時間:2011-09-26 15:28:33來源:xuliyuan
摘要: 本文介紹了SIEMENS的SINAMICS S120系列變頻器在三輥無縫鋼管熱連軋中的應(yīng)用,SINAMICS S120變頻器的配置及使用亮點。
關(guān)鍵詞: SINAMICS S120 Profibus-DP 基本型電源模塊BLM、非調(diào)節(jié)型電源模塊SLM、調(diào)節(jié)型電源模塊ALM
1. 項目背景:
連軋管機組是高效生產(chǎn)無縫鋼管的軋管機機組,是將穿孔后的毛管套在長芯棒上,通過一組由4~11(一般為5~9)個互成90°(或60°)的連續(xù)布置的二輥(或三輥)式機架對其進行軋制成荒管,從而實現(xiàn)高度的機械化和自動化的軋管方式。
三輥式連軋管機在軋制時變形更均勻,軋制壓力更小,荒管表面質(zhì)量更好,尺寸精度更高,是對二輥連軋管機的發(fā)展;可通過調(diào)整軋輥改變孔型參數(shù),用一套軋輥和芯棒生產(chǎn)相鄰規(guī)格的成品。
我公司在江陰華潤制鋼有限公司7英寸無縫鋼管軋機工程中承擔(dān)了全線的傳動系統(tǒng)和除連軋機、定徑機、排管鋸、爐子以外的基礎(chǔ)自動化工作。
2. 設(shè)備概況:
附圖一、三輥無縫鋼管熱連軋簡圖
穿孔后毛管由運輸機構(gòu)快速運輸至連軋機前臺,芯棒由芯板限動小車夾持送入毛管內(nèi),芯板限動小車由4臺電機通過驅(qū)動減速機帶動限動齒條,齒條前部有夾持裝置;毛管由限動裝置和夾送裝置一起送入連軋機,連軋機咬鋼后軋輥輾軋毛管依次進入下一個機架,同時由被輾軋金屬的摩擦力帶動芯棒前進,限動小車提供反作用力,使得芯棒能夠在整個軋制過程中均以設(shè)定的恒定速度運行,軋制過程結(jié)束時荒管由脫管機脫出,芯棒則由芯棒限動裝置帶動而快速返回到初始位;荒管由運輸機構(gòu)至定徑機,經(jīng)定徑機定徑和延伸后成為鋼管。連軋機和脫管機孔型簡圖如下:
附圖二、連軋機和脫管機孔型簡圖
主軋機、脫管機、張減機的每個機架都由3個軋輥,每個軋輥都有自己獨立的傳動系統(tǒng)。定徑機的孔型與結(jié)構(gòu)和脫管機基本一致。
這種結(jié)構(gòu)的使用對傳動系統(tǒng)的動態(tài)特性和精度有更高的要求?;A(chǔ)自動化用戶選擇使用SIEMENS的PLC作為控制核心,進行設(shè)備、工藝和傳動的控制。工廠部分用戶將利用現(xiàn)有廠房的一部分進行擴建,電氣室的預(yù)留空間有限,要求電控系統(tǒng)占地盡可能小。
1. 電氣傳動的選擇:
經(jīng)過對市場主流變頻器的性能、價格、技術(shù)的以及本項目的實際情況我們最后選擇了西門子的SINAMICS S120系列變頻器做為交流電機的傳動系統(tǒng)。SINAMICS S120是6SE70的升級,其優(yōu)點主要是外形尺寸大大縮小;噪音大大減低;控制器從傳動單元中獨立了出來,1個控制器可以控制4臺矢量控制的傳動單元,這樣許多原來需要在PLC中完成的工藝性互聯(lián)可以在傳動控制器中完成,由于中央控制單元中已經(jīng)保存有所需要的全部信息,所以無須費時費力地傳輸數(shù)據(jù)。各軸的互聯(lián)可在一個控制單元內(nèi)實現(xiàn),并且在 STARTER 調(diào)試工具中簡單點擊鼠標(biāo)即可進行組態(tài)。
2. 電氣傳動方案:
傳動裝置采用SINAMICS S120多傳動的共用直流母線結(jié)構(gòu)形式(AC/DC整流+DC/AC逆變),S120的AC/DC整流共有三種類型:基本型電源模塊BLM、非調(diào)節(jié)型電源模塊SLM、調(diào)節(jié)型電源模塊ALM。本項目兼顧軋制工藝和項目成本的需要,選擇采用基本型電源模塊BLM加非調(diào)節(jié)型電源模塊SLM混裝的模式。傳動負(fù)載和時間曲線見下:
附圖三、軋機時間和負(fù)載曲線
附圖四、限動時間和負(fù)載曲線
脫管機、定徑機的負(fù)載曲線和軋機的類似,根據(jù)負(fù)載曲線可知傳動機構(gòu)為正向運行,只有設(shè)備停機和事故急停需要能量回饋,確定軋機、脫管機、定徑機的AC/DC為整流裝置功率大于回饋裝置功率;限動機構(gòu)為正反向運行,反向為能量回饋,其AC/DC為整流裝置功率等于回饋裝置功率。軋機、脫管機、定徑機的每一個機架為一個傳動組,工藝要求一個機架3臺電機轉(zhuǎn)速要一致,力矩要平衡。限動4臺電機要保證轉(zhuǎn)速和力矩的平衡。根據(jù)以上工藝需求把軋機、脫管機、定徑機、限動的共100臺電機分成33個控制組,每個組的逆變器共用1個控制器(CU)。傳動裝置的功率計算是根據(jù)電機的負(fù)載情況確認(rèn)逆變單元和整流裝置容量,本文就不在敘述。有代表性的傳動單線圖見下圖:
附圖五、軋機傳動單線圖
附圖六、限動傳動單線圖
附圖七、脫管機傳動單線圖
5.項目實施
采用SINAMICS S120多傳動方案后,DP的接線大大減少,1個控制器CU只需1個DP接頭,1個CU可以通過DRIVE-CLiQ電纜連接最多4個矢量控制的功率單元。例如附圖九連軋機每一架只有2個DP接點,而更新前的6SE70裝置則需要配置6個DP接點。系統(tǒng)抗干擾能力有了明顯改善;
附圖八、軋機每一架DP和DRIVE-CLiQ網(wǎng)絡(luò)圖
SINAMICS S120把傳動單元和控制器獨立開來,也有利于減低用戶的備件成本;一個控制器控制多臺傳動裝置,速度和力矩主從實現(xiàn)也更方便,控制效果也更理想,成品質(zhì)量將更有保障;調(diào)試界面也更加友好,在控制器中編程將更容易。
附圖九、主傳動速度給定
附圖十、從傳動給定
附圖十一、傳動激活droop功能
SINAMICS S120的傳動模塊比其升級前的6SE70變頻器有了較大的設(shè)計改進,成套后總的柜體尺寸比選擇6SE70減少了約三分之一,傳動裝置的噪音也得到大大改善;采用新方案后整流回饋裝置也不再需要自藕變壓器,故障率得以大大減低。
6.結(jié)語
SINAMICS S120是德國西門子公司新推出的工程型變頻器,S120變頻器基于Drive CLiQ器件級智能網(wǎng)絡(luò)和模塊化組件,拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靈活,極大方便了系統(tǒng)組態(tài)和診斷、維護。本項目傳動系統(tǒng)采用SINAMICS S120很好的滿足了三輥無縫鋼管熱連軋的生產(chǎn)工藝的需求;也很好的適應(yīng)了用戶要求利用部分舊廠房的需要。
作者簡介:
閆文秀(1975.08-),男,太原科技大學(xué)工業(yè)自動化專業(yè)畢業(yè),現(xiàn)就職于太原重型機械集團有限公司技術(shù)中心軋鋼所,工程師。電話:13935155572,E-mail:369012270@qq.com
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