操作員站之間文件管理。   3.2軟件及組態(tài)設(shè)計(jì)   操作員站OS和工程師站ES均采用微軟中文版WINDOWS 2000和Internet explorer 6.0,使得除工程師組態(tài)以外的所有信息、界面均實(shí)現(xiàn)漢化。   操作員站另加載了SIMATIC WINCC RT 64K Tags、 NET Profibus-S7、PDM等監(jiān)控軟件。   硬件組態(tài)也是一種圖形化的組態(tài)方式,十分方便。對(duì)某一過(guò)程站而言,實(shí)際帶有若干ET200遠(yuǎn)程 I/O,組態(tài)畫面中,就在該過(guò)程站后的PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)線上拖放幾個(gè)IM153模塊形成幾個(gè)ET200遠(yuǎn)程I/O接點(diǎn)(本系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際需要選用7個(gè)從站)。硬件組態(tài)中的所有模塊,都可以從S7提供的元件庫(kù)中找到相應(yīng)型號(hào)、定貨號(hào)的模塊,將其拖放至與實(shí)際安裝相對(duì)應(yīng)的位置即可。   硬件組態(tài)配置完成后,下載到相應(yīng)的過(guò)程控制站。這樣,就使得實(shí)際硬件安裝模件和硬件組態(tài)相一致,從而,I/O模塊上的每一點(diǎn)的點(diǎn)號(hào)地址就得以確定。   系統(tǒng)欲留網(wǎng)絡(luò)接口可以同公司局域網(wǎng)連接,相關(guān)信息畫面通過(guò)IE瀏覽的方式在局域網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)信息共享,為管理層提供必要的信息。 4 上位機(jī)及組態(tài)軟件選型與設(shè)計(jì)   上位機(jī)選用DELL計(jì)算機(jī),DELL 21"平面直角CRT并配打印機(jī)。組態(tài)軟件選用 SIMATIC 公司W(wǎng)inCC5.0組態(tài)軟件。   主站部分主要軟件流程圖如3所示。 [align=center] 圖3 主站軟件流程圖[/align]   系統(tǒng)主要特性為:   ⑴圖形用戶界面(GUI)   WinCC5.0允許用戶使用易于理解和配置的工具為他們的應(yīng)用程序快速開發(fā)定制的屏幕。   ⑵分布式的歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)   分布式的歷史趨勢(shì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)允許用戶動(dòng)態(tài)地為趨勢(shì)圖的每支筆指定不同的歷史文件數(shù)據(jù)源。這種特性允許操作員在同一   個(gè)趨勢(shì)圖中查看本地WINCC的歷史數(shù)據(jù)和SQL Server的歷史數(shù)據(jù)。  ?、莿?dòng)態(tài)引用地址   用戶可以更改對(duì)數(shù)據(jù)源的引用,以便使用同一個(gè)標(biāo)記名稱定位多個(gè)數(shù)據(jù)源。   以PC機(jī)為基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)的操作系統(tǒng);可選不同容量規(guī)模;所有SCADA功能(開放的系統(tǒng)內(nèi)核):圖形系統(tǒng),報(bào)警信息系統(tǒng),變量存檔,用戶檔案庫(kù),報(bào)表系標(biāo)準(zhǔn)接口,編程接口;各種PLC系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)軟件。該軟件全面開放,易于學(xué)習(xí)、使用,利于開發(fā)應(yīng)用、維護(hù)管理。 5 結(jié)束語(yǔ)   經(jīng)實(shí)踐證明,采用PROFIBUS-DP和Ethernet組建的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)控制管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了分布式控制,可大大降低現(xiàn)場(chǎng)連接工作量和費(fèi)用,提高信號(hào)的傳輸精度與靈活性。采用SIEMENS S7-400 PLC以及WinCC5.0實(shí)現(xiàn)了控制手段的更新和控制效率的提高,使人機(jī)交互可視化以及生產(chǎn)管理與控制的一體化,給系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和設(shè)備維護(hù)帶來(lái)方便。 參考文獻(xiàn):   【1】陽(yáng)憲惠. 現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)及其應(yīng)用.北京:清華大學(xué)出版社,1999   【2】鄭晟.現(xiàn)代可編程控制器原理與應(yīng)用.北京:科學(xué)出版社,1999

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