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新型喂線機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)

時(shí)間:2009-06-21 11:08:21來(lái)源:liufb

導(dǎo)語(yǔ):?針對(duì)太原第二煉鋼廠精煉F爐冶煉的實(shí)際要求,使用西門子系列PLC、觸摸屏、變頻器和利用現(xiàn)場(chǎng)總線實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控的新型專用中喂線機(jī)的設(shè)計(jì)方案,文中闡述了該系統(tǒng)的各主要組成部分及特性,該方案有效提高了鋼包喂線的自動(dòng)化水平與冶煉鋼質(zhì)量。

摘 要:針對(duì)太原第二煉鋼廠精煉F爐冶煉的實(shí)際要求,使用西門子系列PLC、觸摸屏、變頻器和利用現(xiàn)場(chǎng)總線實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控的新型專用中喂線機(jī)的設(shè)計(jì)方案,文中闡述了該系統(tǒng)的各主要組成部分及特性,該方案有效提高了鋼包喂線的自動(dòng)化水平與冶煉鋼質(zhì)量。

關(guān)鍵詞:喂線機(jī);PLC;變頻器;PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線

在鋼鐵冶煉過(guò)程中,需要向鋼包中加入各種脫氧劑、脫硫劑等添加劑。但由于鋼水粘度大、鋼包深、鋼水表面飄有鋼渣等原因,將包芯線均勻熔于鋼水中一直是個(gè)難題。近幾年,人們利用喂線技術(shù)較好地解決了這個(gè)難題。喂線技術(shù)是將各類添加劑卷入鋼帶中形成包芯線,通過(guò)喂線機(jī)將包芯線打入鋼包中一系列技術(shù)的總稱。目前國(guó)內(nèi)的各類鋼廠精煉爐鋼包喂線機(jī)方案,均是采用簡(jiǎn)單儀表控制加人工操作方式進(jìn)行。由于喂線長(zhǎng)度和喂線速度與煉鋼質(zhì)量密切相關(guān),而人工操作的喂線速度與喂線長(zhǎng)度不易控制,經(jīng)常造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,所以喂線機(jī)的喂線過(guò)程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制是必然的趨勢(shì)。

1 控制方案的確定

針對(duì)太原第二煉鋼廠精煉F爐的實(shí)際情況,新型的喂線機(jī)控制部分由氣路和電路兩部分組成,通過(guò)控制交流電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)圈數(shù)來(lái)控制喂線速度和喂線長(zhǎng)度。電氣控制系統(tǒng)由西門子S7200可編程序控制器對(duì)喂線機(jī)進(jìn)行自動(dòng)控制,采用西門子TP170A觸摸屏完成人機(jī)對(duì)話,實(shí)現(xiàn)對(duì)喂線速度、喂線長(zhǎng)度的精確設(shè)定;采用兩臺(tái)西門子MicroMaster420變頻器實(shí)現(xiàn)喂線電機(jī)的變頻調(diào)速;利用PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線構(gòu)成現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng),采用STEP7-MICRO WIN 32進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)組態(tài)以及硬件組態(tài),實(shí)現(xiàn)了上位PC機(jī)監(jiān)控組態(tài)軟件Win CC與MICRO WIN 32的動(dòng)態(tài)鏈接,實(shí)現(xiàn)在控制室內(nèi)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作、監(jiān)視和數(shù)據(jù)的采集.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1。

2 電氣控制的實(shí)現(xiàn)

2.1 控制系統(tǒng)組成

系統(tǒng)控制核心選用德國(guó)西門子S7-200可編程序控制器,CPU為控制高速事件提供了高速I/O,這為喂線機(jī)中使用高速計(jì)數(shù)器提供了方便,同時(shí)提供了方便、簡(jiǎn)潔、開(kāi)放的通訊功能。

控制系統(tǒng)使用了PLC兩個(gè)RS485通訊口:Port0通訊口采用USS協(xié)議與兩臺(tái)變頻器進(jìn)行通訊,控制喂線電機(jī)的速度;Port1通訊口通過(guò)MPI協(xié)議與TP170A觸摸屏進(jìn)行通訊,完成人機(jī)對(duì)話。通過(guò)TP170A觸摸屏,可進(jìn)行喂線參數(shù)的精確設(shè)定、實(shí)時(shí)顯示、全機(jī)的點(diǎn)動(dòng)調(diào)試、自動(dòng)運(yùn)行以及工藝參數(shù)的計(jì)算。兩路光電高速計(jì)數(shù)器與PLC的I/O接口連接,實(shí)時(shí)采集運(yùn)動(dòng)部件喂線輪的角速度。同時(shí)控制系統(tǒng)采用西門子EM-277模塊,通過(guò)PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線連接PLC和帶CP-5611網(wǎng)卡的控制室計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。

變頻器的選擇主要依據(jù)實(shí)際控制精度與電機(jī)容量選擇[1]。由于喂線電機(jī)功率為11kW,方案選取性價(jià)比較高的非矢量控制MicroMaster420變頻器。該變頻器與PLC通過(guò)USS協(xié)議指令配套使用,具有調(diào)速范圍廣、轉(zhuǎn)速精度高、耐高溫、運(yùn)行可靠等特點(diǎn)。USS協(xié)議指令是STEP 7-MICRO/WIN32軟件工具包中PLC與變頻器通訊的協(xié)議指令,使用專為USS協(xié)議通信而設(shè)計(jì)的預(yù)配置子程序和中斷程序?qū)崿F(xiàn)PLC與變頻器通訊。

控制系統(tǒng)電路圖

通過(guò)設(shè)置變頻器遠(yuǎn)程控制方式,變頻器從站地址、波特率、工作頻率、啟動(dòng)時(shí)間、制動(dòng)方式等相關(guān)參數(shù),實(shí)現(xiàn)PLC對(duì)變頻器的實(shí)時(shí)控制與變頻器信號(hào)反饋。PLC接受指令后,根據(jù)設(shè)定喂線速度計(jì)算電機(jī)轉(zhuǎn)速與頻率,并將值以USS協(xié)議指令傳送給變頻器。變頻器接受指令后,根據(jù)內(nèi)部設(shè)定參數(shù)對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)速。調(diào)速方式為V/F型,即在改變變頻器輸出頻率的同時(shí),通過(guò)相應(yīng)改變變頻器輸出電壓來(lái)保證異步電機(jī)磁通不變。該調(diào)速方式簡(jiǎn)便可靠,能夠很好地滿足喂線機(jī)調(diào)速要求。

2.2 PC控制程序

PLC控制程序采用SIEMENS公司的STEP7軟件梯形邏輯編程語(yǔ)言LAD編制。STEP7-MICRO WIN32是適用于S7-200系列可編程控制器的專門軟件。此軟件運(yùn)行于WIN2000平臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)軟件包中包含有3種編程語(yǔ)言:語(yǔ)句表編程語(yǔ)言STL梯形邏輯編程、語(yǔ)言LAD、功能塊圖編程語(yǔ)言FBD。 程序部分包括主程序和7個(gè)子程序、3個(gè)中斷程序。主程序完成邏輯功能控制及子程序和中斷程序的調(diào)用。程序工作示意圖如圖3所示。

程序工作示意

其中:SBR0初始化子程序,對(duì)2個(gè)高速計(jì)數(shù)器進(jìn)行初始化,以及USS協(xié)議初始化。SBR1~SBR5 USS通訊協(xié)議所需子程序。INT1~I(xiàn)NT3 USS協(xié)議通訊指令所需中斷程序。SBR6速度計(jì)算子程序,計(jì)算當(dāng)前喂線速度、當(dāng)前喂線長(zhǎng)度等實(shí)時(shí)值,并通過(guò)TP170A顯示出來(lái)。SBR7計(jì)算器子程序,通過(guò)輸入的喂線速度、喂線長(zhǎng)度,來(lái)計(jì)算理論喂線電機(jī)頻率。SBR8面板開(kāi)關(guān)控制子程序,控制喂線機(jī)的啟動(dòng),停止,喂線選擇,工作/維修狀態(tài)選擇等眾多控制要求。

3 遠(yuǎn)程監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)

3.1 現(xiàn)場(chǎng)總線選擇

PROFIBUS是一種國(guó)際性的、開(kāi)放式的現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn),主要針對(duì)工業(yè)過(guò)程控制領(lǐng)域的應(yīng)用,用于分布式控制系統(tǒng)的高速數(shù)據(jù)傳輸。PROFIBUS有PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA和PROFIBUS-DP三種形式。本設(shè)計(jì)所采用的PROFIBUS-DP根據(jù)ISO7498國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以開(kāi)放系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)OIS為參考模型,使用第1、2層和用戶接口,該總線物理層采用RS485傳輸方式(以RS-485雙絞線電纜或光纜作為傳輸介質(zhì)),傳輸速度為9.6kbps~12Mbps,實(shí)現(xiàn)分布式I/O站和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的自動(dòng)化系統(tǒng)之間的通訊。

3.2 組態(tài)軟件設(shè)計(jì)

本文使用組態(tài)軟件WinCC實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面(HMI)和監(jiān)控管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)分為以下幾個(gè)模塊:WinCC通訊驅(qū)動(dòng)程序,實(shí)現(xiàn)PLC和WinCC數(shù)據(jù)管理器的連接;圖形運(yùn)行系統(tǒng),提供人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)喂線長(zhǎng)度、速度設(shè)定,喂線長(zhǎng)度、速度實(shí)時(shí)顯示;變量記錄運(yùn)行系統(tǒng),記錄喂線長(zhǎng)度、速度等變量的歷史紀(jì)錄;報(bào)警記錄運(yùn)行系統(tǒng),提供喂線長(zhǎng)度值實(shí)時(shí)監(jiān)控,保障系統(tǒng)運(yùn)行安全。 系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在WinCC中SQLAnywhere系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。運(yùn)行期間,WinCC通訊驅(qū)動(dòng)程序利用通道單元構(gòu)成WinCC和PLC程序之間的接口。它使用通訊處理器來(lái)向PLC發(fā)送請(qǐng)求消息,待PLC返回應(yīng)答消息后,通訊處理器將其中的過(guò)程值返回給WinCC數(shù)據(jù)管理器。WinCC數(shù)據(jù)管理器集中管理各種數(shù)據(jù),為實(shí)現(xiàn)喂線長(zhǎng)度、速度設(shè)定、實(shí)時(shí)顯示、報(bào)警和歷史紀(jì)錄存儲(chǔ)等功能提供各類數(shù)據(jù)。

4 結(jié) 語(yǔ)

該喂線機(jī)控制系統(tǒng)采用TP170A觸摸屏作為人機(jī)界面,增加了系統(tǒng)的可靠性,精確控制了喂線速度與喂線長(zhǎng)度,使煉鋼質(zhì)量得到了可靠保證;采用S7-200的USS協(xié)議直接控制變頻器,實(shí)現(xiàn)了控制方式靈活、精度高、程序開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn);利用PLC控制系統(tǒng)加工業(yè)組態(tài)軟件WinCC進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)操作、監(jiān)視和數(shù)據(jù)的采集.該系統(tǒng)投入運(yùn)行以來(lái)一直十分穩(wěn)定,使太鋼第二煉鋼廠F爐的精煉質(zhì)量有了可靠的保障,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益.

參考文獻(xiàn):

[1]Siemens AG.WinCC v5 The Configuration Manual and the Communication Manual[P].Germany:Siemens,2000.

[2]張永,李躍進(jìn),等.基于現(xiàn)場(chǎng)總線Profibus技術(shù)的BNBM水性涂料生產(chǎn)線自控系統(tǒng)[J].制造業(yè)自動(dòng)化,2000(22):45-46.

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