技術(shù)頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動網(wǎng) > 技術(shù)頻道 > 應(yīng)用方案 > FANUC機器人與西門子1500 PLC Profinet通訊之板卡固件問題

FANUC機器人與西門子1500 PLC Profinet通訊之板卡固件問題

時間:2022-04-13 11:46:04來源:高創(chuàng)傳動科技開發(fā)(深圳)有限公司

導(dǎo)語:?還是實踐出真知啊,今日遇到一個項目,F(xiàn)ANUC機器人一開始與西門子1200 PLC進(jìn)行Profinet通訊OK,但是之后與西門子1500 PLC始終無法進(jìn)行通訊,最終發(fā)現(xiàn)問題是與FANUC通訊板卡固件版本導(dǎo)致。

  前言:還是實踐出真知啊,今日遇到一個項目,F(xiàn)ANUC機器人一開始與西門子1200 PLC進(jìn)行Profinet通訊OK,但是之后與西門子1500 PLC始終無法進(jìn)行通訊,最終發(fā)現(xiàn)問題是與FANUC通訊板卡固件版本導(dǎo)致。

機器人

  接下來我們具體看看事情的詳細(xì)過程:1、本次硬件設(shè)備如下:

  · 機器人控制柜型號:FANUC Mate 30iB Plus。

  · CPU 1214C DC/DC/DC ,訂貨號 6ES7 214-1AE30-0XB0,固件版本 V2.2。

  · CPU 1511-1 PN,訂貨號 6ES7 511-1AK02-0AB0,固件版本V2.8

機器人

機器人

  · FANUC通訊板卡:

  R834 : Dual Channel ProfiNet Interface (Molex Hardware)

       規(guī)格號:A05B-2600-J076

       備件號:A20B-8101-0930

機器人

機器人

機器人

  2、板卡安裝,機器人和PLC之間連接:

機器人

  外接24V電源:板卡可以外接24V電源(板卡上有0V,24V標(biāo)記),給板卡供電,當(dāng)機器人斷電時,PLC通訊網(wǎng)絡(luò)不會因為機器人斷電而出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接異常,當(dāng)然本案例采用FANUC主機直接供電,未采用外部24V電源。軟件選項:

  · R834 Dual Channel ProfiNet Interface,不能與J930同時加載。

  · 如果帶有Profinet Safety功能,還需要添加J931 Profinet Safety。

  2、Profinet通訊三大關(guān)鍵點,機器人與PLC必須要相對應(yīng):

  · 設(shè)備名稱

  · IP地址

  · 通訊字節(jié)數(shù)大小

  3、本案例機器人作為PLC從站,機器人端設(shè)置:(1)IP地址,名稱、通訊字節(jié)大小設(shè)置:按下示教器上 MEUN 鍵→ 5 I/O → 3 PROFINET(M) → ENTER →選中 2 頻道(備注:2 頻道是機器人做從站)→按下 DISP 鍵 →定址模式選擇DCP→選中 IP 地址/名稱→按下 F4 鍵(編輯)→編輯完成后→按下 F1 鍵→(適用)→完成 IP 地址編輯。

  注意:此處地址/名稱與PLC組態(tài)時保持一致

機器人機器人

機器人

  (2)編輯插槽類型和字節(jié)長度:按下示教器上 MEUN 鍵→ 5 I/O →PROFINET(M) → ENTER →頻道2 IO設(shè)備→ 按下 DISP 鍵→ 按下F4 鍵(編輯)→選中輸入輸出插槽→編輯完成后→按下 F1 鍵(適用)→光標(biāo)移到插槽大小→按下 F4 鍵(編輯)選中字節(jié)大小→按下 F1 鍵(適用)→編輯完成。

機器人

機器人

機器人

  (3)數(shù)字信號分配

  按下示教器上 MEUN 鍵→ 5 I/O → 3 數(shù)字→ENTER→I/O數(shù)字輸入輸出→F2(分配)

機器人

機器人

機器人

  DI /DO范圍:本項目組態(tài)了 32個字節(jié)輸入/32個字節(jié)的輸出,范圍是 249-504 之間;機架:48 機器自帶的硬件IO,CRMA15/16。

  機架:Profinet 102 機器人做從站,101 是機器人做主站;插槽:1,開始點:1。

  4、PLC端設(shè)置

       (1)博途導(dǎo)入機器人通訊的GSDML文件:gsdml-v2.33-fanuc-a05b2600r834v910m-20180411.xml。

機器人

  (2)分配地址 :注意:輸入輸出上下有區(qū)別,PLC輸出在上輸入在下,機器人測輸出一定要在下面。

機器人

機器人

機器人

  5、至此對于西門子1200 PLC和1500PLC,PLC端設(shè)置完全一樣。但是奇怪的事情就是1200 PLC可以和機器人正常通訊,但是后面與更換了1500PLC就與機器人始終無法進(jìn)行正常通訊,進(jìn)行在線診斷,報警無法適配機器人的MAC地址。在一開始安裝機器人通訊板卡時,留意了一下板卡的固件版本為:FW:1.3.1.0

  § 于是采用Control Start進(jìn)行啟動,主菜單 → 下一頁 → 下一頁 → Profinet設(shè)置;

  § 查看一下Profinet通訊板卡的固件版本,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在版本與期望版本不一樣,其實是期望版本要高一點;

  § 此時直接點擊更新等待自動更新完成就好了,當(dāng)然如果此時更新不成功,那么就需要向FANUC官方索要固件更新文件,存放到U盤,然后插到機器人控制柜面板的USB接口,文件路徑和名稱更改成下圖所示。

機器人

機器人

機器人

  最后,本次總結(jié)僅作交流學(xué)習(xí),不正之處請及時指正,便于提高,謝謝!

標(biāo)簽: 機器人

點贊

分享到:

上一篇:提質(zhì)增效——BDHDE伺服系統(tǒng)方...

下一篇:收好CDHD2這套“穩(wěn)”字訣,芯...

中國傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動網(wǎng)(www.treenowplaneincome.com)獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

網(wǎng)站簡介|會員服務(wù)|聯(lián)系方式|幫助信息|版權(quán)信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

中國傳動網(wǎng)-工業(yè)自動化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務(wù)平臺

網(wǎng)站客服服務(wù)咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2024 ,All Rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備 14004826號 | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號