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S7-400在太鋼熱連軋步進(jìn)式加熱爐系統(tǒng)中的應(yīng)用

時(shí)間:2009-07-13 16:26:26來(lái)源:yangliu

導(dǎo)語(yǔ):?文主要介紹了S7-400系列PLC在太原鋼鐵有限公司熱連軋廠步進(jìn)式加熱爐中的應(yīng)用。通過(guò)新舊系統(tǒng)的比較,突出了新系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)。對(duì)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、在調(diào)試中出現(xiàn)的問(wèn)題及其解決方案也作了說(shuō)明。
一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介   1.項(xiàng)目實(shí)施地及行業(yè)背景   本項(xiàng)目的使用方為太原鋼鐵有限公司熱連軋廠,太原鋼鐵有限公司位于山西省太原市尖草坪區(qū),是我國(guó)最大的特種鋼生產(chǎn)基地,其主營(yíng)的不銹鋼、硅鋼等產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率目前在國(guó)內(nèi)居于領(lǐng)先地位。   2.項(xiàng)目簡(jiǎn)要工藝   本項(xiàng)目應(yīng)用于太鋼熱連軋步進(jìn)式加熱爐。項(xiàng)目實(shí)施后,實(shí)現(xiàn)了傳動(dòng)控制、燃燒控制的全自動(dòng)化操作。傳動(dòng)控制的功能是:實(shí)現(xiàn)機(jī)械電氣設(shè)備的自動(dòng)化操作、包括裝出料輥道、裝出鋼設(shè)備、步進(jìn)機(jī)械等。燃燒控制的功能是:實(shí)現(xiàn)溫度的精確控制、改善了爐膛氣氛、溫度場(chǎng)的分布。達(dá)到了從溫度、流量、壓力控制的整體系統(tǒng)的穩(wěn)定,適應(yīng)了太鋼生產(chǎn)節(jié)奏快、鋼種多、加熱制度復(fù)雜的要求。   3.新舊系統(tǒng)的對(duì)比,及項(xiàng)目中使用的西門(mén)子自動(dòng)化產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、類型、控制對(duì)象。   舊項(xiàng)目使用西屋(WESTHOUSE)公司的WDPF控制系統(tǒng),此系統(tǒng)分為DPU及MAC兩部分,其中DPU用于加熱爐的燃燒控制、MAC系統(tǒng)用于加熱爐的機(jī)械電氣設(shè)備的控制。舊項(xiàng)目控制系統(tǒng)使用近十年之久,由于硬件老化、軟件升級(jí)困難,使得故障率增加,影響了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。隨著近幾年加熱理論的不斷發(fā)展、新的燃燒技術(shù)已經(jīng)大規(guī)模地應(yīng)用, 生產(chǎn)全自動(dòng)化操作理念已日益深入人心。由于受到舊有系統(tǒng)在硬件、軟件方面的限制,新的技術(shù)、理念無(wú)法實(shí)施。   本項(xiàng)目中,有三座加熱爐屬改造、一座新建。共使用了共9套S7-400型PLC。型號(hào)為:6ES7416-2XK02-0AB0。每座加熱爐使用兩套PLC分別作為傳動(dòng)控制、及燃燒控制,另有一套作為公用輔助設(shè)備的傳動(dòng)控制,取代原有的DPU及MAC系統(tǒng)。   本項(xiàng)目實(shí)施前,舊系統(tǒng)共用20面控制柜。項(xiàng)目實(shí)施后,在沒(méi)有減少輸入輸出點(diǎn)的情況下,新系統(tǒng)只使用8面控制柜。新硬件的使用,使得控制的精度、及處理的速度有了進(jìn)一步的提升。西門(mén)子軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的支持,也使得一些新技術(shù)實(shí)現(xiàn)成為現(xiàn)實(shí)。   4.以下為已經(jīng)投產(chǎn)的照片。其中圖A中所示為正在將冷坯裝入爐內(nèi)的情形,圖B中所示為正在將加熱后的鋼坯出爐時(shí)情形: [align=center] 圖A 圖B[/align] 二、 控制系統(tǒng)構(gòu)成   1.在本項(xiàng)目中每座加熱爐由于控制對(duì)象、實(shí)現(xiàn)功能的劃分、各配置兩套PLC分別用于傳動(dòng)控制、燃燒控制。每套PLC均由主機(jī)架部分與遠(yuǎn)程ET200分站組成。主機(jī)架均配置以太網(wǎng)卡與二級(jí)計(jì)算機(jī)及HMI服務(wù)器進(jìn)行通訊。各傳動(dòng)PLC與公共PLC間有大量的信號(hào)進(jìn)行交換,為了減少以太網(wǎng)的通訊負(fù)擔(dān),保證信號(hào)的實(shí)時(shí)性,所以各傳動(dòng)PLC與公共PLC采用MPI網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通訊。由于遠(yuǎn)程設(shè)備多、且有些遠(yuǎn)程設(shè)備在地理位置上比較集中,采用CPU通過(guò)PROFIBUS與遠(yuǎn)程ET200通訊的結(jié)構(gòu)既能保證了系統(tǒng)整體快速響應(yīng),又能大大降低布線成本控制工程網(wǎng)版權(quán)所有,是一個(gè)性價(jià)比極為合理的解決方案。   2.以公共PLC的硬件配置圖為例,其它的硬件配置不在此贅述:   公共PLC硬件配置圖如圖1: [align=center] 圖1[/align]   本項(xiàng)目的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖如圖2:   在本系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,公共PLC及燃燒PLC與二級(jí)服務(wù)器的通訊能通過(guò)以太網(wǎng)進(jìn)行,采用的協(xié)議類型為T(mén)CP/IP。公共PLC根據(jù)從二級(jí)服務(wù)器接收到電文再將其通過(guò)MPI網(wǎng)絡(luò)分發(fā)給各傳動(dòng)PLC。這樣做的目的是減少以太網(wǎng)的負(fù)荷,保證傳動(dòng)PLC與二級(jí)服務(wù)器通訊接口的統(tǒng)一性。燃燒系統(tǒng)各PLC單獨(dú)與二級(jí)服務(wù)器通訊,單獨(dú)接受來(lái)自二級(jí)服務(wù)器的電文。HMI系統(tǒng)采用SERVER/CLIENT構(gòu)架,傳動(dòng)及燃燒PLC與HMI服務(wù)器單獨(dú)通訊,各CLIENT再與HMI服務(wù)器單獨(dú)通訊。這樣做的目的同樣也是減少網(wǎng)絡(luò)的負(fù)荷,更能節(jié)省投資,減少在使用中的維護(hù)量。 [align=center] 圖2[/align]   在實(shí)際生產(chǎn)中的監(jiān)視畫(huà)面如圖3所示: [align=center] 圖3[/align]   3.以上的硬件配置、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是與使用方幾經(jīng)討論形成的。保證了系統(tǒng)整體的快速響應(yīng)、較少的網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷、投資的經(jīng)濟(jì)性,這是一個(gè)較優(yōu)的配置方案。   三、控制系統(tǒng)完成的功能   1.對(duì)于步進(jìn)式加熱爐而言,步進(jìn)機(jī)構(gòu)的控制是其中的一個(gè)難點(diǎn)。它要求控制系統(tǒng)能夠平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)鋼坯在爐內(nèi)的運(yùn)輸,避免對(duì)機(jī)械機(jī)構(gòu)造成沖擊。這就要求控制系統(tǒng)能夠快速響應(yīng)來(lái)自傳感器的信號(hào)。由于現(xiàn)代工廠現(xiàn)場(chǎng)控制越來(lái)越復(fù)雜,這就使得PLC必須具備強(qiáng)大的邏輯及浮點(diǎn)計(jì)算能力、豐富的尋址方式、完整的與上位機(jī)通訊的協(xié)議、完善的數(shù)學(xué)函數(shù)功能。只有這樣的PLC才能夠完成滿足當(dāng)前工廠控制對(duì)象的要求。本項(xiàng)目使用的西門(mén)子S7-400的416型PLC滿足了這樣了要求,在傳動(dòng)控制的使用中成功實(shí)現(xiàn)了步進(jìn)機(jī)構(gòu)的平穩(wěn)、準(zhǔn)確控制,坯料在輥道上的精確數(shù)據(jù)跟蹤。在燃燒控制的使用中利用其強(qiáng)大的浮點(diǎn)計(jì)算能力及完善的數(shù)學(xué)函數(shù)功能成功實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化燃燒。利用SIEMENS 在 STEP7中現(xiàn)有的通訊模塊實(shí)現(xiàn)了與公共PLC及燃燒PLC與二級(jí)計(jì)算機(jī)的TCP/IP通訊。   2.項(xiàng)目實(shí)施中的難點(diǎn)及解決方案:   在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)的更新,是本項(xiàng)目實(shí)施中面臨的最大難點(diǎn)。在項(xiàng)目的準(zhǔn)備前期 CONTROL ENGINEERING China版權(quán)所有 ,對(duì)新硬件系統(tǒng)進(jìn)行了盡可能多的硬件測(cè)試、及軟件模擬,對(duì)軟件的在線調(diào)試作了充分的準(zhǔn)備。在舊系統(tǒng)停用后的短期內(nèi),實(shí)現(xiàn)了硬件系統(tǒng)的快速替代布署。   在項(xiàng)目的實(shí)施中由于傳動(dòng)PLC之間采用MPI通訊,筆者在第一次項(xiàng)目實(shí)施中采用SIEMENS STEP7的程序庫(kù)自帶的程序塊進(jìn)行通訊。但在使用中發(fā)現(xiàn)利用程序塊的方式并不穩(wěn)定,每次在硬件配置后都會(huì)出現(xiàn)不明原因的中斷。由于項(xiàng)目實(shí)施周期短,根本沒(méi)有時(shí)間進(jìn)行原因的查找,故障診斷分析。由于西門(mén)子提供了全局變量的通訊方式,并且其硬件方式也是利用MPI網(wǎng)絡(luò)。筆者拋棄第一種方案,最終采用全局變量進(jìn)行傳動(dòng)PLC間的通訊。事實(shí)證明這種方案簡(jiǎn)單易行且相當(dāng)可靠。全局變量的通訊方式更多依賴于硬件配置,不需單獨(dú)編程,對(duì)于通訊的變量可直接引用,并且全局變量的硬件配置的下載可以在線進(jìn)行,PLC不需重啟。   全局變量的配置的部分界面如圖四所示: [align=center] 圖四[/align]   在項(xiàng)目投入生產(chǎn)時(shí)由于通訊數(shù)據(jù)量的增加,逐漸暴露了一些在通訊測(cè)試、設(shè)備調(diào)試中未出現(xiàn)的問(wèn)題。PLC與二級(jí)服務(wù)器的通訊會(huì)經(jīng)常發(fā)生PLC發(fā)送報(bào)文丟失的現(xiàn)象。經(jīng)仔細(xì)閱讀通訊文檔,發(fā)現(xiàn)發(fā)送的通訊程序塊并不能在一個(gè)CPU的掃描周期內(nèi)完成,筆者著手修改了程序,報(bào)文丟失的現(xiàn)象大大改善。試運(yùn)行一段時(shí)間后仍然有報(bào)文丟失的現(xiàn)象發(fā)生,不過(guò)發(fā)生的頻率已經(jīng)相當(dāng)少。但由于生產(chǎn)要求通訊的絕對(duì)良好,筆者在仔細(xì)排查生產(chǎn)中的人為因素、程序與通訊文檔的非一致性的干擾,最終認(rèn)定其中的原因可能還在通訊塊的特殊使用性上,其中的一些特性并未在文檔中體現(xiàn)出來(lái)。筆者著手進(jìn)行了通訊測(cè)試,發(fā)現(xiàn)發(fā)送通訊程序塊不能在同一掃描周期內(nèi)向同一端口發(fā)送兩條以上電文,其中第一條后的電文都將丟失。筆者馬上修改了程序,將發(fā)送的電文進(jìn)行延時(shí)、排隊(duì)處理,經(jīng)修改后運(yùn)行良好,徹底解決了與上位機(jī)的通訊問(wèn)題。   3.其中圖五所示:上部為工藝管道,下部為脈沖燃嘴,是典型的工藝設(shè)備。圖六為輸送冷坯輥道組,是工業(yè)爐的主要設(shè)備之一。 [align=center] 圖五 圖六[/align]   四、 項(xiàng)目運(yùn)行   項(xiàng)目中的改造部分及新建部分從2005年10月份正常投入以來(lái)運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了在傳動(dòng)控制、燃燒控制的全自動(dòng)化操作,盡量減少了設(shè)備操作對(duì)人的依賴,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。本項(xiàng)目大大降低了故障率,減少了解決故障的時(shí)間、保證了生產(chǎn)的連續(xù)、正常運(yùn)行,已經(jīng)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,受到了客戶的好評(píng)。   五、 應(yīng)用體會(huì)   本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間短,使用方要求在十二天時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)爐區(qū)控制系統(tǒng)達(dá)到正常生產(chǎn)狀態(tài),由于控制系統(tǒng)的帶設(shè)備調(diào)試必須等到設(shè)備本體完畢后才能進(jìn)行,事實(shí)上的控制系統(tǒng)調(diào)試時(shí)間只有數(shù)天之久。9套PLC系統(tǒng)調(diào)試完畢,在數(shù)天之內(nèi)投入生產(chǎn)其難度可想而知。但由于西門(mén)子S7-400系列PLC強(qiáng)大的功能,其與其編程系統(tǒng)STEP7的結(jié)合,為自動(dòng)化控制提供了完美的解決方案。在程序設(shè)計(jì)的過(guò)程中,筆者始終秉持結(jié)構(gòu)化編程的理念,追求程序控制流程的線性化,即程序的靜態(tài)書(shū)寫(xiě)結(jié)構(gòu)與動(dòng)態(tài)執(zhí)行順序的一致性。由于程序量極大,這種做法增加了程序的可讀性,便于理解、調(diào)試、測(cè)試和排錯(cuò)。針對(duì)項(xiàng)目控制對(duì)象自身的特點(diǎn),由于不同加熱爐雖然有各個(gè)不同的細(xì)節(jié)特點(diǎn),但其中的大部分控制對(duì)象控制特點(diǎn)類似。筆者對(duì)有共性的對(duì)象進(jìn)行了抽象,封裝。將對(duì)象在程序中做成單獨(dú)的程序塊,并在此程序塊中使用只與其相關(guān)的獨(dú)立的數(shù)據(jù)塊。做到了在單一的CPU中,使其與外部的對(duì)象的通訊以接口的方式來(lái)進(jìn)行。從而在本CPU中實(shí)現(xiàn)程序塊的對(duì)象化,在不同的CPU中實(shí)現(xiàn)了程序的跨控制器平臺(tái)的移植。實(shí)現(xiàn)了程序在結(jié)構(gòu)上的獨(dú)立性,提高了程序的復(fù)用性。幸運(yùn)的是S7-400及其開(kāi)發(fā)平臺(tái)STEP7完全支持以上的操作。這一做法大大加快了軟件開(kāi)發(fā)的進(jìn)程,降低了調(diào)試的難度??傊甋7-400系列PLC及其軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境向使用者提供了一個(gè)具備一流的硬件基礎(chǔ)、界面友好、操作方便的自動(dòng)化開(kāi)發(fā)平臺(tái)。用戶應(yīng)盡可能利用其強(qiáng)大的功能,為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供有力的保障。

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