技術(shù)頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) > 技術(shù)頻道 > 應(yīng)用方案 > PLC在四連桿裝箱包裝機(jī)中的應(yīng)用

PLC在四連桿裝箱包裝機(jī)中的應(yīng)用

時(shí)間:2008-09-26 10:44:00來源:yangliu

導(dǎo)語(yǔ):?四連桿裝箱包裝機(jī)是一種一次可以裝四箱(可以是紙箱)既4×4瓶或者三箱 3×4瓶的連續(xù)裝箱的包裝機(jī)械設(shè)備
一、前言 四連桿裝箱包裝機(jī)是一種一次可以裝四箱(可以是紙箱)既4×4瓶或者三箱 3×4瓶的連續(xù)裝箱的包裝機(jī)械設(shè)備。在啤酒等瓶裝飲料行業(yè)中,四連桿裝箱包裝機(jī)主要完成瓶裝產(chǎn)品的裝箱、卸箱等工作。由于具有性能優(yōu)良等特點(diǎn),在包裝行業(yè)中使用非常普及。 對(duì)于四連桿裝箱包裝機(jī)中電氣部分的控制,是包裝機(jī)使用安全、可靠性的重要保證。目前,老型號(hào)的四連桿包裝機(jī)的電氣裝置大多采用繼電器的控制方式。這種控制方式連線復(fù)雜、繼電器使用數(shù)量多,造成電氣控制部分可靠性差、故障率高,日常維護(hù)量大。同時(shí),設(shè)備缺少操作的安全保障措施,容易發(fā)生事故。 隨著可編程控制器(PLC)技術(shù)的發(fā)展,把PLC控制技術(shù)應(yīng)用于四連桿包裝機(jī)的控制中,取代原有的控制線路。是四連桿裝箱包裝機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 二、系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 四連桿裝箱包裝機(jī)控制系統(tǒng)由電氣部分和氣動(dòng)執(zhí)行部分組成。工作過程見流程圖(圖1)。
電氣系統(tǒng)輸出控制在電氣控制部分的改造中,分析了包裝機(jī)的工作過程和控制特點(diǎn);對(duì)包裝機(jī)的控制基本上都是光電開關(guān)、接近開關(guān)、電磁閥、電機(jī)等這類的開關(guān)量輸入、輸出設(shè)備??刂七^程以連續(xù)的邏輯量控制為主的操作方式。PLC的開關(guān)邏輯和順序控制是PLC應(yīng)用最廣泛、最基本的功能,基于PLC的這一使用功能和特點(diǎn),決定將原有繼電器控制系統(tǒng)全部拆除,采用PLC控制。因?yàn)樵撚脩魪S家其他自動(dòng)化設(shè)備使用的基本都是日本Omron公司的PLC,再根據(jù)采集和控制點(diǎn)數(shù),我們選用Omron公司的SYSMAC CPM2A-60CDR-A的 PLC作為系統(tǒng)控制器。 三、系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1.四連桿裝箱包裝機(jī)的電機(jī)可以進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)、正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),以帶動(dòng)夾瓶裝置做往復(fù)運(yùn)動(dòng)裝箱。瓶電機(jī)和兩個(gè)箱電機(jī)分別用作傳輸瓶和傳輸箱。七個(gè)電磁閥和與之對(duì)應(yīng)的氣缸,分別控制“夾頭”,“定位器”,“出箱臂”及“進(jìn)箱臂”“箱導(dǎo)向”。設(shè)“手動(dòng)”和“自動(dòng)”操作兩個(gè)切換開關(guān)。 2.在包裝機(jī)的操作前臺(tái)和設(shè)備后臺(tái)、側(cè)面加裝3只光電檢測(cè)開關(guān),在操作人員誤入設(shè)備危險(xiǎn)區(qū)域時(shí),系統(tǒng)緊急停車,保證安全。 3.在傳送帶上安裝Omron的E6A2旋轉(zhuǎn)編碼器,測(cè)量傳送帶的速度。當(dāng)傳送帶電機(jī)異常停車時(shí),停止包裝機(jī)工作。 4.系統(tǒng)輸入回路中有光電開光和接近等開關(guān),PLC上的DC24V電源容量就不足了,各輸入、輸出元件均使用DC24V直流穩(wěn)壓電源。PLC控制系統(tǒng)原理圖見圖(2)。
5.為了使PLC系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行,采取了多種防護(hù)措施,如和系統(tǒng)中的強(qiáng)電設(shè)備分開接地,接地線的截面積大于2平方毫米。PLC輸入和輸出的感性負(fù)載都并聯(lián)續(xù)流二極管等,以消除輸入觸點(diǎn)在斷開時(shí),感性負(fù)載因儲(chǔ)能作用而產(chǎn)生電弧高于電源電壓數(shù)倍甚至于數(shù)十倍的反電勢(shì)對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生的干擾。見圖(3)
6.系統(tǒng)的輸入部分36點(diǎn),輸出19點(diǎn),一共占用PLC 54點(diǎn),系統(tǒng)冗余6點(diǎn),符合自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。 四、程序設(shè)計(jì) PLC程序采用梯形圖編寫,其自動(dòng)控制操作流程圖見圖(4)。
其中,PLC主程序參照原有繼電器控制系統(tǒng)的電氣控制原理圖進(jìn)行設(shè)計(jì),這種程序設(shè)計(jì)方法簡(jiǎn)單,有現(xiàn)成的電氣控制線路為依據(jù),設(shè)計(jì)周期短,在舊設(shè)備電氣系統(tǒng)改造中經(jīng)常采用。 按照原有電氣控制系統(tǒng)輸入信號(hào)及輸出信號(hào)做為PLC的I/O點(diǎn),原來由繼電器硬件完成的邏輯控制功能由PLC軟件——梯形圖替代完成。圖(5)為四連桿裝箱包裝機(jī)進(jìn)箱臂部分電氣控制原理圖。圖(6)為轉(zhuǎn)換后的四連桿裝箱包裝機(jī)進(jìn)箱臂部分PLC程序梯形圖。進(jìn)箱臂部分主要I/O對(duì)照表如下:
五、系統(tǒng)調(diào)試 1.調(diào)整光電開關(guān)SQ1和反射板的安裝距離,使光電開關(guān)處于工作狀態(tài)時(shí),調(diào)整到“擋光”,PLC輸入通道HR0003的指示燈亮。以同樣方法調(diào)整好光電開關(guān)SQ2、SQ3、SQ4……..SQ10。 2.調(diào)整接近開關(guān)JQ0,使“夾頭”在運(yùn)動(dòng)軌跡的最低點(diǎn)時(shí)接近“檔塊”,并使PLC輸入通道HR0012指示燈亮,以同樣方法調(diào)整好接近開關(guān)JQ2、JQ3、JQ4、JQ5。 3.調(diào)試旋轉(zhuǎn)編碼器時(shí),A、B、Z相按說明書接線,在PLC編程軟件中對(duì)編碼器的高速計(jì)數(shù)進(jìn)行設(shè)置,使用Z相加軟件復(fù)位方法。見圖(7)。按下按鈕5SA,使傳送帶電機(jī)停車時(shí),四連桿裝箱包裝機(jī)應(yīng)停止工作。
4.按動(dòng)相應(yīng)的按鈕,分別控制進(jìn)箱電機(jī)、出箱電機(jī)、瓶電機(jī)的開、停。關(guān)機(jī)以后將開關(guān)位置置于“關(guān)”。1SA和2SA分別控制“出箱臂”和“瓶定位”,10SA,15SA控制“導(dǎo)向”和“變距”。 5.在上述“動(dòng)作”都已正確時(shí),將“手動(dòng)”轉(zhuǎn)為“自動(dòng)”,按下“整機(jī)啟動(dòng)”按鈕,調(diào)試PLC邏輯程序。進(jìn)行自動(dòng)裝箱包裝操作。 六、結(jié)束語(yǔ) 經(jīng)PLC改造后的四連桿裝箱包裝機(jī)電氣控制系統(tǒng),外觀上;物理接線量大大減少,控制柜體積縮小,柜內(nèi)的原器件排列有序。運(yùn)行效果上;經(jīng)設(shè)備運(yùn)行證明,自動(dòng)化程度大大優(yōu)于原系統(tǒng)控制效果??刂瓶煽啃源蟠筇岣?,減輕了現(xiàn)場(chǎng)操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。由于系統(tǒng)在整個(gè)包裝流水線和包裝機(jī)設(shè)備的危險(xiǎn)位置安裝了光電位置檢測(cè)開關(guān),提高了操作的安全性。總體上提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

標(biāo)簽:

點(diǎn)贊

分享到:

上一篇:艾默生變頻器在高速雙面平版...

下一篇:微能WIN-V63矢量控制變頻器在...

中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)(www.treenowplaneincome.com)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來源“中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

網(wǎng)站簡(jiǎn)介|會(huì)員服務(wù)|聯(lián)系方式|幫助信息|版權(quán)信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)-工業(yè)自動(dòng)化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)

網(wǎng)站客服服務(wù)咨詢采購(gòu)咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2024 ,All Rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備 14004826號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報(bào)中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)