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PLC在鍋爐控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

時間:2008-12-29 14:09:26來源:dujing

導語:?本文在分析鍋爐原控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,提出了應(yīng)用可編程控制器 (PLC)控制的改造方案,給出了系統(tǒng)硬件的構(gòu)成,通過PLC實現(xiàn)了鍋爐的各種控制調(diào)節(jié)功能
摘 要:本文在分析鍋爐原控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,提出了應(yīng)用可編程控制器 (PLC)控制的改造方案,給出了系統(tǒng)硬件的構(gòu)成,通過PLC實現(xiàn)了鍋爐的各種控制調(diào)節(jié)功能。 關(guān)鍵詞:鍋爐控制;可編程控制器;變頻器;節(jié)能 某橡膠廠兩臺 15t/h的鍋爐運行原為儀表監(jiān)控,較難達到滿意結(jié)果。鍋爐熱效率低于設(shè)計指標, 工人勞動強度大,環(huán)境污染嚴重。原鍋爐運行控制方法是調(diào)節(jié)風機、爐排和水泵的開關(guān)或者閥門,不能實現(xiàn)對它們的精確連續(xù)調(diào)節(jié),控制精度低。 一、 控制方案 鍋爐燃燒過程自動控制的基本任務(wù)是使燃燒熱量適應(yīng)負荷的需要,同時還要保證鍋爐安全經(jīng)濟運行。對給定出水溫度的情況,則需要調(diào)節(jié)鼓風量與給煤量的比例,使鍋爐運行在最佳燃燒狀態(tài)。同時應(yīng)使爐膛內(nèi)存在一定的負壓,以維持鍋爐熱效率、避免爐膛過熱向外噴火,保證了人員的安全和環(huán)境衛(wèi)生。 1.鍋爐汽包水位控制系統(tǒng) 汽包水位是影響鍋爐安全運行的重要參數(shù)。水位過高,會破壞汽水分離裝置的正常工作,嚴重時會導致蒸汽帶水增多,增加在管壁上的結(jié)垢和影響蒸汽質(zhì)量;水位過低,則會破壞水循環(huán),引起水冷壁管的破裂 ,嚴重時會造成干鍋,損壞汽包。汽包 水位控制系統(tǒng)實質(zhì)上是維持鍋爐進出水量平衡的系統(tǒng) 。通過調(diào)整進水量的多少來達到進出平衡,將汽包水位維持在汽包中位線附近,以提高鍋爐的蒸發(fā)效率 ,保證生產(chǎn)安全。由于鍋爐水位系統(tǒng)是一個設(shè)有自平衡能力的被控對象,對于運行中存在的假水位現(xiàn)象 ,即在負荷急劇增加時,導致汽包壓力下降,使水的沸騰突然加劇 ,而使水位抬高的現(xiàn)象 在實際應(yīng)用中可根據(jù)情況采用水位、蒸汽量和給水量三沖量的控制系統(tǒng)作出正確判斷 (見圖 1)。
2.應(yīng)用變頻技術(shù)控制風量及水流量 傳統(tǒng)的鍋爐控制方式 中,給水泵 、鼓風機和引風機等設(shè)備一直處于最大轉(zhuǎn)速下運行。鼓風和引風量的調(diào)整是通過凋整引風擋風板和鼓風擋風板開度來實現(xiàn) ,這種控制方式將大量的能源浪費在擋風板上 。 采用變頻器驅(qū)動方式取代風門、擋板、閥門的控制方案,用變頻器對電動機調(diào)速,實現(xiàn)對水泵流量、引風及鼓風機風量的調(diào)節(jié),不但調(diào)節(jié)范圍廣,而且調(diào)整特性 曲線平滑 ,可以實現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)的調(diào)節(jié),并節(jié)能。在鍋爐控制系統(tǒng)中,利用變頻器對水泵進行調(diào)速,從而對水流量進行調(diào)節(jié),可以顯著節(jié)能。 用變頻器對電機進行調(diào)速還具備對電機的保護功能,如當過流、缺相、過熱等情況出現(xiàn)時可及時報警和停機,大大延長了電機的使用壽命。變頻器還具備軟啟動功能,可減小對電網(wǎng)的沖擊,提高了企業(yè)的用電質(zhì)量。 二、新系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 系統(tǒng)采用兩臺戴爾微機作為上位機,其中一臺作為主機,另一臺為輔機,構(gòu)成雙機冗余系統(tǒng)。通過 MPI多點接口與下位機 PLC進行通信,對現(xiàn)場鍋爐的運行進行集中監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)度,實現(xiàn)對鍋爐的遠程控制。操作人員也隨時可以通過計算機了解鍋爐的工況,并對風機和水泵等進行控制和參數(shù)設(shè)定。此外,鍋爐運行及網(wǎng)管系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)可存儲在計算機的數(shù)據(jù)庫中,可顯示或打印。 三、新系統(tǒng)配置 1.軟件部分 :微軟Windows 2000操作系統(tǒng) 、 西門子Wince V5.1組態(tài)軟件、西門子提供的Soft— net—S7軟件、西門子S7—300編程軟件 SETUP7 v5.2+spl。 2.硬件配置 如下 :P4 1.8G CPU,256M DDR 內(nèi)存 ,32M顯卡 ;40G硬盤 ;4個 USB2.0接口;17英寸戴爾 CRT顯示器,觸摸式工業(yè)鍵盤,鼠標套裝。 3.可編程控制器 PLC。采用德國西門子的S7— 300系列,CPU選用 S7—315一DP可編程控制器, 內(nèi)置 PID模塊,48k存儲器,I/O能擴展到 2048點,西門子 CP5611通信卡。 四、控制系統(tǒng)的安全措施 1.通信網(wǎng)絡(luò)冗余 為保障系統(tǒng)運行的可靠,計算機測控通信網(wǎng)采用雙冗余光纖環(huán)網(wǎng),當一條網(wǎng)絡(luò)線出現(xiàn)故障時不會影響系統(tǒng)正常工作。 2.PLC冗余 兩套SIEMENS S7—300 PLC實現(xiàn)冗余控制,每套都由相同的模塊組成,一套工作一套備用。 3.電源冗余 西門子 S7—300系列 PLC各模塊采用 DC24V供電方式?,F(xiàn)場提供兩路獨立的AC220V電源,分別給兩個西門子 SITOP電源 (20A)輸入端供電。這樣當任何一路交流電掉電或任一個 SITOP電源損壞時,不影響系統(tǒng)的持續(xù)供電,從而實現(xiàn)系統(tǒng)的電源冗余 。 由于采用了計算機控制,使鍋爐始終處于經(jīng)濟燃燒狀態(tài),大大減少了煙氣和塵埃等污染。同時煙氣含氧量和爐渣含碳量明顯降低,節(jié)能效果顯著。采用變頻技術(shù)后。減少了設(shè)備啟動時對電網(wǎng)的沖擊 、延長了電機的使用壽命 、減少了維護費用。 參考文獻: [1] 朱傳標.工業(yè)鍋爐技術(shù)基礎(chǔ)【M】.上海遠東出版社 ,1996,12. [2] SIMATIC WinCC組態(tài)手冊【K】. [3] SIMATIC S7—300可編程控制器硬件和安裝手冊【K】.

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