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現(xiàn)場總線Profibus和以太網(wǎng)技術在煙草制絲線控制系統(tǒng)的應用

時間:2006-10-08 11:05:00來源:wangsl

導語:?現(xiàn)場總線

引 言   制絲生產(chǎn)線是卷煙生產(chǎn)的第一道工序,包括葉絲生產(chǎn)線和梗絲生產(chǎn)線,其目的是將復烤廠加工后的煙葉及煙梗分別進行回潮、加料、切絲、烘絲,然后將加工后的煙絲按照工藝要求進行摻配、加香,生產(chǎn)出適用于卷煙的成品煙絲。制絲線控制系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠運行是保證煙絲質(zhì)量的關鍵。   上海高楊國際煙草有限公司的制絲線,是20世紀90年代初從德國引進,全線五套可編程控制器采用的是Siemens公司的S5——135U系列產(chǎn)品,各PLC配有一臺段監(jiān)控機,段監(jiān)控機的CP528處理器與PLC通信,只能一對一的操作。在控制系統(tǒng)改造中,以煙草行業(yè)要求的準確配方、均勻摻兌、精確配料和質(zhì)量穩(wěn)定,提高信息化水平為目的,從設計的可靠性、先進性、開放性、可擴展性、網(wǎng)絡化出發(fā),采用現(xiàn)場總線技術分布式控制和以太網(wǎng)相結(jié)合,完成制絲線控制系統(tǒng)改造的設計、實施。 制絲線控制系統(tǒng)概述   在上海高楊國際煙草有限公司制絲線控制系統(tǒng)改造項目中按照分散控制、集中管理、數(shù)據(jù)共享的原則,采用了信息層、控制層和設備層(傳感/執(zhí)行層)三級網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),實現(xiàn)生產(chǎn)線控制和管理的管控一體化系統(tǒng)。 根據(jù)用戶要求將系統(tǒng)中的S5PLC升級為S7—400PLC,使用現(xiàn)場總線控制方案,選用ET200S分布式I/O,ET200S結(jié)構(gòu)緊湊,模塊無間隙安裝,擴展和更換方便、直接,可以熱插拔。7.5kW以下除變頻器、軟起動器控制以外的電動機均采用DSle—x型高性能電動機起動器控制。將變頻器、電動機起動單元、現(xiàn)場I/O水分儀、流量計、電子秤聯(lián)入Profibus—DP網(wǎng),通過網(wǎng)絡傳遞數(shù)據(jù)信息,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、參數(shù)設定等數(shù)字信息交換及過程控制。同時各PLC配以CP443—1以太網(wǎng)通信模塊,連接到帶光纖口的Siemens OSM ITP62工業(yè)以太網(wǎng)交換機,掛入光纖環(huán)網(wǎng),各PLC系統(tǒng)之間以及PLC與監(jiān)控機之間通過抗電磁干擾能力強的100M光纖環(huán)網(wǎng)連接。監(jiān)控機的監(jiān)控軟件選用Intellution公司的iFIX3.5。同時為了方便現(xiàn)場巡檢人員的巡視檢查,在葉片處理段、梗處理段、葉絲處理段放置四臺15in現(xiàn)場監(jiān)控站(MP370)。   由于選用的OSM集成基于Web管理(WBM),可通過IE瀏覽器觀察網(wǎng)絡上各個交換機的狀態(tài),根據(jù)登錄權(quán)限還可對之進行相應操作。這樣便于遠程監(jiān)控控制系統(tǒng)通信狀態(tài)。   根據(jù)工藝要求,電控系統(tǒng)改造全線劃分為五個工藝段、五組PLC:葉片處理段ZS1、葉絲處理段ZS3、煙梗處理段ZS5、梗絲處理段ZS6、風力喂絲段ZS4。   制絲線控制系統(tǒng)從上到下分為數(shù)據(jù)管理層、集中監(jiān)控層、設備控制層,網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)如圖2所示。 1 數(shù)據(jù)信息管理層 硬件組成:由上位管理計算機、打印機、交換機等組成。 軟件平臺: 微軟SQLServer2000數(shù)據(jù)庫、Visual Basic開發(fā)軟件和iFIX iClient。 信息交換網(wǎng)絡:TCP/IP以太網(wǎng)。 功能:實現(xiàn)生產(chǎn)任務的調(diào)度下發(fā);現(xiàn)場生產(chǎn)情況的監(jiān)測;報表的統(tǒng)計、保存、查詢、打??;儲柜儲存物料的信息查詢;PLC控制柜的狀態(tài)監(jiān)測;關鍵工藝參數(shù)的歷史變化趨勢圖等。本層向上與廠管理系統(tǒng)如SPC系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)通信,向廠領導和各職能部門發(fā)布生產(chǎn)數(shù)據(jù),為廠里的決策提供依據(jù);向下通過控制網(wǎng)絡與控制執(zhí)行層和設備層進行數(shù)據(jù)通信,對車間生產(chǎn)線進行監(jiān)控,以實現(xiàn)集中監(jiān)控和管理。 2 集中監(jiān)控層 硬件組成:采用分布式、客戶端/服務器結(jié)構(gòu),由兩臺冗余的iFIX SCADA服務器,一臺iFIX SCADA的本地iClient客戶端,構(gòu)成集中監(jiān)控系統(tǒng)。分別對制絲葉線、梗線監(jiān)控。 軟件平臺:iFIX SCADA/iClient監(jiān)控組態(tài)軟件。 信息交換網(wǎng)絡:光纖環(huán)行工業(yè)以太網(wǎng)、TCP/IP以太網(wǎng)。 功能:接收生產(chǎn)管理上位管理機發(fā)出的任務(批次與配方參數(shù)),發(fā)送至設備控制層各相應生產(chǎn)段的PLC,集中指揮控制生產(chǎn)線的運行,同時將生產(chǎn)線設備的運行情況、實時工藝、批次統(tǒng)計數(shù)據(jù)上傳生產(chǎn)管理上位管理機。 3 設備控制層 硬件組成:包括PLC控制柜組、現(xiàn)場分布I/O箱、現(xiàn)場監(jiān)控站、現(xiàn)場執(zhí)行機構(gòu)和傳感器檢測機構(gòu)。 軟件平臺:STEP7 V5.3編程軟件和WinCC Flexible組態(tài)軟件。 信息交換網(wǎng)絡:現(xiàn)場總線ProfiBus—DP、光纖環(huán)行工業(yè)以太網(wǎng)。 功能:實現(xiàn)生產(chǎn)線開關量、模擬量控制操作,設備運行狀況和生產(chǎn)線工藝數(shù)據(jù)采集、顯示,參數(shù)設置、設備故障顯示等。 4 控制系統(tǒng)實現(xiàn)的主要功能和特點 (1)管理功能 監(jiān)控機有系統(tǒng)管理、安全權(quán)限管理、配方管理、工藝參數(shù)管理等功能。操作人員或系統(tǒng)管理人員進入iFIX實時監(jiān)控系統(tǒng)必須先登錄,通過不同用戶身份的安全級別進行權(quán)限控制,從而保證系統(tǒng)的安全、正常操作,防止越權(quán)操作。 (2)批次任務、工藝參數(shù)管理功能 由于煙絲不同配方對工藝參數(shù)有著不同的要求,所以可在監(jiān)控機本地修改配方參數(shù)和工藝參數(shù)。 (3)全線集中監(jiān)控功能 監(jiān)控機圖形界面完全按照生產(chǎn)線工藝流程布置,具有生產(chǎn)線設備關鍵單機、分片或全局工藝流程運行狀態(tài)顯示、工藝參數(shù)和設備參數(shù)的實時顯示;重要參數(shù)的設定值、實際值實時顯示,以便分析和追蹤產(chǎn)品的質(zhì)量;在任一臺監(jiān)控機上可對制絲線上所有工藝段進行控制操作,這種一對多的模式,使操作更靈活、方便。 (4)生產(chǎn)控制功能、PID功能手動、自動控制方式轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)生產(chǎn)線各工藝段設備的單個運行和生產(chǎn)運行控制,提供儲柜進/出料選擇、加料(香)罐選擇,單機設備控制(主要單機設備控制如煙片回潮機、加料機、烘絲機等需單獨預熱的起動、停止);實現(xiàn)生產(chǎn)過程中各主要工藝參數(shù)的精確控制。 對需要調(diào)節(jié)的潤葉筒溫度、增溫增濕機壓力、加香流量等均進行PID調(diào)節(jié),并且回路參數(shù)可實時修正。增溫增濕機壓力控制系統(tǒng)原理框圖如圖3所示。   其中,摻配加香控制精度是用戶日常的考核指標,直接關系到成品煙絲的質(zhì)量。根據(jù)實際的葉絲流量,與配方參數(shù)里設定摻配的輔料比例,分別控制梗絲、薄片、膨絲等電子秤的流量,再根據(jù)所有煙絲的實時流量之和及配方參數(shù)里預定的香料配比量,計算出設定加香流量,經(jīng)PID回路運算后,控制加香泵變頻器的速度來調(diào)節(jié)加香量,達到要求的香料配比量。由于電子秤及加香流量計上Profibus—DP網(wǎng),進行數(shù)字信息交換,相比改造前的模擬量輸入、模擬量輸出模式,采集信息更準確,控制精度有明顯提高?,F(xiàn)以一班五批次計算,加香比例控制精度小于0.4%,高于用戶的要求。 圖4為放大的加香流量實時控制趨勢。 (5)生產(chǎn)報表、統(tǒng)計功能 每一批任務完成自動形成生產(chǎn)報表,包括任務批次號、使用的配方參數(shù)、開始和結(jié)束時間,重要工藝指標的最大、最小、平均值及標準偏差等統(tǒng)計參數(shù)。便于評價產(chǎn)品質(zhì)量。 對于過程中的累計量,如加香總量、葉絲、膨絲等摻配總量既有每個批次結(jié)束自動清零,也有“復位總量”功能鍵隨時清零(便于調(diào)試時使用)。最明顯的是,由于全線九臺電子秤通過EM277上Profibus—DP網(wǎng),實現(xiàn)了遠程自動清零,不像改造前每批任務結(jié)束需要操作工在電子秤控制柜本地復位總量,尤其當同牌號換批時,容易造成累計量不準確。新控制系統(tǒng)的使用既減輕了操作工的勞動強度,又達到準確計量的目的。 (6)在線診斷和報警功能 系統(tǒng)具有分段起動允許條件查詢功能、單機設備輔助功能起動允許條件查詢功能,控制網(wǎng)絡和總線故障診斷。 各工藝段均有完善的故障報警功能,可對報警進行確認和復位,并通過不同顏色區(qū)分報警的狀態(tài),是已正常,還是仍故障。 (7)遠程復位電動機起動器功能 各工藝段在監(jiān)控機畫面上都有“復位饋電器”功能鍵,當有電動機過載,可進行遠程復位;由于使用控制和檢測診斷功能更加豐富的高性能電動機起動器,電動機運行信號的判斷通過檢測是否有連續(xù)的電流來實現(xiàn),而不是僅僅檢測接觸器是否吸合,使判斷結(jié)果更為可靠;可以在線監(jiān)視電動機電流,便于了解電動機狀況。 (8)上位機與PLC時間同步功能 由于有任務管理,每批任務完成都有生產(chǎn)報告,而且制絲線工藝段較多,每一段由一個PLC控制,所以上位機與幾個PLC之間就需要時間同步。 考慮到煙廠生產(chǎn)特點,采用功能鍵形式實現(xiàn)時間同步:在上位機作一功能鍵用于PLC時間同步,同時上位機將本機的系統(tǒng)時間送入PLC的時間接收地址(年、月、日、時、分、秒,年份只取后兩位)。PLC判斷時間同步位狀態(tài)為1,則進行時間格式轉(zhuǎn)換,并調(diào)用SFC0設置PLC系統(tǒng)時鐘一次,實現(xiàn)與上位機時間同步。 (9)基于Web管理(WBM),遠程監(jiān)控網(wǎng)絡上各個交換機通信狀態(tài),包括各個端口的通信情況。 結(jié)束語 綜上所述,升級改造后的上海高楊國際煙草有限公司制絲線控制系統(tǒng)在網(wǎng)絡硬件 轉(zhuǎn)自:電氣應用

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