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S7-300 PLC控制系統(tǒng)在五強(qiáng)溪電廠泄洪系統(tǒng)中的應(yīng)用

時(shí)間:2007-12-25 18:07:00來源:dujing

導(dǎo)語:?介紹了西門子S7-300系列CPU 315¬-2DP和CPU 313C¬-2DP的PLC控制系統(tǒng)在五強(qiáng)溪電廠泄洪系統(tǒng)集中控制系統(tǒng)改造中的應(yīng)用,探討基于SIMATIC WinCC的人機(jī)界面系統(tǒng)
摘要 介紹了西門子S7-300系列CPU 315¬-2DP和CPU 313C¬-2DP的PLC控制系統(tǒng)在五強(qiáng)溪電廠泄洪系統(tǒng)集中控制系統(tǒng)改造中的應(yīng)用,探討基于SIMATIC WinCC的人機(jī)界面系統(tǒng)。 關(guān)鍵詞 五強(qiáng)溪電廠 集控 WinCC 人機(jī)界面 上位機(jī)    0 引言 1998年,五強(qiáng)溪水電廠對泄洪弧門集中控制系統(tǒng)進(jìn)行過改造,完成了集中控制系統(tǒng)與現(xiàn)地9個(gè)表孔的通信聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了對現(xiàn)地表孔啟閉機(jī)的集中控制。泄洪弧門集中控制系統(tǒng)原采用西門子S5-135U的PLC控制系統(tǒng),在設(shè)計(jì)上通過L2網(wǎng)與9個(gè)表孔、中央控制室OP35操作面板實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),以實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)地表孔的啟閉控制。當(dāng)時(shí)由于中、底孔啟閉機(jī)采用常規(guī)繼電器控制,并沒有對中、底孔的集中控制進(jìn)行改造。 表孔弧門集中控制系統(tǒng)在改造完畢投入運(yùn)行不久,程序方面出現(xiàn)故障,造成與現(xiàn)地設(shè)備的通信聯(lián)網(wǎng)中斷,無法實(shí)現(xiàn)對表孔弧門啟閉機(jī)的集中控制,至今無法正常投運(yùn)。    1 項(xiàng)目改造PLC硬件系統(tǒng)概述 為了確保泄洪弧門的正常運(yùn)行,真正實(shí)現(xiàn)“無人值班”(少人值守)的自動化控制體系,五強(qiáng)溪水電廠自2000年始,對泄洪系統(tǒng)進(jìn)行了集中控制改造的系列工作。    1.1 中孔和底孔閘門系統(tǒng) 2000年將中、底孔啟閉機(jī)的常規(guī)繼電器控制模式改造成PLC S7-300+電阻器調(diào)速控制,電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組串電阻四級啟動。 PLC控制系統(tǒng)采用核心CPU 315¬-2DP,48K字節(jié)RAM,集成具有用于數(shù)據(jù)通信的分散式外設(shè)PROFIBUS-DP主/從接口和用于編程器上裝程序的多點(diǎn)MPI接口,PLC的I/O接口為2通道模擬量輸入模塊SM331,32點(diǎn)數(shù)字量輸入模塊SM321,8點(diǎn)數(shù)字量輸出模塊SM322。PLC控制系統(tǒng)DI、DO模塊實(shí)現(xiàn)中、底孔弧門的啟門、閉門的自動控制,并對啟、閉門過程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行監(jiān)控。此外通過模擬量輸入AI模塊SM331處理閘門開度傳感器轉(zhuǎn)變的模擬量輸入信號,模擬量輸入模塊采用四線制4-20mA電流輸入。    1.2 表孔閘門系統(tǒng) 2003年始,開始對表孔S5-135U的PLC控制系統(tǒng)改造成PLC S7-300控制系統(tǒng),同時(shí)將SL16-01絕對式編碼器改造成帶SSI接口的絕對型多轉(zhuǎn)輸出編碼器,編碼器可以達(dá)到25位(213*212)串行數(shù)據(jù)輸出,即閘門的位置參數(shù)對應(yīng)編碼器上固定的某點(diǎn)。 PLC控制系統(tǒng)采用核心CPU 313C¬-2DP,32K字節(jié)RAM,集成具有用于數(shù)據(jù)通信的分散式外設(shè)PROFIBUS-DP主/從接口和用于編程器上裝程序的多點(diǎn)MPI接口,PLC的I/O接口為8通道模擬量輸入模塊SM331,4通道模擬量輸出模塊SM332,32點(diǎn)數(shù)字量輸入模塊SM321,32點(diǎn)和8點(diǎn)數(shù)字量輸出模塊SM322,3通道位置輸入模塊SM338(POS-INPUT)。 PLC控制系統(tǒng)DI、DO模塊實(shí)現(xiàn)表孔弧門啟門、閉門的自動控制,并對啟、閉門過程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行監(jiān)控,同時(shí)通過模擬量輸入AI模塊SM331處理開、關(guān)門時(shí)液壓系統(tǒng)油缸無桿腔和有桿腔的油壓模擬量輸入信號,以供上位機(jī)監(jiān)控液壓系統(tǒng)運(yùn)行情況。SM338(POS-INPUT)內(nèi)集成有閉環(huán)控制功能模塊PID控制器,通過SSI接口將絕對型多轉(zhuǎn)輸出編碼器輸出的閘門左右側(cè)位置信號進(jìn)行計(jì)算處理,并通過模擬量輸出AO模塊SM332將閘門實(shí)際位置以及閘門左右側(cè)位置偏差傳輸至閘門位置和閘門偏差的顯示儀表,同時(shí)AO模塊SM332將處理的位置信號輸出到VICKERS的P1、P2兩塊功率放大板,功放板根據(jù)閘門左右側(cè)位置信號,輸出相應(yīng)的0-10VDC電壓信號,從而到達(dá)控制相應(yīng)油缸的電磁比例閥閥芯位置,用以實(shí)現(xiàn)閘門左右油缸的同步運(yùn)行。VICKERS功放板輸出電壓值的整定主要是通過調(diào)節(jié)死區(qū)補(bǔ)償電位器,輔調(diào)節(jié)增益電位器,微調(diào)節(jié)閥芯加速/減速電位器。    1.3 集控計(jì)算機(jī)功能描述 集控上位機(jī)在此次集控改造系統(tǒng)中所起的作用主要如下: (1) 數(shù)據(jù)采集 接收各現(xiàn)地控制單元發(fā)送的有關(guān)數(shù)據(jù)并存入數(shù)據(jù)庫,用于顯示器畫面更新、控制調(diào)節(jié)、記錄檢索、操作指導(dǎo)及故障記錄分析。故障報(bào)警信號優(yōu)先傳送,并登錄故障發(fā)生的時(shí)間。    (2) 數(shù)據(jù)處理   • 數(shù)據(jù)變碼、校驗(yàn)傳遞誤差、誤碼分析及數(shù)據(jù)傳輸誤差控制;   • 生成各種數(shù)據(jù)庫,供顯示、刷新、打印、檢索使用;   • 事件順序記錄,及時(shí)處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的每一個(gè)事件,記錄每個(gè)事件發(fā)生的時(shí)間和事件性質(zhì),事件包括正常操作和故障;   • 將相關(guān)數(shù)據(jù)送至電站計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)以及水情自動測報(bào)系統(tǒng)。    (3)運(yùn)行監(jiān)視、控制和調(diào)節(jié) 水工樓集中控制室設(shè)置1臺21′LCD顯示器,用于監(jiān)視各表孔弧門液壓啟閉機(jī)和中、底孔設(shè)備的運(yùn)行工況。運(yùn)行操作人員能通過上位機(jī),對閘門開度和啟閉機(jī)進(jìn)行控制和監(jiān)視。主要內(nèi)容如下:   •閘門啟閉控制,可編程設(shè)定;   •閘門開度整定值和限值的設(shè)定;   •圖形、表格、參數(shù)限值、報(bào)警信息、狀態(tài)量變化等畫面和表格的選擇與調(diào)用;   •在主控制級進(jìn)行操作時(shí),在屏幕上可顯示整個(gè)操作過程中的每一個(gè)步驟和執(zhí)行情況。    (4) 記錄、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)制表 對所有監(jiān)控對象的操作、報(bào)警事件及實(shí)時(shí)參數(shù)報(bào)表等進(jìn)行記錄,對故障信號進(jìn)行事件順序記錄,并能在LCD上顯示,打印機(jī)上按預(yù)定表格打印出來。打印記錄分為定時(shí)打印、事件故障打印、操作及參數(shù)修改記錄打印、工作日程修改打印、越限打印、維修報(bào)告記錄及召喚打印記錄等工作方式。    記錄、報(bào)告的內(nèi)容包括:   • 操作事件記錄:自動順序記錄所有的操作過程,包括操作對象、操作指令、操作開始時(shí)間、執(zhí)行過程、執(zhí)行結(jié)果及操作完成的時(shí)間、操作員的姓名等。   •報(bào)警事件記錄:自動將各種報(bào)警事件按時(shí)間順序記錄其發(fā)生的時(shí)間、內(nèi)容和項(xiàng)目,生成報(bào)警事件匯總表。   • 歷史數(shù)據(jù)記錄    (5) 通信控制 與各現(xiàn)地控制單元通信,向各現(xiàn)地控制單元發(fā)送指令,并接受現(xiàn)地控制單元上送的各種信息。    (6) 系統(tǒng)自診斷 系統(tǒng)設(shè)備硬件故障診斷包括對計(jì)算機(jī)、外圍設(shè)備、通信接口、通道等的運(yùn)行情況進(jìn)行在線和離線診斷,故障點(diǎn)可診斷到各模板。在系統(tǒng)進(jìn)行在線診斷時(shí),不應(yīng)影響計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對各設(shè)備的監(jiān)控功能。
公司CP5611網(wǎng)卡,通過表孔各現(xiàn)地站已有的PROFIBUS總線電纜與9個(gè)表孔現(xiàn)地站PLC CPU 313C¬-2DP聯(lián)網(wǎng)通信,監(jiān)控和操作控制各表孔弧門運(yùn)行。并從#1表孔向中孔和底孔敷設(shè)一條PROFIBUS電纜,把底孔和中孔的PLC CPU 315¬-2DP通信口與監(jiān)控計(jì)算機(jī)連接,加入網(wǎng)絡(luò)中,用以監(jiān)控和操作控制中孔和底孔弧門的運(yùn)行。 同時(shí),電廠中控室與泄洪閘門集控系統(tǒng)之間,除了通過PROFIBUS-DP總線電纜從表孔#1弧門的RS485-Repeater(中繼器)與9個(gè)表孔、5個(gè)底孔和1個(gè)中孔工作站進(jìn)行通信聯(lián)網(wǎng),并能對泄洪閘門系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控和操作。此外,從水工樓上位機(jī)到電廠中控室之間,還敷設(shè)了通信光纜,建立了工業(yè)以太網(wǎng),用以系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源的共享。    2 項(xiàng)目改造軟件系統(tǒng)概述    2.1 監(jiān)控軟件 監(jiān)控軟件采用西門子公司先進(jìn)的人機(jī)界面系統(tǒng)SIMATIC WinCC,WinCC 是在 Windows 操作系統(tǒng)下運(yùn)行的基于 PC 的人機(jī)界面系統(tǒng)。WinCC 提供廣泛的特性以用于實(shí)現(xiàn)自動化解決方案,比如:通過冗余技術(shù)保證過程控制的可靠性與數(shù)據(jù)完整性;基本系統(tǒng)組態(tài)包括滿足事件信號發(fā)送,測量數(shù)據(jù)歸檔,所有過程與組態(tài)數(shù)據(jù)記錄,用戶管理和可視化等工業(yè)需求的功能。 該系統(tǒng)與其他 SIMATIC 元件共同提供附加的功能,如過程診斷與維護(hù)。當(dāng)組態(tài)這些功能時(shí),所有的 SIMATIC 工程工具都可以相互作用。WinCC 提供許多其功能允許為相關(guān)應(yīng)用進(jìn)行單獨(dú)組態(tài)的編輯器與接口,如WinCC Explorer用于快速存取所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)和中央設(shè)定值的中央項(xiàng)目管理;圖形編輯器圖形系統(tǒng)用于通過像素圖形對象的可自由設(shè)計(jì)可視化與操作,其所有的性能是動態(tài)的等。 集控計(jì)算機(jī)通過WinCC人機(jī)界面系統(tǒng)的圖形編輯器,在上位機(jī)設(shè)計(jì)模擬泄洪閘門系統(tǒng)畫面,WinCC CS(Configuration Software)和RS(Runtime Software)根據(jù)現(xiàn)地工作站PLC I/O地址分配,于上位機(jī)模擬系統(tǒng)畫面分配相應(yīng)操作鍵的對應(yīng)地址,通過PROFIBUS-DP總線用以實(shí)現(xiàn)上位機(jī)對現(xiàn)地工作站的監(jiān)測和控制功能。    2.2 工具軟件 PLC標(biāo)準(zhǔn)工具軟件是STEP7可編程序控制器標(biāo)準(zhǔn)軟件,它的主要功能是:   • 對系統(tǒng)硬件配置進(jìn)行組態(tài)和參數(shù)設(shè)置。例如,S7-300的I/O模板的地址分配,完全用STEP 7來進(jìn)行自由組態(tài)的,既不依賴于槽位,板上也沒有硬件跳線開關(guān);   • 編程,使用的編程語言有語句表(STL),梯形圖(LAD)和功能塊圖(FBD)??梢噪x線編程,以及在線修改程序;   • 進(jìn)行文件和建檔處理,生成符號地址表及程序的交叉地址表;在調(diào)試程序中實(shí)現(xiàn)操作和診斷,進(jìn)行程序測試和維護(hù)功能;對通信進(jìn)行定義及設(shè)置參數(shù)。 STEP7是一種模塊化編程的軟件。它將所有用戶編寫的程序和程序所需的數(shù)據(jù)放置在模塊中。在一個(gè)模塊內(nèi),在塊與塊之間,有進(jìn)行子程序調(diào)用的功能,這樣使用戶程序結(jié)構(gòu)化成為可能。這將顯著增加PLC程序的組織透明性、可理解性和易維護(hù)性。 五強(qiáng)溪水電廠泄洪閘門PLC控制系統(tǒng)綜合STEP7工具軟件的梯形圖、語句表和功能塊圖來實(shí)現(xiàn)閘門系統(tǒng)的控制功能要求,并建立DB10數(shù)據(jù)塊,用以上位機(jī)的遠(yuǎn)程監(jiān)測和控制。    3 結(jié)束語 2005年五強(qiáng)溪水電廠對泄洪系統(tǒng)進(jìn)行了全面的更新改造,改造除了將原有PLC S5控制系統(tǒng)改造成PLC S7-300外,還針對表孔弧門開度儀傳感器的低分辨率問題進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)。在集中控制技術(shù)上首次采用透明度及組態(tài)功能強(qiáng)大的SIMATIC WinCC人機(jī)界面系統(tǒng),并將此集控系統(tǒng)接入五凌公司水情梯調(diào)自動測報(bào)系統(tǒng),為公司實(shí)現(xiàn)梯級調(diào)度提供了技術(shù)支持。本次系統(tǒng)改造自4月20日投入運(yùn)行,從2005年汛期系統(tǒng)運(yùn)行檢測分析,運(yùn)行工況穩(wěn)定性達(dá)到設(shè)計(jì)要求。   

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