技術頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動網 > 技術頻道 > 故障維修 > 降低電機測功機試驗故障率,找出電機軸振動大的原因及解決措施

降低電機測功機試驗故障率,找出電機軸振動大的原因及解決措施

時間:2021-05-13 11:32:11來源:中國傳動網

導語:?目前,市售的電機測功機都需要為被測電機額外配備工裝——電機軸,由第三方加工的電機軸的穩(wěn)定性往往還達不到用戶的預期。在更換新的電機軸后,往往會出現(xiàn)振動大的現(xiàn)象。

1、前言

隨著新能源汽車的發(fā)展,市場對于電驅系統(tǒng)產品質量的要求越來越高[1-3],電機測功機作為電驅系統(tǒng)測試的重要設備,其運行的穩(wěn)定性對于測試驗證工作至關重要。目前,市售的電機測功機都需要為被測電機額外配備工裝——電機軸,由第三方加工的電機軸的穩(wěn)定性往往還達不到用戶的預期。在更換新的電機軸后,往往會出現(xiàn)振動大的現(xiàn)象。

為了弄清電機軸振動大的原因并找出解決措施,本文從電機測功機的測試環(huán)境和測試過程等實處著手進行了細致地分析研究,期望能夠以此針對性地提出一些對策,降低由電機軸振動大引起的電機測功機試驗故障率。

2、現(xiàn)狀調查并確定目標

針對電機測功機設備故障的狀況,進行了長時間的現(xiàn)場跟蹤調查,并進行匯總分析,具體數(shù)據如圖1所示。

 電機.jpg

由圖1可知,軸振動大在所有故障中所占比例最大。試驗發(fā)現(xiàn)正常測功機軸振動傳感器數(shù)值穩(wěn)定保持在0.1-0.3mm/s之間,當測功機試驗振動值超過0.3并繼續(xù)增長達到一定的振動值時就會報軸振動大故障。軸振動大故障不僅會影響真實試驗的數(shù)據,還會耽誤試驗的進度,對設備造成損耗。

深度觀察發(fā)現(xiàn)電機測功機軸振動大故障發(fā)生的原因比較集中,主要包括以下5點:1)電機軸花鍵齒形磨損嚴重;2)電機軸花鍵齒形加工不良;3)電機軸未做動平衡;4)軸承長時間未加潤滑脂;5)測功機連接內花鍵質量不良。

3、電機軸振動大的原因分析及確認

3.1電機軸花鍵齒形磨損嚴重

電機與電機軸的主要連接部位為電機軸花鍵,其中電機一側為內花鍵,且由于電機為被測件,其內花鍵質量可受到嚴格把控;電機測功機一側也是內花鍵,同樣,為滿足長期大量的測試需求,其質量在出廠時同樣受到嚴格把控。而作為連接電機(被測件)與電機測功機(測試設備)的工裝——電機軸,兩頭則為外花鍵,其尺寸、材質及精度,往往需要根據不同電機(被測件)進行選擇及加工。不同供應商加工的電機軸,其質量會有較大差異。

 電機.jpg

在高轉速或大扭矩的測試過程中,由于選材或者加工不當,電機軸花鍵極容易磨損。電機軸花鍵齒形磨損(圖2)導致電機軸與電機以及測功機內花鍵嚙合不良,在高速運轉時產生激振力,從而導致振動偏大;更嚴重的情況下會造成花鍵軸斷裂,損壞被測電機或者測試設備,防護不到位的情況下,甚至危及操作人員的人身安全。

3.2電機軸花鍵齒形加工不良

作為連接電機(被測件)與電機測功機(測試設備)的工裝,電機軸的質量極為關鍵,由其是與電機和測功機連接的部位——花鍵,其質量要求更高。但目前國內加工此工裝的供應商水平參差不齊,部分供應商加工出來的工裝尺寸、精度達不到要求,或者選用的原材料不符合要求,或者沒有經過熱處理的工藝。有些供應商根本沒有熱處理的意識,有些供應商甚至沒有熱處理的能力。

 電機.jpg

種種原因導致電機軸加工不良(圖3右),同時在運輸過程中由于防護不當,有可能產生摩擦、碰撞,導致花鍵上有凹坑、劃痕或者花鍵齒形不良等情況。這些都會引起其與電機或測功機內花鍵配合不良,在高速運轉過程中會產生激振力,導致振動偏大;同樣有可能造成花鍵軸斷裂,損壞被測電機或者測試設備,甚至危及操作人員的人身安全。

3.3電機軸未做動平衡

電機軸在這里是典型的回轉體,在理想的情況下回轉體旋轉與不旋轉時,對軸承產生的壓力是一樣的,這樣的回轉體是平衡的回轉體。由于不同供應商加工出來的花鍵軸,有可能存在材質不均勻、毛坯缺陷、加工誤差等情況,使得花鍵軸在旋轉時,其上每個微小質點產生的離心慣性力不能相互抵消,離心慣性力作用到被測電機及測試設備上,引起振動,產生了噪音,加速花鍵軸的磨損,縮短了機械壽命,嚴重時可能造成破壞性事故。因此,必須對電機軸進行平衡,使其達到允許的平衡精度等級,或使因此產生的機械振動幅度控制在允許的范圍內。

 電機.jpg

在電機軸表面增加鉆孔做去重動平衡,可以減輕電機軸在高速運轉時的振動(圖4左)。如果沒有做動平衡,電機軸在轉動的時候由于存在質量偏心產生激振力,在做試驗過程中高速轉動會導致振動大,致使電機測功機臺架振動傳感器報故障(圖4右),甚至造成更嚴重后果。

4、電機軸振動大的解決措施對策

經過上述觀察和原因分析,針對性地提出了如下表1的對應措施。措施實施之后再次進行試驗,發(fā)現(xiàn)設備故障比例明顯下降,由原來的82%降到33.33%,證明措施有效。

5、結束語

本文針對電機測功機電機軸振動大的問題,開展了細致地調查和現(xiàn)場試驗活動,成功找出了電機測功機電機軸振動大故障的主要原因,并制定了有效地措施,降低了電機測功機的設備故障率。

標簽: 電機

點贊

分享到:

上一篇:圖爾克 | 分布式自動化在藥品...

下一篇:三菱重工和三菱電機的空調那...

中國傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:中國傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(www.treenowplaneincome.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網或業(yè)內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。

網站簡介|會員服務|聯(lián)系方式|幫助信息|版權信息|網站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

中國傳動網-工業(yè)自動化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網+”創(chuàng)新服務平臺

網站客服服務咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2024 ,All Rights Reserved 版權所有 粵ICP備 14004826號 | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報中心 | 粵公網安備 44030402000946號