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高壓變頻調(diào)速裝置在昆鋼集團二煉鋼廠除塵風(fēng)機上的應(yīng)用

時間:2006-04-25 10:35:00來源:0

導(dǎo)語:?高壓大功率變頻器完全可以適應(yīng)這種場合的應(yīng)用,它的優(yōu)異性能將會為用戶帶來極大的方便和產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益
概述:    文章根據(jù)昆鋼集團二煉鋼廠為了提高系統(tǒng)自動化程度、改善工藝條件從而在轉(zhuǎn)爐吹氧風(fēng)機的設(shè)計上采用了東方凱奇公司高壓大功率變頻器替代傳統(tǒng)的液力耦合器進行調(diào)速的情況,結(jié)合東方凱奇公司高壓大功率變頻器在現(xiàn)場的使用情況、以及與液力耦合器進行對比后的情況總結(jié)了采用變頻器后的優(yōu)點、對提高工藝水平的好處以及良好的節(jié)能效果。    從使用的情況看,高壓大功率變頻器完全可以適應(yīng)這種場合的應(yīng)用,它的優(yōu)異性能將會為用戶帶來極大的方便和產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。      關(guān)鍵詞:高壓變頻器,液力耦合器,除塵風(fēng)機,調(diào)速節(jié)能      1. 工程概述    昆鋼二煉鋼廠現(xiàn)有原設(shè)計公稱容量15噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐三座,2000年對轉(zhuǎn)爐進行了擴容和氧槍改造。2001年二煉鋼廠全年共產(chǎn)鋼90.6萬噸,轉(zhuǎn)爐平均出鋼量為22噸/爐,裝入量為24噸。2002年二煉鋼全年共產(chǎn)鋼104.5萬噸。   隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展,需要在現(xiàn)有設(shè)備條件下盡力挖掘設(shè)備潛力,提高鋼鐵產(chǎn)量。根據(jù)我們調(diào)查和分析,限制二煉鋼廠綜合產(chǎn)鋼能力提高的主要因素是轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)產(chǎn)鋼能力不足。    轉(zhuǎn)爐產(chǎn)鋼能力主要受出鋼量,轉(zhuǎn)爐作業(yè)率和縮短冶煉周期等因素制約。為實現(xiàn)150萬噸綜合產(chǎn)鋼能力,除了對轉(zhuǎn)爐擴容外,還必須提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率和縮短冶煉周期。通過理順物流,可減少轉(zhuǎn)爐等待時間2.5分鐘;提高鐵水質(zhì)量,增加供氧強度,縮短供氧時間2.5分鐘;穩(wěn)定原料成分,減少波動,可提高轉(zhuǎn)爐一次倒?fàn)t出鋼率,縮短終點倒?fàn)t取樣及測溫時間1.5分鐘。冶煉周期可從現(xiàn)在的29.47分的基礎(chǔ)上縮短至23.5分鐘以內(nèi),使二煉鋼廠的綜合產(chǎn)鋼能力達到150萬噸。    在市場競爭日益激烈的前提下,昆鋼集團有限公司二煉鋼廠積極采取措施在增加產(chǎn)量的同時降低消耗,使企業(yè)在市場競爭中增加競爭力。   2. 調(diào)速方案的選擇    昆鋼二煉鋼廠在2003年6月擴建煉鋼廠設(shè)計綜合產(chǎn)鋼能力為150萬噸,其三座轉(zhuǎn)爐分別配置三套除塵系統(tǒng),該系統(tǒng)一方面將燃燒不完全的煤氣回收,另一方面通過除塵風(fēng)機排除剩余煙氣,為滿足鋼廠節(jié)能及環(huán)保的要求,除塵風(fēng)機根據(jù)煉鋼工藝在吹氧及煉鋼時高速運行,其余時間為低速運行。   為了滿足生產(chǎn)工藝,使系統(tǒng)的運行符合工況,肯定需要系統(tǒng)有良好的調(diào)速性能。傳統(tǒng)的解決辦法是采用液力耦合器調(diào)速技術(shù)方案、直流調(diào)速技術(shù)方案以及其它方式的調(diào)速方案。一般采用液力耦合器進行風(fēng)機調(diào)速的居多,由于液力耦合器本身的技術(shù)缺陷,在該系統(tǒng)中已難以較好地滿足生產(chǎn)工藝要求,這些缺陷有:   a.采用液力耦合器時,在低速向高速運行過程中,延遲性較明顯,不能快速相應(yīng),同時這時候的電流較大,如整定不好會引起跳閘,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。   b.液力耦合器本身控制精度差,調(diào)速范圍窄,通常在40%~90%之間;   c.電機啟動時,沖擊電流較大,影響電網(wǎng)的穩(wěn)定性。   d.在高速運行時,液力耦合器有丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象,嚴重時會影響工作的正常進行。   e.液力耦合在調(diào)速運行時產(chǎn)生機械損耗和轉(zhuǎn)差損耗,效率較低,造成電能浪費。   f.液力耦合器工作時是通過一導(dǎo)管調(diào)整工作腔的充液量,從而改變傳遞扭矩和輸出轉(zhuǎn)速來滿足工況要求;因此,對工作腔及供油系統(tǒng)需經(jīng)常維護及檢修。液力耦合器經(jīng)過一段時間使用,其維護費用較高,   g.液力耦合器故障時,無法再用其它方式使其拖動的風(fēng)機運行,必須停機檢修。   h.耦合器運行時間稍長,會漏油嚴重,對環(huán)境污染大,地面被油污蝕嚴重。   i.風(fēng)機和電機的運行噪音大,達到90dB左右,嚴重影響操作人員的身體健康。    從以上情況來看,如果使用液力耦合器,會制約昆鋼二煉鋼廠節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率,增加企業(yè)競爭力的目的。    由于使用液力耦合器有這些固有的缺陷,現(xiàn)在有很多企業(yè)已經(jīng)采用新型的高壓大功率變頻調(diào)速裝置拖動風(fēng)機,取得了良好的應(yīng)用效果。   2003年6月,昆鋼集團二煉鋼廠和成都東方凱奇公司經(jīng)過技術(shù)磋商,決定在1號轉(zhuǎn)爐的除塵風(fēng)機上進行變頻改造,以滿足風(fēng)機調(diào)速的要求,改善工藝狀況。   3. 變頻改造方案實施    除塵風(fēng)機是除塵凈化系統(tǒng)的動力中樞,一旦除塵風(fēng)機不能正常運行,不但影響生產(chǎn),造成巨大的經(jīng)濟損失,還有可能危脅到現(xiàn)場生產(chǎn)人員的人身安全;另外,調(diào)速系統(tǒng)工作的環(huán)境比較惡劣;同時轉(zhuǎn)爐又周期性間斷吹氧;所以,和除塵風(fēng)機配套的高壓調(diào)速系統(tǒng),要求具有極高的可靠性?;谝陨瞎ぷ魈攸c,對變頻調(diào)速系統(tǒng)的主要要求如下:   a. 要求變頻器具有高可靠性,長期運行無故障。   b. 要求變頻器有完美的旁路功能,一旦出現(xiàn)故障,可以先切換到單元旁路下運行,同時也可以使電機切換到工頻運行。   c. 調(diào)速范圍要大,效率要高。   d. 具有邏輯控制能力,可以自動按照吹氧周期升降速。   e. 有共振點跳轉(zhuǎn)設(shè)置,能使電機避開共振點運行,讓風(fēng)機不喘振。   系統(tǒng)原理圖如下:      其中K1、K2、K3為變頻器的旁通柜,K1、K2與K3互鎖,   從系統(tǒng)的原理圖中可看出,進行變頻改造對原系統(tǒng)改動較小,可在較短時間內(nèi)完成改造方案,K3的加入可使變頻在有故障的情況下工頻旁通。   該變頻器的參數(shù)如下:   型 號:DFCVERT-MV-1000/6B   輸入?yún)?shù):   額定電壓:三相交流6.3kV±10%   頻 率:50Hz   輸入側(cè)電流畸變率:<4%(30%負載以上)   輸入側(cè)功率因數(shù):>0.96(20%負載以上)   輸出側(cè)電流畸變率:<3%   效 率: 96%   輸出參數(shù):   容 量:1000kVA(適配電機功率800—850kW)   額定輸出電壓:6kV   額定輸出頻率:50Hz   輸出頻率范圍:0.1—50Hz   頻率分辨率:0.01Hz   升降速時間:1—3000秒可調(diào)   電流波形:完全正弦   其它:   防護等級          IP31   環(huán)境溫度          0-40℃   環(huán)境濕度          90%,無凝結(jié)   海拔高度          1860米   高低速邏輯控制功能(加減速時間均可按照工藝要求設(shè)定)   具有標(biāo)準(zhǔn)PID控制功能   具備故障查詢功能,與上位機聯(lián)機后可以打印故障   支持DCS、ProfiBus網(wǎng)絡(luò)化運行   支持遠端操作顯示   輸入輸出保護:輸入缺相、欠壓、過壓、過流;輸出過流、缺相、不平衡等   內(nèi)部保護:過載、過熱、通訊故障、單元自動旁路故障單元等;   電機參數(shù)如下:   電機型號:Y B630S1-1   額定功率: 800kW   額定電壓: 6kV   額定電流: 90.6A   額定轉(zhuǎn)速: 2950r/min   功率因數(shù): 0.89   風(fēng)機參數(shù)如下:    風(fēng)機型號:D1100    額定流量:66000m3/ h    全 壓:24658 Pa.g   效 率:95.5%       2003年8月底變頻器發(fā)往現(xiàn)場,9月中旬變頻器完成了現(xiàn)場的安裝調(diào)試工作并正式投入生產(chǎn)運行。    變頻器從制造到正式投入使用,所用的生產(chǎn)、安裝、調(diào)試周期都很短,總共僅有3個多月的時間,保證了1號轉(zhuǎn)爐的技術(shù)改造的周期和正常的生產(chǎn)。     同傳統(tǒng)的液力耦合器比較,東方凱奇電氣有限責(zé)任公司生產(chǎn)的高壓變頻器有以下優(yōu)點:  ?。?)運行穩(wěn)定,安全可靠。原來使用液力耦合器大概40天左右就必須更換軸承,每次需停爐半天左右,帶來的巨大的經(jīng)濟損失。DFCVERT-MV型變頻器具有免維護的特點,只需定期更換柜門上的通風(fēng)濾網(wǎng),不用停機,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。  ?。?)節(jié)能效果較為顯著,大大降低了噸鋼電耗。   (3)電動機實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停運,變頻器提供給電機的無諧波干擾的正弦波電流,降低了電機的故障次數(shù)。同時,變頻器設(shè)置共振點跳轉(zhuǎn)頻率,避免了風(fēng)機會處于共振點運行的可能性,使風(fēng)機工作平穩(wěn),風(fēng)機軸承磨損減少,延長了電機和風(fēng)機的使用壽命和維修周期,提高了設(shè)備的使用壽命。  ?。?)變頻器自身保護功能完善,同原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,大大加強了對電機的保護。   (5)變頻器同現(xiàn)場信號采用可靠的連接方式,控制方便,性能可靠,滿足煉鋼生產(chǎn)的需要。變頻器內(nèi)置有PLC,現(xiàn)場信號接入靈活。在控制邏輯上,由現(xiàn)場(轉(zhuǎn)爐)為變頻器提供一對高速、低速節(jié)點,變頻器按照節(jié)點的狀態(tài)自動高速、低速往復(fù)運行;由變頻器自身的頻率輸出進行轉(zhuǎn)速測定,可以取消原來同電機相連的測速器,由變頻器為現(xiàn)場直接提供電機轉(zhuǎn)速指示。  ?。?)設(shè)備適應(yīng)電網(wǎng)電壓波動能力強,有時電網(wǎng)電壓高達6.9kV,或者電壓低至5.5kV變頻器仍能正常運行。  ?。?)同液力耦合器比較,在加速期間大大減小了噪聲,削弱了噪聲污染。由于不用定期拆換軸承或者對液力耦合器進行維修,避免了機油對環(huán)境的污染,使風(fēng)機房的現(xiàn)場環(huán)境有了極大改善。  ?。?)由于電機降低速度運行以及工作在高效率區(qū),因此電機和軸承的溫升都明顯低于采用液力耦合器的系統(tǒng),這樣可以延長風(fēng)機系統(tǒng)的使用壽命。    從現(xiàn)場投運來看,該變頻器通常運行在高速和低速兩種狀態(tài),當(dāng)轉(zhuǎn)爐在吹氧和煉鋼時,變頻器由低速轉(zhuǎn)入高速狀態(tài),上升時間要求在1分鐘之內(nèi)完成,否則在吹氧和煉鋼時要產(chǎn)生大量的煙氣,若不能及時排出煙氣,將會影響到生產(chǎn)甚至現(xiàn)場工作人員的人身安全。經(jīng)過現(xiàn)場多次運行,DFCVERT-MV-1000/6B變頻器完全能夠滿足這項技術(shù)要求。其次,從高速到低速也完全滿足工藝的要求。   4. 經(jīng)濟分析    根據(jù)擴建后煉鋼工藝要求,煉一爐鋼為23分鐘。由風(fēng)機中控室根據(jù)下氧槍信號給變頻器一高速信號使變頻器運行在高速狀態(tài),時間為8~12分鐘,根據(jù)轉(zhuǎn)爐出鋼信號使變頻器運行在低速狀態(tài),時間為11~15分鐘,其中,高速狀態(tài)為43HZ(2500轉(zhuǎn)/分鐘);低速狀態(tài)為18HZ(1000轉(zhuǎn)/分鐘)。    現(xiàn)場實測到當(dāng)變頻器運行在高速狀態(tài)時,變頻器的輸入電流為40.2A;當(dāng)變頻器運行在低速狀態(tài)時,變頻器的輸入電流為18A;煉一爐鋼變頻器運行在高速狀態(tài)平均所需時間為10分鐘,低速狀態(tài)平均所需時間13分鐘;若按年工作日8000小時計算,那么,變頻器在一年里高速狀態(tài)的時間約3480小時,低速狀態(tài)約4520小時;   (1)采用變頻器拖動風(fēng)機時   高速狀態(tài):   P1 =√3 UIcosф= 1.732×6.3×40.2×0.96=419.00544kW   低速狀態(tài):   P2 =√3 UIcosф= 1.732×6.3×18×0.95=186.58836kW   平均功率 P=P1×0.8+P2×0.2=372.52kW(高速狀態(tài)約80%,低速狀態(tài)為20%)  ?。?)采用液力耦合器時   高速狀態(tài):   P1’ =√3 UIcosф= 1.732×6.3×52×0.93=527.68kW   低速狀態(tài):   P2’ =√3 UIcosф= 1.732×6.3×44×0.9=432.1kW   平均功率 P’=P1’×0.8+P2’ ×0.2=508.564W (高速狀態(tài)約80%,低速狀態(tài)為20%)  ?。?)采用變頻調(diào)速和采用液力耦合器調(diào)速與采用變頻器調(diào)速裝置運行的節(jié)能率對比:   F=(P’-P)/P=(508.564-375.52)/508.564=26.17%   從計算結(jié)果知道,采用變頻器技術(shù)改造后,不僅具有良好的節(jié)能效果,而且操作方便,特別適合于鋼鐵廠進行風(fēng)機的技術(shù)改造。   5.工藝特性的改進    采用變頻調(diào)速后,整個煉鋼風(fēng)機的工藝特性得到很大的改進,主要反映如下:  ?。?)電機的溫升和軸承溫升下降明顯 電機溫升在采用液力耦合器時的59℃下降至44℃,電機的前后軸承的溫度都有響應(yīng)的下降;  ?。?)電機的振動明顯降低 電機的振動由采用液力耦合器的2.2mm下降到0.2mm,改善的效果非常明顯。  ?。?)整機的運行噪音改善明顯 采用液力耦合器時,無論低速高速,由于電機均處于工頻運行,整機的噪音明顯,達到90dB左右,但是進行變頻改造后,整機的運行頻率下降至40Hz左右,電機的運行噪音明顯下降,低于80dB,在低速運行時基本上聽不到噪音,達到65dB以下,大大改善了現(xiàn)場的噪音污染。  ?。?)日常維護包養(yǎng)工作量和費用下降 采用液力耦合器估計每年的維護費用在5萬元左右,采用變頻器后,這項費用下降為數(shù)千元左右。   (5)調(diào)速范圍 采用液力耦合器調(diào)速范圍具有相當(dāng)大的限制,采用變頻器后,變頻范圍可以任意設(shè)定,大大地增強了工藝調(diào)節(jié)能力。   6. 結(jié)束語    經(jīng)過近半年的運行,證明DFCVERT-MV-1000/6B高壓大功率變頻器性能好,可靠性高,節(jié)能效果明顯,滿足連續(xù)生產(chǎn)對調(diào)速系統(tǒng)的要求,同時可以大大改善工藝條件,提高生產(chǎn)效率,具有很好的推廣價值。   因此昆鋼集團二煉鋼廠在成功改造了1號轉(zhuǎn)爐后又決定對2號、3號轉(zhuǎn)爐進行變頻改造。

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