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基于機器視覺的擠壓機調(diào)速系統(tǒng)

時間:2008-08-26 10:14:00來源:fenghy

導語:?機器視覺系統(tǒng)是指通過機器視覺產(chǎn)品(即圖像攝取裝置,分CMOS和CCD兩種)將被攝取目標轉(zhuǎn)換成圖像信號
1.引言 機器視覺系統(tǒng)是指通過機器視覺產(chǎn)品(即圖像攝取裝置,分CMOS和CCD兩種)將被攝取目標轉(zhuǎn)換成圖像信號,傳送給專用的圖像處理系統(tǒng),根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息,轉(zhuǎn)變成數(shù)字化信號;圖像系統(tǒng)對這些信號進行各種運算來抽取目標的特征,進而根據(jù)判別的結(jié)果來控制現(xiàn)場的設(shè)備動作。機器視覺自起步發(fā)展到現(xiàn)在,已有15年的發(fā)展歷史。應該說機器視覺作為一種應用系統(tǒng),其功能特點是隨著工業(yè)自動化的發(fā)展而逐漸完善和發(fā)展的。在歐美,機器視覺在工業(yè)上得到了廣泛的應用。目前在我國隨著配套基礎(chǔ)建設(shè)的完善,技術(shù)、資金的積累,各行各業(yè)對采用圖像和機器視覺技術(shù)的工業(yè)自動化、智能化需求開始廣泛出現(xiàn)。 株洲硬質(zhì)合金集團有限公司型材廠是目前國內(nèi)最大的棒材生產(chǎn)基地。其引進的山特維克的擠壓機(D-120/250)可以擠壓多種棒材:0.5mm、1mm的棒材,雙孔1mm、雙孔1.5mm、雙孔2mm棒材,7×2.0、6×2.5、6×0.4、5.5×0.5管材,3×10、1.5×4扁材等。其調(diào)速系統(tǒng)的性能對棒材的質(zhì)量影響至關(guān)重要,如其調(diào)速效果不好,很容易拉斷或者堆積棒材。北京和利時電機應用機器視覺和基于伺服電機的運動系統(tǒng)對擠壓機的調(diào)速系統(tǒng)進行了改造,大大提高了調(diào)速系統(tǒng)的性能,從而提升了工廠的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。 2.硬件簡介 系統(tǒng)硬件配置的原則如下: ·調(diào)速系統(tǒng)的靈敏性必須高、調(diào)速范圍寬。 ·操作簡單、可靠。 ·便于系統(tǒng)升級、擴展。 ·緊急情況下,具有自保護功能。 ·性能價格比高。 基于以上整體考慮,系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要包括:精度為亞象素級的嵌入式圖像處理系統(tǒng)、具有很好的快速響應的交流伺服電機系統(tǒng)、編程靈活升級方便的PLC控制系統(tǒng)、方便地查看修改系統(tǒng)參數(shù)的工業(yè)觸摸屏、過壓過流保護系統(tǒng)。
3.軟件部分 3.1控制原理 下面給出調(diào)速系統(tǒng)示意圖,如圖2所示。
調(diào)速系統(tǒng)的主要目的:將擠出的棒材穩(wěn)定在一定的區(qū)域,如圖2所示,也就是將圖像處理器檢測到的棒材邊緣點控制在平衡區(qū)內(nèi)。這樣棒材才可以正常擠出,不被拉斷、產(chǎn)生堆料。同時還可以保證擠出棒材的均勻度。 擠壓機的擠壓速度跟液壓部分強弱、它所裝料的多少、料的質(zhì)量以及棒材粗細都有很大關(guān)系,很難建立線性模型,簡單的PID控制很難得到較好的控制效果。面對實際情況,我們采用了三種控制手段來調(diào)節(jié)擠壓機的擠壓速度:對擠壓機進行模糊建模、微分控制環(huán)節(jié)和平衡區(qū)控制。 首先,通過對擠壓機的現(xiàn)場調(diào)速試驗,我們總結(jié)出了它的模糊模型――拋物線模型。越接近理想位置速度調(diào)節(jié)量越少,越遠離理想位置速度調(diào)節(jié)量越大,而且速度調(diào)節(jié)量跟與理想位置的差距為乘冪關(guān)系,如圖3所示。
接下來,我們在現(xiàn)場的試驗中發(fā)現(xiàn),遇到突發(fā)情況,速度會發(fā)生急劇變化,嚴重影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,我們加入了微分環(huán)節(jié)提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。比如,由于液壓系統(tǒng)的原因擠壓速度突然變快,這時系統(tǒng)要求加速,但是根據(jù)它的拋物線模型給它加速遠遠滿足不了系統(tǒng)需求,這時系統(tǒng)就會產(chǎn)生堆料,我們加入了微分環(huán)節(jié),預測了這種情況,會采取給系統(tǒng)成倍加速,從而改善了系統(tǒng)的靈敏性,滿足了要求。 最后,我們采用了平衡區(qū)控制。我們規(guī)定在理想位置附近的一定范圍內(nèi)為平衡區(qū),認為這時的系統(tǒng)滿足了控制要求。當棒材從加速區(qū)或者減速區(qū)進入平衡區(qū)時,我們根據(jù)邊緣位置的變化量來反向調(diào)節(jié)速度。這樣可以起到緩沖效果,使得棒材可以在最短的時間內(nèi)停留在平衡區(qū)內(nèi)。比如,當邊緣點在平衡區(qū)上界(參加圖2),調(diào)速系統(tǒng)會減小速度使得棒材邊緣點下降,當它進入平衡區(qū)時,平衡區(qū)控制開始起作用,邊緣位置下降,我們根據(jù)邊緣位置變化量增加速度值(我們這里的具體情況是邊緣位置下降,變化量為負值;邊緣位置上升,變化量為正值值。同時變化量的大小可以反映位置變化的距離程度),這樣防止了速度降的太快沖過平衡區(qū),從而引起系統(tǒng)的震蕩。 3.2總體設(shè)計 本系統(tǒng)的主要功能是:跟隨擠壓機的擠壓速度,從而保證擠壓機的正常運行。軟件設(shè)計分為三大塊:1.機器視覺部分,即通過圖像處理器得到被擠出棒材的位置信息。2.PLC控制部分,根據(jù)3.1節(jié)的控制原理編寫控制程序。3.觸摸屏部分,讓用戶方便地查看、修改系統(tǒng)的參數(shù),監(jiān)控系統(tǒng)的運行。 3.3視覺部分軟件設(shè)計 如圖2所示,使用圖像軟件查找灰度邊緣的功能,得到擠出棒材的位置。將得到的位置量(數(shù)字量)通過串口,利用串行通訊的方式,以波特率115200bps的傳送速度傳送給PLC。 3.4PLC的軟件設(shè)計 PLC的軟件設(shè)計分為兩大塊:手動模式和自動模式。手動模式,調(diào)速系統(tǒng)人工來操作,不受3.1節(jié)講的控制律影響,通過觸摸屏修改速度參數(shù),從而改變運行速度。自動模式,調(diào)速系統(tǒng)根據(jù)3.1節(jié)講的控制原理來調(diào)節(jié)速度。自動模式和手動模式之間可以自由切換。 3.5觸摸屏的界面設(shè)計
如圖4所示,界面設(shè)計包括四大塊:手動、自動、參數(shù)查看、報警。 手動:手動模式的界面。當使用手動模式時,此界面可以顯示系統(tǒng)運行的情況,并且可以設(shè)定系統(tǒng)的運行速度。 自動:自動模式的界面。當使用自動模式時,此界面可以顯示系統(tǒng)運行的情況,并且可以修改自動控制律的控制參數(shù)。 參數(shù)查看:可以查看系統(tǒng)運行的各個參數(shù)值。 報警:當系統(tǒng)運行不正常時,給出報警信息,同時還可以在線清除一些故障。 4.結(jié)論 此系統(tǒng)實現(xiàn)了運動與視覺的完美結(jié)合,在株洲硬質(zhì)合金集團有限公司型材廠進行了調(diào)試和運行,現(xiàn)場運行穩(wěn)定、操作簡單、速度控制達到了實際生產(chǎn)的性能。

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