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裴溝礦井技術(shù)改造的實(shí)踐

時(shí)間:2006-09-11 10:27:00來(lái)源:wangsl

導(dǎo)語(yǔ):?裴溝煤礦位于河南省新密市來(lái)集鎮(zhèn),為鄭煤集團(tuán)公司主力礦井之一,現(xiàn)有職工4000余人
裴溝煤礦位于河南省新密市來(lái)集鎮(zhèn),為鄭煤集團(tuán)公司主力礦井之一,現(xiàn)有職工4000余人,19 60年建井,1966年投產(chǎn),原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力60萬(wàn)t/a,1979年經(jīng)煤炭工業(yè)部批準(zhǔn)擴(kuò)建為120萬(wàn) t/a。該礦采用立井多水平上、下山開拓方式,中央邊界抽出式通風(fēng),主井45t箕斗,副 井雙車罐籠提升,帶式及礦車運(yùn)輸,走向和俯斜長(zhǎng)壁放頂煤采煤法開采,主采煤層為二疊系 二1煤層。   1 礦井技術(shù)改造的實(shí)踐     11 過(guò)斷層實(shí)現(xiàn)兩井田合并開采    裴溝井田和楊河井田中間以油房溝斷層為自然邊界,油房溝斷層走向近東西,傾向北,為南 升北降導(dǎo)水正斷層,落差7~72m。為解決礦井技術(shù)改造中過(guò)油房溝斷層這一關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題, 根據(jù)現(xiàn)有勘探資料,制訂了從中央下山和沿第10勘探線兩種過(guò)斷層方案。為進(jìn)一步查明斷層 的落差和富、導(dǎo)水性,采用法國(guó)產(chǎn)SN338HR型數(shù)字地震儀進(jìn)行了地面物探,采用美國(guó)產(chǎn)小約 翰鉆機(jī)對(duì)第10勘探線過(guò)斷層處進(jìn)行了地面鉆探,根據(jù)物探、鉆探資料綜合分析,得出以下研 究結(jié)論: (1)兩種方案過(guò)斷層位置的地層、含水層相同,構(gòu)造基本相似,只是斷層落差大小不同; (2)兩種方案過(guò)斷層位置的充水因素基本相同; (3)兩種方案過(guò)斷層位置突水的可能性及威脅程度不同: ①?gòu)闹醒胂律较蚰线^(guò)斷層。由于該處斷層落差較大(63m),斷層帶破碎,富、導(dǎo)水性較好, 加上距奧灰(O2)、L1-3灰?guī)r較近(局部在奧O2和L1-3灰?guī)r之間的鋁土層中 穿過(guò)),掘進(jìn)時(shí)定會(huì)突出奧灰水,威脅礦井安全生產(chǎn),甚至有淹井的危險(xiǎn)。 ②從第10勘探線處過(guò)斷層。由于該處斷層落差不大(35m),斷層帶內(nèi)泥質(zhì)物較多,富、導(dǎo)水 性較差,加上距奧灰、L1-3灰?guī)r距離較遠(yuǎn)(過(guò)斷層時(shí)頂板大古砂巖和對(duì)盤底板L7灰 巖接觸),掘進(jìn)時(shí)突水的可能性較小,安全系數(shù)大。 根據(jù)研究結(jié)論,采用了沿第10勘探線過(guò)斷層方案,并在掘進(jìn)時(shí)采取了以下安全技術(shù)措施: (1)確保-110m水平泵房正常運(yùn)行,最大排水能力達(dá)到1800m3/h(-110m水平正常涌水量700 m3/h); (2)在兩石門過(guò)斷層北側(cè)大古砂巖段各打一道防水閘門; (3)采用U型鋼反拱鋼筋網(wǎng)全封閉式支護(hù),多打眼,少裝藥,短掘短支,防止片幫冒頂,并減 少對(duì)圍巖的震動(dòng); (4)過(guò)斷層段采用壁后注漿,防止出水; (5)開展井下巖移觀測(cè),密切注視巷道變化。 方案實(shí)施后,安全穿過(guò)了油房溝斷層,使32采區(qū)上部形成了開拓煤量,順利實(shí)現(xiàn)了兩井田的 合并開采。   12 主井提升系統(tǒng)改造   該礦主井提升系統(tǒng)是在1966年投產(chǎn)前裝備的,設(shè)備比較落后,絞車超期運(yùn)行,井筒裝備 銹蝕嚴(yán)重,箕斗裝載不均衡,提升系統(tǒng)能力小,已經(jīng)滿足不了目前安全生產(chǎn)的需要。主井提 升系統(tǒng)改造主要包括更換主井絞車、井架、箕斗、鋼絲繩,加固井筒裝備,改造井底裝載和 清理灑煤系統(tǒng)等。  ?。?)主井絞車由2БM-3X15/1520型更換成2JK-3X15/1520型絞車,變?nèi)斯げ僮鳛榭删幊炭?制 器自動(dòng)控制,井架高度由225m升高到3076m,長(zhǎng)度增加12m,寬度增加08m,并保持 箕 斗相對(duì)裝卸載位置尺寸不變,提升絞車和井筒相對(duì)尺寸不變,拆除老井架換上新井架。箕斗 由QJ-47型更換為QJ-7型箕斗,改造后提升量由45t提高到65t。提升鋼絲繩由34-6V 37S+Fc-16700-I-ZZ型,更換為36-6V37S-1670-I-ZZ型。  ?。?)加固井筒裝備。罐道梁每?jī)膳镏虚g加裝一棚,中間罐道梁用200× 180 方鋼,兩頭用樹脂錨桿固定鋼板支撐著方鋼,邊罐道梁在井壁用樹脂錨桿固定支座支撐著罐 道,更換全部38kg道軌罐道。  ?。?)井底裝載系統(tǒng)由ZJ-3非通過(guò)式帶重錘靠箕斗打開裝載方式,改造為緩沖煤倉(cāng)的煤通過(guò)兩 臺(tái)K-3 給煤機(jī)分別給在兩條帶式輸送機(jī)上,經(jīng)KG4007核子秤計(jì)量控制后進(jìn)入溜煤筒,箕斗到位后通 過(guò)汽缸打開閘門裝煤。給煤、計(jì)量、檢測(cè)箕斗到位、裝煤、發(fā)出提升信號(hào)全部由可 編程控制器自動(dòng)控制,利用空氣炮處理溜煤筒中積煤。  ?。?)井底清理灑煤系統(tǒng)由原來(lái)經(jīng)清倉(cāng)斜巷礦車提升,水泵排水,改為通過(guò)新做的210m清倉(cāng)平 巷,將 井底與中央皮帶下山連接,改造后井底水沉淀后可實(shí)現(xiàn)自流,井底灑煤經(jīng)清倉(cāng)平巷可運(yùn)到中 央下山強(qiáng)力帶式輸送機(jī)上。   13 通風(fēng)系統(tǒng)改造  ?。?)優(yōu)化通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),在高阻力段新做中央改造回風(fēng)巷480m,與中央回風(fēng)下山并聯(lián)回風(fēng),新做3 2進(jìn)風(fēng)巷210m與32皮帶巷并聯(lián)進(jìn)風(fēng),并聯(lián)通風(fēng)可以減少風(fēng)阻,提高采區(qū)通風(fēng)能力。  ?。?)將工業(yè)廣場(chǎng)老副井改造為回風(fēng)井,選用BDK65-8NO25高效節(jié)能主扇,代替70B2主扇與 原B DK68C-6NO22主扇配合,一用一備,使通風(fēng)線路縮短了1050m。通風(fēng)系統(tǒng)改造前后BDK68-6N O22主扇運(yùn)行狀況對(duì)比如下表所示: 項(xiàng)目  排風(fēng)量/m3·min-1 負(fù)壓/Pa 風(fēng)葉安裝角度/(°) 通風(fēng) 流程/m 主扇年耗電量/萬(wàn)kWh〖〗主扇運(yùn)行穩(wěn)定性 備注  改造前 3300 4116 35/30 7633 4047 不穩(wěn)定 滿足不了生產(chǎn)需 要,主扇風(fēng)葉處于極限狀態(tài) 改造后 4300 3063 35/30 6583 2867 穩(wěn)定  滿足生產(chǎn)需要,有 增風(fēng)空間且仍可穩(wěn)定運(yùn)行   14 -200m輔助水平的建立   本著考慮長(zhǎng)遠(yuǎn),兼顧當(dāng)前的原則,選擇位于-110m水平和-300m水平中間位置的-200m標(biāo)高建 立輔助水平,集中運(yùn)輸巷和集中回風(fēng)巷均布置在煤層中,并分別與32、34采區(qū)的運(yùn)輸下山和 回風(fēng)下山相連接,-200m集中回風(fēng)巷布置時(shí)西高東低,并在東部建立-200m輔助水平固定排水 陣地,使34采區(qū)工作面涌水向東自流,使32和34采區(qū)實(shí)現(xiàn)集中排水。   2 礦井技術(shù)改造后達(dá)到的效果   (1)過(guò)斷層實(shí)現(xiàn)兩井田合并開采,實(shí)際上相當(dāng)于完成了 礦井與礦井之間的接替,節(jié)約建井費(fèi)用3億元,解放可 采儲(chǔ)量3000萬(wàn)t,延長(zhǎng)礦井服務(wù)年限18年,緩和了采掘接替,保證了安全生產(chǎn)。  ?。?)主井提升系統(tǒng)改造后,消除了提升系統(tǒng)中的重大安全隱患,保證了主井安全運(yùn)行。提 升能力由120萬(wàn)t/a提高到180萬(wàn)t/a,增加了60萬(wàn)t/a,年增產(chǎn)值8000萬(wàn)元,同時(shí)提升 能力的加大為采區(qū)生產(chǎn)能力的發(fā)揮創(chuàng)造了條件。   (3)通風(fēng)系統(tǒng)改造后,通風(fēng)線路縮短了1050m,每年節(jié)約巷修費(fèi)6萬(wàn)元,主扇負(fù)壓降低了1048P a,每年可節(jié)約用電118萬(wàn)kWh,節(jié)約通風(fēng)電費(fèi)58萬(wàn)元。實(shí)行并聯(lián)通風(fēng)后,增加了通風(fēng)斷面, 主 扇在高效、穩(wěn)定的狀態(tài)下運(yùn)行,采區(qū)通風(fēng)能力可以提高1500m3/min,生產(chǎn)能力可以提高4 0萬(wàn)t/a以上,同時(shí)也消除了由于風(fēng)量不足給瓦斯管理帶來(lái)的種種不利因素,礦井安全水平 大大提高。  ?。?)-200m輔助水平的建立增加了一條安全通道,多了一條通風(fēng)線路,便于通風(fēng)和瓦斯管理。 可以利用該輔助水平,開發(fā)32、34采區(qū)下山中間的村莊下壓煤,提高資源回收率,增加礦井 產(chǎn)量15萬(wàn)t/a以上。變-200m以上水平下山開采為上山開采,解決了生產(chǎn)中的水患問(wèn)題,建 立固定排水陣地,變分區(qū)排水為集中排水,節(jié)約工程及設(shè)備資金300萬(wàn)元,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用45 萬(wàn)元/a。 轉(zhuǎn)自:中國(guó)煤炭

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