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真空斷路器操動機(jī)構(gòu)脫扣裝置的參數(shù)改進(jìn)分析

時間:2007-06-26 09:45:00來源:lijing

導(dǎo)語:?通過現(xiàn)場實驗研究,對該機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)特征及某些參數(shù)提出了改進(jìn)建議,并提出了防止拒動的措施
摘要 以一種多次發(fā)生拒動故障的真空斷路器的彈簧操作機(jī)構(gòu)為分析對象,通過現(xiàn)場實驗研究,對該機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)特征及某些參數(shù)提出了改進(jìn)建議,并提出了防止拒動的措施。 關(guān)鍵詞 真空斷路器 操動機(jī)構(gòu) 脫扣裝置 參數(shù)    機(jī)械故障是真空斷路器故障的主要原因,而操動機(jī)構(gòu)是機(jī)械故障的多發(fā)區(qū)。據(jù)1997 年華北電 力集團(tuán)公司高壓開關(guān)事故統(tǒng)計(見“華北電力集團(tuán)公司直屬電網(wǎng) 1997 年高壓開關(guān)總結(jié)”), 1997 年,在全集團(tuán)公司直屬電網(wǎng)高壓開關(guān)發(fā)生事故中,機(jī)構(gòu)拒分事故占 33%,均為 10 kV 開 關(guān)。在傳動、調(diào)試中其他電壓等級的斷路器也有拒分、拒合現(xiàn)象;1997 年發(fā)生的3次拒分障 礙也均在 10 kV開關(guān)機(jī)構(gòu)。   由此可見,高壓開關(guān)操動機(jī)構(gòu)拒分事故(故障)在整個高壓開關(guān)事故(故障)中占有很 大的比例 。加強(qiáng)10 kV開關(guān)機(jī)構(gòu),特別是操動機(jī)構(gòu)脫扣裝置的維護(hù)管理,是一項十分重要的工作。近年,特別是近2年來,我公司 10 kV開關(guān)連續(xù)發(fā)生了幾次由操動機(jī)構(gòu)拒分而引起的越級掉 閘事故,發(fā)生了多次真空斷路器操動機(jī)構(gòu)拒動現(xiàn)象。為此,我們對有關(guān)真空斷路器操動 機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場解體及試驗,通過對試驗結(jié)果及機(jī)械結(jié)構(gòu)分析,對真空斷路器操作機(jī)構(gòu)的維 護(hù)及結(jié)構(gòu)提出了改進(jìn)方案。 1 實驗過程    我們對運行中發(fā)生過事故,在傳動、試驗中出現(xiàn)過拒動現(xiàn)象的真空斷路器進(jìn)行了機(jī)械特性及 機(jī)構(gòu)分解檢查。所選開關(guān)為 1996 年 6 月出廠、1997 年 3 月投運的 ZN□-10 Q/1250 -25 型戶內(nèi)高壓真空斷路器(配專用彈簧儲能操動機(jī)構(gòu)),其部分技術(shù)參數(shù)如下:   合閘時間:≤75 ms;  分閘時間:≤65 ms;   分合閘線圈額定電壓/電流:DC 220 V/1 A;   過電流脫扣器:5 A;   超行程:4±1 mm;   觸頭開距:11±1 mm;   平均合閘速度(最后 6 mm):0.9±0.3 m/s;   平均分閘速度(最后 6 mm):1.1±0.2 m/s;   分合閘線圈采用直流螺管式線圈?! ? 在進(jìn)行分閘時間試驗時,加入 80%~100 % 額定電壓,出現(xiàn)脫扣器拒動或延時動作現(xiàn)象,在 總計試驗次數(shù)中,出現(xiàn)幾率約為 10 %。斷路器延時動作波形如圖1。 2 實驗分析及對策       t′=t1-t2=4.193-1=3.193 (s) t0=0.065 s Δt=t′-t0=3.128 (s) 式中 t′——斷路器實際分閘時間; t0——斷路器正常最大分閘時間; Δt——斷路器延時動作時間。   當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)出掉閘信號,自跳閘壓板發(fā)出跳閘信號,到斷路器接點(I-DL)通流 時間,結(jié)合 DL 空接點動作時間分析比較,斷路器比正常跳閘延時約 3.1 s動作。通過對機(jī)構(gòu)解體 試驗 分析,發(fā)現(xiàn)分閘線圈動鐵心雖動作,但不能立即撞開脫扣元件進(jìn)行“清脆脫扣”,而是動鐵 心吸附一段時間后才解脫分閘掣子進(jìn)行分閘,甚至不分閘?! ? 檢查機(jī)構(gòu)各部位(目測),均未發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)本身有任何異?,F(xiàn)象,但從結(jié)構(gòu)分析看,分閘彈簧從 作用于主軸 至傳動到開關(guān)導(dǎo)電桿的整個分閘過程需要經(jīng)過 5 個軸銷的轉(zhuǎn)動(如圖2),轉(zhuǎn)動摩擦力消耗了 較大的分閘功,致使傳動效率降低;同時,現(xiàn)場觀測某些分閘線圈距離分閘掣子較近,造成 鐵心空程小,沒有足夠的加速沖力也會造成脫扣元件不釋放;由于沒有對有關(guān)部位元件 進(jìn)行靜力測量,考慮到傳動裝置調(diào)整不當(dāng),幾何誤差較大,也是致使傳送效率不高、造成機(jī) 構(gòu)拒分的重要因素。   通過試驗分析,針對上述可能引發(fā)故障的因素,我們對有關(guān)真空斷路器的操作機(jī)構(gòu)采取 了以下措施:  (1) 考慮到直流電磁鐵起動吸力小的缺點,為提高彈簧分閘功,增加分閘鐵心沖擊力; 同時 為了配合二次回路防跳繼電器的選擇以及考慮電源電壓的波動,以防止分閘線圈上壓降過低 而造成拒分,將分閘線圈(參數(shù):直流 220 V、電阻小于 175 Ω,電流小于 1.5 A)更換為 直流 220 V,電阻 88 Ω,電流 2.5 A的螺管式直流線圈?! ? (2) 重新進(jìn)行分合閘低電壓動作試驗。   (3) 對彈簧合、分閘機(jī)構(gòu)做分解檢修,檢查各部位間隙、掣子扣入深度,緊固各 部位螺釘、各轉(zhuǎn)動部位加潤滑油等。 3 結(jié)論   真空斷路器及其所配操作機(jī)構(gòu),由于其機(jī)構(gòu)簡單,維護(hù)簡便,適于頻繁操作等優(yōu)點,深受廣 大用 戶的青睞。在采用分閘彈簧的真空開關(guān)操動機(jī)構(gòu)中,雖然在分閘過程中,操動機(jī)構(gòu)所作的功 不是很大,其主要能量只是消耗在脫扣機(jī)構(gòu)上,但適應(yīng)于斷路器可靠動作的要求,并考慮到 國產(chǎn)彈簧機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀,斷路器的脫扣機(jī)構(gòu)在滿足設(shè)計要求的同時應(yīng)該留有充分的裕度,也可 采取安裝 2 個脫扣器的方式,保證機(jī)構(gòu)可靠脫扣;在使用維護(hù)方面,不宜實行某些廠家所 提倡的長周期、高次數(shù)維護(hù)甚至免維護(hù)允諾,而應(yīng)及時開展日常維護(hù)及周期項目檢修工作, 以防因機(jī)構(gòu)的卡澀或調(diào)整的不當(dāng)而引起斷路器的拒動現(xiàn)象發(fā)生。

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